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USO DA MODELAGEM E SIMULAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA NOVA CÉLULA DE TESTE FUNCIONAL DE LAVADORAS DE ROUPA ATRAVÉS DO SOFTWARE AUTOMOD Fernando Borges Rengel (UDESC ) [email protected] José Airton Dalloglio Júnior (UDESC ) [email protected] O presente artigo mostra um estudo envolvendo o uso da metodologia de modelagem e simulação de sistemas produtivos, através do software de simulação AutoMod. Esse estudo foi realizado em uma empresa líder no segmento da linha branca, que ainda não havia realizado projetos de simulação contando com o know-how de seus colaboradores. O objetivo deste trabalho consiste em analisar e dimensionar uma nova célula de teste funcional de lavadoras de roupa, de modo totalmente automatizado, visando à produção horária de 260 produtos. Para o diagnóstico deste estudo, o procedimento metodológico adotado foi a pesquisa explicativa, uma vez que faz uso de métodos experimentais para o melhor conhecimento da realidade estudada. O balanceamento de operações também foi utilizado, pois garantiu que tempos mais precisos fossem inseridos dentro do modelo computacional. O uso da simulação constatou que o layout influencia diretamente no desempenho produtivo da célula, bem como o conjunto de todas as operações automáticas e localização de sensores. A grande vantagem de se utilizar essa ferramenta computacional foi a verificação de necessidades de melhorias antes da implementação do projeto, pois os custos de re-projeto ou melhorias em projetos já implantados tendem a ser altos. Palavras-chaves: Modelagem, Simulação, AutoMod XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Engenharia de Produção, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável: a Agenda Brasil+10 Curitiba, PR, Brasil, 07 a 10 de outubro de 2014.

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USO DA MODELAGEM E SIMULAÇÃO

PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA

NOVA CÉLULA DE TESTE FUNCIONAL

DE LAVADORAS DE ROUPA ATRAVÉS

DO SOFTWARE AUTOMOD

Fernando Borges Rengel (UDESC )

[email protected]

José Airton Dalloglio Júnior (UDESC )

[email protected]

O presente artigo mostra um estudo envolvendo o uso da metodologia

de modelagem e simulação de sistemas produtivos, através do software

de simulação AutoMod. Esse estudo foi realizado em uma empresa

líder no segmento da linha branca, que ainda não havia realizado

projetos de simulação contando com o know-how de seus

colaboradores. O objetivo deste trabalho consiste em analisar e

dimensionar uma nova célula de teste funcional de lavadoras de roupa,

de modo totalmente automatizado, visando à produção horária de 260

produtos. Para o diagnóstico deste estudo, o procedimento

metodológico adotado foi a pesquisa explicativa, uma vez que faz uso

de métodos experimentais para o melhor conhecimento da realidade

estudada. O balanceamento de operações também foi utilizado, pois

garantiu que tempos mais precisos fossem inseridos dentro do modelo

computacional. O uso da simulação constatou que o layout influencia

diretamente no desempenho produtivo da célula, bem como o conjunto

de todas as operações automáticas e localização de sensores. A grande

vantagem de se utilizar essa ferramenta computacional foi a

verificação de necessidades de melhorias antes da implementação do

projeto, pois os custos de re-projeto ou melhorias em projetos já

implantados tendem a ser altos.

Palavras-chaves: Modelagem, Simulação, AutoMod

XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO Engenharia de Produção, Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável: a Agenda Brasil+10

Curitiba, PR, Brasil, 07 a 10 de outubro de 2014.

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1. Introdução

O mercado de eletrodomésticos da linha branca é extremamente competitivo. Por isso,

qualquer ferramenta que conduza a redução de custos, maior produtividade, aumento da

eficiência e melhores índices de qualidade são pontos diferenciais.

Durante a realização de um novo projeto ou alteração de um já existente, várias alternativas

devem ser estudadas a fim de se obter o correto direcionamento das atividades e

investimentos.

A simulação permite criar ambientes virtuais que imitam o comportamento de praticamente

qualquer tipo de sistema. Esse método tem como objetivos melhorar a eficiência de um

sistema produtivo e diminuição de custos.

