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APLICAÇÃO DO MTM PARA DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE SAÍDA DE IMPRESSÃO NA LINHA DE PRODUÇÃO DE CAIXAS DE CHAPA DE PAPELÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO SUL DO BRASIL Samuel Borges Barbosa (UFSC) [email protected] José Roberto Mateus Junior (UFSC) [email protected] Eugenio Andres Diaz Merino (UFSC) [email protected] Edson Pacheco Paladini (UFSC) [email protected] O trabalho apresentado aqui se refere a um estudo do processo de saída de impressão em uma linha de produção de caixas de chapa de papelão. O estudo foi feito em uma empresa fabricante de embalagens e caixas de chapa de papelão, situada na região sul do Brasil. O objetivo do trabalho foi diagnosticar problemas existentes no processo de saída de impressão, que faz parte da linha de produção de caixas de chapa de papelão. Inicialmente foi feita uma revisão de sistemas e métodos de melhoria, como o sistema de Produção Enxuta e o método MTM (Method Time-Measurement). Posteriormente é apresentado o processo analisado, que é o processo de saída das caixas da impressora, o qual faz parte da linha de produção de caixas de chapa de papelão. Neste contexto, para avaliar as atividades de trabalho que constituem o processo, foi utilizado o método MTM, no qual são medidos os tempos utilizados em cada um dos movimentos feitos pelos trabalhadores. Após realizar o diagnóstico da situação atual das atividades foram levantadas e apresentadas propostas de melhoria, feitas por meio da otimização dos tempos utilizados pelos trabalhadores para executar as atividades e a mudança de layout da saída da impressora. Palavras-chaves: Sistema produtivo, method time-measurement, MTM, produção enxuta XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente. São Carlos, SP, Brasil, 12 a15 de outubro de 2010.

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APLICAÇÃO DO MTM PARA

DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE

SAÍDA DE IMPRESSÃO NA LINHA DE

PRODUÇÃO DE CAIXAS DE CHAPA DE

PAPELÃO: ESTUDO DE CASO EM UMA

EMPRESA DO SUL DO BRASIL

Samuel Borges Barbosa (UFSC)

[email protected]

José Roberto Mateus Junior (UFSC)

[email protected]

Eugenio Andres Diaz Merino (UFSC)

[email protected]

Edson Pacheco Paladini (UFSC)

[email protected]

O trabalho apresentado aqui se refere a um estudo do processo de

saída de impressão em uma linha de produção de caixas de chapa de

papelão. O estudo foi feito em uma empresa fabricante de embalagens

e caixas de chapa de papelão, situada na região sul do Brasil. O

objetivo do trabalho foi diagnosticar problemas existentes no processo

de saída de impressão, que faz parte da linha de produção de caixas de

chapa de papelão. Inicialmente foi feita uma revisão de sistemas e

métodos de melhoria, como o sistema de Produção Enxuta e o método

MTM (Method Time-Measurement). Posteriormente é apresentado o

processo analisado, que é o processo de saída das caixas da

impressora, o qual faz parte da linha de produção de caixas de chapa

de papelão. Neste contexto, para avaliar as atividades de trabalho que

constituem o processo, foi utilizado o método MTM, no qual são

medidos os tempos utilizados em cada um dos movimentos feitos pelos

trabalhadores. Após realizar o diagnóstico da situação atual das

atividades foram levantadas e apresentadas propostas de melhoria,

feitas por meio da otimização dos tempos utilizados pelos

trabalhadores para executar as atividades e a mudança de layout da

saída da impressora.

Palavras-chaves: Sistema produtivo, method time-measurement, MTM,

produção enxuta

XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente.

São Carlos, SP, Brasil, 12 a15 de outubro de 2010.

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1. Introdução

O aprimoramento dos processos produtivos pelas empresas é hoje uma realidade consolidada.

