masp
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Aula de MASPTRANSCRIPT
1° Identificar o problema!?
Vazamento no condensador
Esp.: 0,06 bar min / enc. : 6 bar
2º Ação de contenção
Cliente :50 Empresa: 2000
Inspeção 100% nc: Scrap
3° Grupo Multifuncional
Tag - Qualidade ( 2 x )
Engª ( 1 x)
Operaci ( 2 x )
Coord ( 1 x )
= 6 pessoas
4° Causa raiz
Usar Ishikawa com os 6 M
Maquina: Parafuso solto / Rebarba no trilho da maquina
Mão de obra: Falta de treinamento
Matéria prima: Material com dureza fora do especificado
Medição: Manômetro descalibrado
Método : Falta de atualização do plano de controle
Meio ambiente : Pó no sistema de vedação
5º Determinação das ações corretivas.
a) Pq ocorreu : remover rebarba do carrinho -/ João 13/11/14
b) Pq passou: Implementar check list de inspeção do carrinho- / Emerson 13/11/14
c) Pq não previsto: Inserir na manutenção preventiva , o controle da rebarba no trilho - / alison 10/11/14
6º Verificar se a ação foi implementada
a) Ok! Concluída os 4670/14 concluída
b) Ok! CL 024/14
c) Ok! Plano de manutenção 11/11/14 ( Atrasado mas OK ! )
7º Lições aprendidas
SW2H ( Banco de dados )
8º Verificação da efetividade das ações
Sac : 0,0000 Reclamações em 6 meses 10 lotes 30/maio/15