Assim, o objetivo geral deste trabalho consiste em analisar e dimensionar uma nova célula de

teste funcional de lavadoras de roupa, totalmente automatizada, visando à produção horária de

260 produtos.

2. Fundamentação teórica

2.1. Definição de simulação

Perera e Lyanage (2000) citam que a simulação é uma poderosa metodologia na tomada de

decisão nas empresas, pois fornece aos gestores informações necessárias quanto a grandes

investimentos ou mudanças nas plantas de produção.

Banks et al. (2005) diz que a simulação é a imitação de uma operação de um processo real ou

sistema. É muito empregada no momento de testar alternativas, sem que nada seja modificado

no sistema real, podendo inclusive detectar gargalos.

Para Pegden, Shannon e Sadowski (1990), a simulação é o processo de projetar um modelo

computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o propósito

de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para a sua operação.

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2.2. Aplicabilidade

Conforme Freitas Filho (2008), o principal apelo ao uso dessa ferramenta, é que questões

podem ser respondidas sem que os sistemas sob investigação sofram qualquer tipo de

perturbação, uma vez que os estudos são realizados em um ambiente virtual.

Maria (1997) cita que a simulação deve ser utilizada antes de um sistema existente ser

alterado ou de um novo ser construído. Dessa forma, minimizam-se as possibilidades de se

encontrar falhas nas especificações.

Bertrand e Fransoo (2002) apontam que, a variedade de modelos científicos na qual a

simulação é capaz de trabalhar é maior que a de uma análise matemática. Assim, é utilizada

quando problemas são muito complexos para uma análise matemática formal.

2.3. Vantagens no uso da simulação

Para Banks et al. (2005) e Law e Kelton (1991), o maior benefício do uso da simulação vem

da compreensão e do entendimento obtido das operações do sistema.

Berttoto (2003) afirma que a simulação alerta com sucesso os projetistas quanto a problemas

particulares em sistemas de manufatura, que podem ser classificados em três categorias:

A necessidade de equipamentos e recursos humanos;

Avaliação de performance;

Avaliação de procedimentos operacionais.

Freitas Filho (2008) faz uma lista algumas vantagens do uso da modelagem e simulação de

sistemas:

Uma vez criado, um modelo de simulação pode ser utilizado diversas vezes para

avaliação de novos projetos e políticas empresariais propostas;

Não possuem restrições matemáticas;

Hipóteses podem ser testadas e analisadas para confirmação;

O tempo de simulação pode ser controlado para que se possa melhor analisá-los;

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Compreende-se melhor quais variáveis do sistema são mais importantes em relação à

performance;

A identificação de gargalos na produção pode ser facilmente obtida através da

animação do modelo;

Um estudo de simulação costuma demonstrar como realmente um sistema opera;

Redução de custos.

2.4. Passos para a construção de um modelo de simulação

Freitas Filho (2008) apresenta os passos clássicos que devem ser seguidos para simulação de

um sistema:

Formulação e análise do problema: todo o estudo de modelagem e simulação inicia

com a formulação do problema;

Planejamento do projeto: nessa fase, deve-se ter a certeza de que se possuem recursos

suficientes no que diz respeito às pessoas, suporte, gerência, hardware e software para

a realização desse trabalho;

Formulação do modelo conceitual: deve-se traçar um esboço do sistema, de forma

gráfica ou algorítmica, definindo os componentes e descrevendo as variáveis e

interações lógicas que fazem parte do sistema;

Coleta de macroinformações e dados: coleta de fatos, informações e estatísticas

fundamentais para a construção do modelo;

Tradução do modelo: codificar o modelo em uma linguagem de simulação apropriada;

Verificação e validação: nessa fase, deve-se confirmar que o modelo opera de acordo

com a intenção de seu programador;

Projeto experimental final: projetar um conjunto de experimentos que produza a

informação desejada, determinando como cada um desses testes deve ser realizado;

Experimentação: executar as simulações para a geração dos dados desejados e para a

realização das análises de sensibilidade;

Interpretação e análise estatística dos resultados: traçar inferências sobre os resultados

alcançados pela simulação;

Comparação de sistemas e identificação das melhores soluções: a simulação visa à

identificação de diferenças existentes entre diversas alternativas de sistemas;

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Documentação: serve como um guia para que alguém, familiarizado ou não com o

modelo e seus experimentos, possa fazer uso dos resultados obtidos; a documentação

também é necessária no caso de ser preciso fazer alterações no modelo existente para

futuras modificações;

Apresentação dos resultados e implementação: a apresentação dos resultados do

estudo de simulação deve ser realizada por toda a equipe participante do projeto.