As empresas que pretendem se manter no mercado, sejam estas da área de prestação de

serviços ou do setor produtivo, devem buscar sempre melhorar seus métodos, propondo novas

formas de fabricação e comunicação, além de repensar sua estrutura de produção (TUBINO,

2000). Diversos sistemas e métodos, desenvolvidos com o objetivo de reduzir os desperdícios

e aumentar a eficiência produtiva, têm sido criados nas últimas décadas. O sistema de

Produção Enxuta, por exemplo, foi criado com este intuito e é aplicado em empresas por todo

o mundo.

Além dos sistemas de produção, que são incorporados pela empresas de modo a atingir todos

seus processos, são também utilizados métodos específicos. Estes, dependendo da sua

finalidade, são utilizados em determinados setores e processos. Um destes métodos é o MTM

(Method Time-Measurement), destinado à medida dos tempos e movimentos para a realização

das atividades de trabalho (FERNÁNDEZ-SANZ; ESCRIBANO & HILERA, 2009).

No caso específico, estudado neste trabalho, foi feito uma análise referente a uma empresa do

setor produtivo, fabricante de embalagens e caixas de chapa de papelão. A área específica

estudada é o processo de saída de caixas da impressora. Este processo faz parte de uma das

linhas de fabricação de caixas da empresa.

Neste contexto, por meio de contato com a empresa e sua linha de produção, foram

identificadas oportunidades de melhoria no processo. Foi constatado, em conjunto com

colaboradores da empresa, que o processo estava com excesso de trabalhadores, além de

haver problemas na disposição dos elementos físicos utilizados no processo. Assim, por meio

do uso do método MTM, foi feito um diagnóstico das atividades de trabalho no processo de

saída de caixas da impressora, tendo como objetivo desenvolver posteriormente melhorias

nestas atividades.

Dessa forma, tendo apresentado todo seu contexto, é possível definir os principais objetivos

deste trabalho: aplicação da ferramenta MTM, com o intuito de avaliar as atividades de

trabalho no processo de saída de embalagens da impressora; desenvolvimento de um

diagnóstico destas atividades, levantando os pontos e oportunidades de melhoria; proposta de

uma nova estrutura para o processo, buscando o melhoramento do uso de recursos humanos e

tecnológicos da empresa, assim como uma maior eficiência produtiva para o setor estudado.

2. Delineamento Metodológico

O delineamento metodológico utilizado nesta pesquisa se propõe a criar um diagnóstico de

um processo produtivo específico. Este processo é caracterizado como o processo de saída de

caixas da impressora, sendo parte constituinte de uma linha de produção de caixas de chapa

de papelão. Para isto, foram inicialmente levantadas informações de suporte teórico sobre

sistemas de Produção Enxuta e método MTM, com o objetivo de criar um conjunto de

informações de suporte para a análise do caso prático. Posteriormente foram apresentadas a

empresa e o processo específico estudado, tendo em vista o entendimento do contexto

específico do trabalho. A descrição do caso prático e a caracterização da situação prática são

apresentadas em seguida. Além do diagnóstico, desenvolvido por meio da análise do caso

prático, também será proposto um conjunto de melhorias para o processo. Este conjunto de

melhorias está focado no aumento da eficiência produtiva do processo. Assim, este trabalho é

caracterizado com um estudo de caso, que de acordo com Severino (2007) se concentra no

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estudo de um caso particular, considerado representativo. A natureza dos dados utilizados no

trabalho é quali-quantitativa.

3. Suporte Teórico

A melhoria dos sistemas produtivos é hoje uma grande preocupação das empresas, seja no

setor industrial, agrícola, extrativista ou de serviços. As companhias que pretendem continuar

no mercado devem estar alinhadas com filosofias e sistema produtivos que prevêem melhorias

contínuas, tendo como objetivo a manutenção e ascensão da empresa no mercado.

Dentro destas filosofias e sistemas há uma gama variada de alternativas para as empresas,

sendo uma delas o sistema de Produção Enxuta, que engloba um vasto número de métodos e

técnicas específicas para a melhoria do setor produtivo das empresas.

3.1 O Sistema de Produção Enxuta

Como instrumento para proposta de inovação e melhoria no processo produtivo da empresa

estudada, este artigo adota o sistema de Produção Enxuta, que, de forma resumida, objetiva a

melhoria continua do processo produtivo (HUTCHINS, 1993; TUBINO, 2004).