2.6. Automod

O Automod (Applied Materials, 2013) é um software que combina características de uma

linguagem de propósito geral com um simulador para a movimentação de materiais e

processos de manufatura. Alguns benefícios oferecidos pelo programa são:

Detecta de gargalos e antecipa de problemas em ambientes simulados ou já existentes;

Constrói de modelos precisos e detalhados, que podem ser executados em velocidade

acelerada;

Permite a análise e otimização do desempenho do sistema simulado através da

construção de cenários hipotéticos;

Verifica se o sistema irá trabalhar conforme o planejado.

A Figura 1 mostra uma das interfaces (construção de esteiras) do Automod.

Figura 1 - Interface de modelagem do Automod

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Fonte: Bertotto (2003)

3. Metodologia

3.1. Tipo de pesquisa

De acordo com Andrade (2001), este trabalho é uma pesquisa explicativa que faz uso de

métodos experimentais, visando ao melhor conhecimento da realidade estudada, bem como a

determinação das variáveis que causam o fenômeno em análise.

Do mesmo modo, Fachin (2001) entende um trabalho científico requer vários testes e

experimentações do objeto em estudo. Assim sendo, utilizou-se da pesquisa explicativa como

metodologia para o estudo de caso na empresa analisada.

4. Estudo de caso

O estudo de caso consiste no dimensionamento de uma nova célula de teste funcional de

lavadoras de roupa automatizada através uso da simulação para a validação do projeto

proposto utilizando o software AutoMod.

4.1. Informações sobre a empresa

Por questões sigilosas, o nome da empresa estudada não será citado neste trabalho. A empresa

em questão é líder mundial em eletrodomésticos, presente em mais de 130 países. Possui 67

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centros de tecnologia e manufatura, contando com mais de 67 mil colaboradores em todo o

mundo.

4.2. Cenário atual – hipotético

A célula de teste funcional de lavadoras por muito tempo foi totalmente manual. As lavadoras

eram levadas manualmente para as bancadas de teste funcional. Pelo fato de as operações

dependerem muito de ações manuais, a inconstância na taxa de produção dessa célula variava

entre 150 a 200 produtos por hora. O output ideal desejado era de 260 produtos por hora.

Portanto, verificou-se a necessidade de automatizar o deslocamento das lavadoras até os

operadores, evitando que eles fizessem essas atividades.

4.2.1. Célula de teste funcional de lavadoras – hipotético

As operações da célula e suas especificações são descritas conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 - Baias de Teste

Fonte: Primária

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A célula de teste funcional é composta por dois lados “espelhados”, que possuem as mesmas

operações e tempos. Ao final da célula, os lados se unem para as últimas operações.

Todos os tempos descritos nessa operação foram feitos por meio da análise MTM (Methods-

Time Measurement). O MTM é um sistema de tempos pré-determinados que tem como base o

estudo de tempos e movimentos para melhorar as operações em uma linha de produção.

A utilização do MTM que implica na indeterminação de um intervalo de confiança para o

modelo computacional descrito neste trabalho, uma vez que os tempos são todos

determinísticos.

A seqüência e os tempos das operações são relacionados e detalhados como:

Elevador Inicial: ao chegar à célula de teste, cada lado possui um elevador que eleva o

produto ao início da célula. O tempo é de 13 segundos;

Teste Hi-Pot 1: teste de segurança elétrica usado para verificar a isolação elétrica em

outros conjuntos de fios, placas de circuito impresso, motores elétricos e

transformadores. Tempo total: 26 segundos;

Escorpião: A função dessa operação é encher a lavadora de água para os testes

funcionais. Tempo: 5 segundos;

Mesa de Transferência: tempo para transferir o produto de uma esteira para outra.