O desenvolvimento deste sistema é creditado à Toyota Motor Company, por isso também

conhecido como o “Sistema Toyota de Produção”. O idealista desse sistema foi o vice-

presidente da empresa Taiichi Ohno. Este enfoque na administração da manufatura surgiu de

uma visão estratégica, buscando vantagem competitiva por meio da melhoria do processo

produtivo (HUTCHINS, 1993; TUBINO, 2004).

Existem três idéias básicas sobre as quais se desenvolve o sistema de Produção Enxuta. A

primeira é a integração e otimização de todo o processo de manufatura. Aqui entra o conceito

amplo, no qual a produção está associada ao valor do produto, sendo que tudo o que não

agrega valor ao produto é desnecessário e precisa ser eliminado. Este conceito visa reduzir ou

eliminar funções e sistemas desnecessários ao processo global da manufatura. No processo

produtivo, os sistema de Produção Enxuta visa eliminar atividades como inspeção, retrabalho,

estoque etc. Muitas das funções improdutivas que existem em uma empresa foram criadas

devido à ineficiência ou incapacidade de executar suas funções iniciais.

Estes conceitos do sistema de Produção Enxuta englobam o trabalho apresentado, de modo a

utilizá-lo como diretriz para o desenvolvimento do estudo de caso.

3.2 O MTM (Method Time-Measurement)

Dentre os vários métodos utilizados na aplicação do sistema de Produção Enxuta é possível

citar o MTM, o qual é uma ferramenta que visa medir os tempos e movimentos necessários

para a realização das atividades de trabalho. Este método é utilizado por várias empresas por

todo o mundo, como a Coca-cola, BMW, Bombardier e Volvo, sendo que esta última utiliza o

método MTM na sua linha de produção desde a década de 1950 (LARING et al., 2002). Este

método foi escolhido para este estudo devido ao fato de que as atividades de trabalho

analisadas aqui envolvem operações manuais, realizadas por meio de movimentos dos

operadores.

Para a aplicação do método MTM, essencial para execução deste trabalho, foram utilizadas as

seguintes ferramentas:

Máquina fotográfica e filmadora: para registro de imagens e tempos dos movimentos e das

atividades dos trabalhadores;

Software AviX 4.0: para análise e otimização do processo produtivo. O software faz a

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análise de cada atividade contida nas operações, são elas: pegar, posicionar, manuseio,

afixar, ajuste, montagem, inspecionar, retorno, instrução, administração, esperar e

trabalho (tabela 1). Em cada análise as ações são classificadas em: A (movimento longo

com problema de encaixe ou aderência, B (movimento longo sem dificuldades ou

movimento breve com problema de encaixe), C (movimento breve sem dificuldade), D

(movimento muito pequeno) e UOF (uso da força). Cada classificação permite o acréscimo

do número de execução de cada movimento e do tempo com cada ação. Também é feita a

análise da perda considerando as ações: passos (o número de passos do operador – um

passo padrão consiste em 78cm e leva 0,71s), curvar (se as mãos passam dos joelhos

durante um movimento (como para pegar/soltar), esticar (quando um operador lida com

algo além do seu alcance), torcer (quando o operador precisa se virar para pegar ou soltar

algo). As análises resultam em um gráfico no formato de pizza com as informações: perda

(em segundos e a percentagem correspondente), esperar (em segundos e a percentagem

correspondente), necessário (em segundos e a percentagem correspondente), não agrega

valor (em segundos e a percentagem correspondente), e agrega valor (em segundos e a

percentagem correspondente) (ver figura 6). O software AviX 4.0 é utilizado por várias

empresas, como Avon, BMW, Bombardier, Coca-cola, Ericsson, Daimler, Scania,

Siemens, Volkswagen e Volvo.

Figura 1 – Software AviX 4.0

Devido à abordagem dada ao artigo, essa investigação se delimitará ao estudo de tempos e

movimentos para propor melhorias no processo estudado, não sendo caracterizadas as

seguintes variáveis: especificações técnicas do produto, desempenho produtivo,

retrabalho e custos.

É esperado que com a aplicação do método MTM possam ser identificadas maneiras de

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melhorar o uso dos recursos destinados ao processo de saída das caixas da impressora,

aumentando a produtividade da empresa e tornando o processo mais eficiente.

Atividade Descrição Cor

Pegar Pegar um objeto ou um meio de produção. Amarelo

Posicionar Posicionar um objeto ou um meio de produção. Amarelo

Manusear Manusear um objeto ou um meio de produção. Amarelo

Afixar Qualquer ação ou estágio de fixação Amarelo

Ajustar Ajuste antes ou depois do processo de montagem de um objeto Amarelo

Montar Montagem de peça na sua posição final Verde

Trabalhar Processos com adição de valor como moer, furar, tornear Verde

Inspecionar Inspecionar o produto Amarelo

Retornar Retornar o produto ou um meio de produção Amarelo

Instruir Ler uma instrução de trabalho Amarelo

Administrar Colocar ou adicionar alguma coisa num terminal Amarelo

Esperar Esperar por uma máquina ou por outra atividade a ser completada Laranja

Tabela 1 – Atividades no AviX

4. A Empresa

A empresa estudada, como apontado anteriormente, produz embalagens e caixas de chapa de

papelão ondulado. A linha desses compreende desde as gramaturas leves até as caixas do tipo

container, em papelão de ondas simples, duplas ou triplas. Além desses, o sistema de

Hardsystem de embalagem de grandes dimensões e alta resistência mecânica. Os segmentos

atendidos de forma mais intensiva são os alimentício, fruticultura, cerâmico, fast food,

lacticínios e têxtil.

Seu processo produtivo divide-se, de forma resumida, em: recebimento de bobinas de papel

marrom craft, transformação do papel em chapas de papelão pela máquina onduladeira,

chapas prontas que são direcionadas para expedição ou para as impressoras, impressão das

caixas nas impressoras, colagem manual quando necessário ou caixa pronta para paletização,

encaminhamento das caixas para empacotamento plástico, palete empacotado, estocagem de

paletes prontos e carregamento dos paletes na expedição (figura 2). O processo de produção

avaliado é a saída das caixas da impressora (figura 2).

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Figura 2 – Resumo do Processo Produtivo

5. Descrição do caso prático

Uma das etapas de produção das embalagens de chapa de papelão é a conversão das chapas

em caixas, que é feita por meio de impressoras. Essas são responsáveis por imprimir as

informações desejadas pelos clientes e realizar os cortes e vincos necessários para a

montagem e encaixe. O processo inicia-se com o abastecimento das impressoras por chapas,

passando posteriormente para a impressão das informações, vincagem e por fim são

conduzidas para as mesas com roletes para paletização (figuras 3 e 4). Na impressora

estudada, que aqui será chamada de IMP. 1, um trabalhador é responsável pela operação da

máquina, sendo este o líder. Dois outros trabalhadores são responsáveis pelo abastecimento

manual de chapas na impressora, três trabalhadores são responsáveis pela organização e

limpeza das caixas, que saem da impressora após a vincagem. Outros dois trabalhadores são

responsáveis pela amarração dos fardos impressos, sendo mais três trabalhadores responsáveis

pela paletização das caixas. Somam-se um total de 11 trabalhadores que fazem parte do

processo.

Figura 3 – Vista Anterior da Impressora. Abastecimento de chapas

Figura 4 – Vista Posterior. Saída Impressora. Caixas prontas

Dentro destes processos, foi escolhido para avaliação o processo de saída das caixas da

impressora. A escolha se justifica devido ao fato de a empresa ter iniciado um levantamento

para melhoria da disposição dos elementos físicos que compõem este processo, sendo estes

constituídos pelos operadores, mesas de roletes, amarradeiras e impressora (figura 5). Além

disso, a disposição atual dos elementos prejudica a eficiência produtiva. Outro problema

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apontado pela gerência da empresa, que é responsável pelo processo, é a presença de muitos

trabalhadores no local, que por vezes têm subcarga de trabalho.