Tempo: 4 segundos;

Mesas de Giro: nessa etapa, o produto sofre um giro de 180º, para que fique

posicionado corretamente para as operações das baias de teste funcional. Tempo: 5

segundos;

Baias de Teste: são as operações mais importantes da célula e fazem o teste do produto

simulando condições de uso dos consumidores;

Inspeção Visual: operador confere se existem amassados ou riscados no produto e cola

etiqueta de aprovação. Tempo: 10 segundos;

Teste Hi-Pot 2: mesmo teste do Hi-Pot 1, porém com o produto já acabado. Tempo: 13

segundos;

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Drenagem: operação automática, na qual um robô retira toda a água do produto.

Tempo: 13 segundos;

Elevador Final: leva os produtos para a embalagem, uma vez que já foram todos

testados e aprovados. O elevador tem capacidade para três produtos. Tempo: 46

segundos;

Retrabalho: os produtos rejeitados entram na estação do retrabalho após o teste do Hi-

Pot 2 e saem antes do Hi-Pot 2. O tempo dessa operação varia, pois depende do tipo

do defeito. Os índices de retrabalho de cada estação caracteriza-se em:

Hi-Pot 1: 0,1%;

Hi-Pot 2: 0,1%;

Baias de Teste: 2,4%;

Inspeção Visual: 0,8%.

A velocidade dos transportadores (esteiras) é de 19 metros por minuto.

4.2.2. Baias de teste

As operações das baias de teste da célula são as operações mais importantes da célula de teste,

uma vez que testam as lavadoras simulando condições de uso doméstico.

Cada operador pode trabalhar em dois produtos simultaneamente e, portanto, as atividades das

baias de teste estão divididas entre tempo do operador e tempo da máquina de teste.

As operações da baia de teste são detalhadas na Figura 4, diferenciando o tempo entre homem

e máquina, além do tempo de espera do operador.

Tanto a Tabela 1 quanto a Tabela 2 não levam em consideração algumas variáveis do sistema,

tais como: tempo de deslocamento do produto, velocidade dos transportadores, entre outros.