As mesas de roletes são utilizadas para o transporte das caixas impressas, onde também estas

são limpas e organizadas. Posteriormente as caixas são deslocadas até a amarradeira, outro

elemento do processo de saída, que são seguidas pelas mesas com roletes que conduzem as

caixas para a paletização. Ao final das mesas com roletes os trabalhadores retiram as caixas

impressas e as amarram em fardos. Após esta etapa é feita a paletização, que se dá em outro

sistema de transporte de roletes, disposto no chão. A figura 5 representa graficamente a

disposição dos elementos no processo de saída da impressora.

Figura 5 – Representação Gráfica da Disposição dos Elementos no Processo de Saída da Impressora

As reclamações feitas pela gerência da empresa se dão pelo fato de as mesas, dispostas em

curva, retardarem o processo e a eficiência de deslocamento das caixas. Outro problema

apontado é o fato de o sistema atual aumentar o custo produtivo, devido à necessidade de um

grande número de operadores.

Frente à demanda da empresa em alterar esse processo, baseado no contexto do sistema de

Produção Enxuta, e na idéia de otimização produtiva, fez-se um estudo de tempos e

movimentos dos trabalhadores para a estimativa da eficiência produtiva atual. O estudo de

tempos e movimentos, também conhecido por Method Time-Measurement (MTM), objetiva

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encontrar um melhor método para execução de um trabalho através da análise de movimentos.

A partir das diretrizes do MTM, apresentadas na introdução do trabalho, será desenvolvido o

próximo tópico, o qual demonstra a caracterização da situação prática com a avaliação da

situação atual através do software AviX 4.0.

6. Caracterização da situação prática

O processo de saída da IMP. 1 contempla oito trabalhadores, que se subdividem nas

atividades:

Organizar e limpar as caixas: 4 trabalhadores;

Amarrar as caixas em fardos: 2 trabalhadores;

Paletizar os fardos: 2 trabalhadores.

Para o estudo de tempos e movimentos as operações consideradas foram essas descritas

acima: organizar e limpar as caixas, amarrar as caixas em fardos e paletizar os fardos.

O tempo disponível dos trabalhadores para produção é de 7h por turno. O tempo médio para

que as caixas saiam da impressora e sejam paletizadas é de 22,9 s, divididos nas três ações:

organizar, amarrar e paletizar.

Os resultados da avaliação do processo com o software AviX 4.0 são apontados na tabela 2 e

figura 6.

Operação Tempo de ciclo Ações Movimentos da ação Tempo das ações

Organizar e limpar as caixas

8,6 s

Pegar 1 x B

1 x UOF 2 s

Inspecionar 1 x C

2 x UOF 3 s

Posicionar

1 x C

1 x UOF 3,6 s

Amarrar as caixas em fardos

4 s

Pegar 1 x B

1 x UOF 1 s

Inspecionar 1 x C

1 x UOF 2 s

Posicionar 1 x B

1 x UOF 1 s

Paletizar os fardos 11,3 s

Pegar 1 x B

1 x UOF 1 s

Manuseio 1 x D

1 x UOF 5 s

Posicionar 2 x C 1 s

Retorno 1 x UOF 4,3 s

Tabela 2 – Resultados da avaliação do processo de saída da IMP. 1 com o software AviX 4.0

Na situação atual, na operação de organizar e limpar as caixas, os trabalhadores realizam as

ações de: pegar (1 movimento longo sem dificuldades e uma aplicação de força), inspecionar

(1 movimento breve sem dificuldade e 2 aplicações de força) e posicionar (1 movimento

breve sem dificuldade e uma aplicação de força. Na operação de amarrar as caixas em fardos

as ações são: pegar (1 movimento longo sem dificuldades e uma aplicação de força), inspeção

(1 movimento breve sem dificuldade e uma aplicação de força) e posicionar (1 movimento

longo sem dificuldade e uma aplicação de força). Para a operação de paletizar os fardos, as

ações são: pegar (1 movimento longo sem dificuldade e uma aplicação de força), manuseio (1

movimento muito pequeno e 1 aplicação de força), posicionar (2 movimentos breves sem

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dificuldades).