Tabela 1 – Operações desbalanceadas

Descrição Baia 1 Baia 2

Caminhar 3,00 s 0,00 s

Posicionar cabo de força na

tomada do teste e fechar a

tampa da lavadora

3,00 s 0,00 s

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Conectar mangueira de

entrada no dispositivo 3,00 s 0,00 s

Ler código de barra 4,00 s 0,00 s

Realizar o teste rápido 3,00 s 0,00 s

Tempo Máquina - Agitação 33,00 s 0,00 s

Caminhar 0,00 s 3,00 s

Posicionar cabo de força na

tomada do teste e fechar a

tampa da lavadora

0,00 s 3,00 s

Conectar mangueira de

entrada no dispositivo 0,00 s 3,00 s

Ler código de barra 0,00 s 4,00 s

Realizar o teste rápido 0,00 s 3,00 s

Tempo Máquina - Agitação 0,00 s 33,00 s

Caminhar 3,00 s 0,00 s

Espera 14,00 s 0,00 s

Posicionar mangueira de

drenagem no dispositivo 3,00 s 0,00 s

Posicionar etiqueta do

produto na parte frontal da

lavadora

4,00 s 0,00 s

Colar etiqueta de voltagem

no cabo de força 4,00 s 0,00 s

Colar o guia rápido na

lavadora 6,00 s 0,00 s

Abrir a tampa sugar água do

produto 18,00 s 0,00 s

Abrir fechar o dipenser

verificar o sifão 2,00 s 0,00 s

Retirar a gaveta para retirada

da água do dispenser 4,00 s 0,00 s

Fechar tampa para iniciar a

drenagem 1,00 s 0,00 s

Tempo Máquina -

Drenagem, Centrifugação 41,00 s 0,00 s

Caminhar 0,00 s 3,00 s

Posicionar mangueira de

drenagem no dispositivo 0,00 s 3,00 s

Posicionar etiqueta do

produto na parte frontal da

lavadora

0,00 s 4,00 s

Colar etiqueta de voltagem

no cabo de força 0,00 s 4,00 s

Colar o guia rápido na

lavadora 0,00 s 6,00 s

Abrir a tampa sugar água do

produto 0,00 s 18,00 s

Abrir fechar o dipenser

verificar o sifão 0,00 s 2,00 s

Retirar a gaveta para retirada

da água do dispenser 0,00 s 4,00 s

Fechar tampa para iniciar a

drenagem 0,00 s 1,00 s

Tempo Máquina -

Drenagem, Centrifugação 0,00 s 41,00 s

Caminhar 3,00 s 0,00 s

Levantar e fechar tampa

para frenar 3,00 s 0,00 s

Tempo Máquina - Volta 17,00 s 0,00 s

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Centrifugar

Espera 17,00 s 0,00 s

Retirar cabo de força da

tomada do teste,mangueira

de drenagem ,liberar o

produto

5,00 s 0,00 s

Caminhar 0,00 s 3,00 s

Espera 0,00 s 10,00 s

Levantar e fechar tampa

para frenar 0,00 s 3,00 s

Tempo Máquina - Volta

Centrifugar 0,00 s 17,00 s

Espera 0,00 s 17,00 s

Retirar cabo de força da

tomada do teste,mangueira

de drenagem ,liberar o

produto

0,00 s 5,00 s

Fonte: Primária

O tempo total das operações é de 202 segundos. Com essa configuração, os seguintes

resultados para a célula de teste são:

17 produtos por baia;

35 produtos por operador;

213 produtos testados (considerando seis baias de teste, uma vez que esse era o desejo

do departamento de engenharia industrial da unidade.

Notou-se uma espera de 17 segundos para cada produto testado. Essa espera poderia ser

minimizada realocando algumas operações que agregam valor no momento em que o

operador está ocioso:

Posicionar etiqueta na parte frontal da lavadora (4 segundos);

Colar etiqueta de voltagem no cabo de força (4 segundos);

Colar o guia rápido na lavadora (6 segundos).

O resultado da realocação dessas atividades proporcionou uma redução da espera de 17

segundos (a cada produto) para apenas 3 segundos. Foram ganhos 28 segundos a cada duas

peças. A seqüência das atividades das baias de teste é apresentada na Figura 5.

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Tabela 2 – Operações balanceadas