Na figura 6 é possível observar a análise do processo atual. A perda presente neste processo,

resultante da análise do software, é considerável, principalmente na etapa de paletização dos

fardos, chegando aos 44% da atividade dos trabalhadores.

Figura 6 – Análise do Processo Atual

Sendo assim é possível concluir que há uma disparidade grande entre o tempo perdido e o

ideal para execução das três atividades, sendo que a atividade paletizar os fardos é a que

apresenta maior perda (44%).

Por meio desta análise é possível concluir que um dos fatores que mais prejudicam as três

atividades analisadas é a disposição dos elementos físicos. As curvas na saída da impressora

foram identificadas como prejudiciais ao escoamento das caixas, dificultando o trabalho dos

operadores. Assim, tendo feito o diagnóstico das atividades, por meio da análise de tempos e

movimentos, em conjunto com as observações feitas sobre a disposição dos elementos físicos

da saída da impressora, serão propostas mudanças, tendo estas o intuito de melhorar a

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execução das atividades.

7. Proposta

Foi proposto, com o objetivo de melhorar o processo, um novo layout para a saída da

impressora (figura 7). Neste figura é possível observar a melhoria obtida com a mudança,

reduzindo a perda nas etapas do processo. Por meio de uma projeção feita no software AviX

foi possível obter resultados diferentes para as perdas nas atividades (figura 7). Somente na

etapa de organização e limpeza das caixas a perda reduziu de 23% para 0%. Porém, a etapa de

paletização dos fardos, apesar de ter apresentado uma grande diminuição de perda, ainda

permanece com 31%.

Figura 7 – Análise do Novo Processo

Com o novo modelo de disposição para a saída da impressora é possível melhorar a eficiência

do trabalho realizado na empresa. A diminuição de trabalho perdido, analisado de forma

comparativa entre o modelo anterior e o proposto, representa de forma clara a melhoria no

processo.

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8. Recomendações finais e conclusões

Este trabalho visa realizar um diagnóstico de um processo específico dentro da linha de

fabricação de caixas de papelão. O processo estudado é o de saída das caixas de papelão da

impressora, na qual as caixas são direcionadas para serem estocadas. Além do diagnóstico

este trabalho visa introduzir melhorias no processo produtivo da empresa fabricante de caixas

e embalagens de papelão.

A análise inicial realizada, a qual foi feita por meio da aplicação do método MTM (Method

Time-Measurement), verificou que há perda considerável nas três atividades que constituem o

processo de saída de impressão. Esta perda se dá principalmente pelo grande deslocamento

dos trabalhadores. Por meio de uma nova disposição dos elementos da saída da impressora,

simulada no software de análise de tempos e movimento, foi possível otimizar os tempos

utilizados pelos operadores para execução das atividades. Porém, estudos mais aprofundados

sobre o a disposição dos elementos e soluções mais modernas de transporte para as caixas

devem ser feitos posteriormente, buscando alternativas de melhoria para o processo. Além

disso, também há necessidade de aplicação das melhorias sugeridas no processo, sendo que

isto deve ser feito com o intuito de validar e medir os benefícios obtidos com a proposta.

Referências

FERNÁNDEZ-SANZ, L.; ESCRIBANO, J.J. & HILERA, J.R. Software operation time evaluation based on

MTM. Advances in Engineering Software. v. 40, p. 583-592, 2009.

HUTCHINS, D. Just in Time. São Paulo: Atlas, 1993.

LARING, J. et al. MTM-based ergonomic workload analysis. International Journal of Industrial Ergonomics.

v.30, p.135-148, 2002.

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23 edição. São Paulo: Cortez, 2007.

TUBINO, D.F. Manual de Planejamento e Controle de Produção. São Paulo: Atlas, 2000.

TUBINO, D.F. Sistemas de Produção: a produtividade no chão de fábrica. Porto Alegre: Bookman, 2004.