Descrição Baia 1 Baia 2

Caminhar 3,00 s 0,00 s

Posicionar cabo de força na

tomada do teste e fechar a

tampa da lavadora

3,00 s 0,00 s

Conectar mangueira de

entrada no dispositivo 3,00 s 0,00 s

Ler código de barra 4,00 s 0,00 s

Realizar o teste rápido 3,00 s 0,00 s

Tempo Máquina - Agitação 33,00 s 0,00 s

Caminhar 0,00 s 3,00 s

Posicionar cabo de força na

tomada do teste e fechar a

tampa da lavadora

0,00 s 3,00 s

Conectar mangueira de

entrada no dispositivo 0,00 s 3,00 s

Ler código de barra 0,00 s 4,00 s

Realizar o teste rápido 0,00 s 3,00 s

Tempo Máquina - Agitação 0,00 s 33,00 s

Caminhar 3,00 s 0,00 s

Espera 14,00 s 0,00 s

Posicionar mangueira de

drenagem no dispositivo 3,00 s 0,00 s

Abrir a tampa sugar água do

produto 18,00 s 0,00 s

Abrir fechar o dipenser

verificar o sifão 2,00 s 0,00 s

Retirar a gaveta para retirada

da água do dispenser 4,00 s 0,00 s

Fechar tampa para iniciar a

drenagem 1,00 s 0,00 s

Tempo Máquina -

Drenagem, Centrifugação 41,00 s 0,00 s

Caminhar 0,00 s 3,00 s

Posicionar mangueira de

drenagem no dispositivo 0,00 s 3,00 s

Abrir a tampa sugar água do

produto 0,00 s 18,00 s

Abrir fechar o dipenser

verificar o sifão 0,00 s 2,00 s

Retirar a gaveta para retirada

da água do dispenser 0,00 s 4,00 s

Fechar tampa para iniciar a

drenagem 0,00 s 1,00 s

Tempo Máquina -

Drenagem, Centrifugação 0,00 s 41,00 s

Caminhar 3,00 s 0,00 s

Espera 7,00 s 0,00 s

Levantar e fechar tampa

para frenar 3,00 s 0,00 s

Tempo Máquina - Volta

Centrifugar 17,00 s 0,00 s

Posicionar etiqueta do

produto na parte frontal da

lavadora

4,00 s 0,00 s

Colar etiqueta de voltagem 4,00 s 0,00 s

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no cabo de força

Colar o guia rápido na

lavadora 6,00 s 0,00 s

Espera 3,00 s 0,00 s

Retirar cabo de força da

tomada do teste,mangueira

de drenagem ,liberar o

produto

5,00 s 0,00 s

Caminhar 0,00 s 3,00 s

Espera 0,00 s 3,00 s

Levantar e fechar tampa

para frenar 0,00 s 3,00 s

Tempo Máquina - Volta

Centrifugar 0,00 s 17,00 s

Posicionar etiqueta do

produto na parte frontal da

lavadora

0,00 s 4,00 s

Colar etiqueta de voltagem

no cabo de força 0,00 s 4,00 s

Colar o guia rápido na

lavadora 0,00 s 6,00 s

Espera 0,00 s 3,00 s

Retirar cabo de força da

tomada do teste,mangueira

de drenagem ,liberar o

produto

0,00 s 5,00 s

Fonte: Primária

Com essa nova configuração, o tempo total do teste é de 174 segundos:

20 produtos por baia;

41 produtos por operador;

248 produtos testados (considerando apenas seis baias de teste).

Com a nova seqüência de atividades que minimizam a espera do operador, houve um

incremento de 16% na produtividade. Esse tempo passou a ser utilizado na simulação, uma

vez que era totalmente possível adequá-los a realidade sem mesmo precisar do modelo

computacional para comprovar.

4.2.3. Validação do posicionamento físico do produto

Antes de iniciar a construção do modelo computacional, foi feita uma análise referente ao

posicionamento do produto frente às operações que executariam suas atividades. Por questões

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didáticas e de melhor identificação, chamaremos de “Lado A” (lado de cima da célula) e

“Lado B” (lado de baixo da célula).

Os produtos precisam estar na posição frontal para os testes funcionais realizados nas baias de

teste, Assim, ficou constatado que no “Lado A”, não havia sido especificada outra mesa de

giro (180º), o que impossibilitava as operações mais adiantes da célula (Hi-Pot 2 e

Drenagem), uma vez que, nesse caso, os produtos deveriam estar na posição traseira para

essas operações. Os produtos oriundos das baias de teste do “Lado B”, não sofriam qualquer

interferência da ausência de uma mesa de giro extra.

A Figura 3 destaca a posição na nova mesa de giro, também com o tempo de 5 segundos:

Figura 3 - Validação do posicionamento físico do produto

Fonte: Primária

Dessa forma, todos os produtos que saem das baias de teste do “Lado A”, necessariamente

precisam passar pela mesa de giro extra, para que possam ficar na posição correta para as

últimas operações da célula de teste funcional (Hi-Pot 2 e Drenagem).

Como essa mesa de giro extra não havia sido detectada inicialmente no projeto original e,

tampouco, orçada, o problema foi comunicado imediatamente ao departamento de engenharia

industrial da unidade.

4.3. Resultados – cenário original

Como resultado final da simulação, a produção horária alcançada nesse primeiro cenário, foi

de 168 produtos por hora. Produção essa equivalente a 65% da meta do projeto.

O primeiro problema detectado foi a formação de um gargalo no “Lado B”: os produtos não

estavam entrando na esteira do “Lado A” da célula para as operações finais (Inspeção Visual,

Mesas de Giro Mesa de Giro Extra

Baias de Teste (Lado A)

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Hi-Pot 2, Drenagem e Elevador Final) de maneira organizada, impedindo também a correta

utilização das últimas baias do “Lado B”, conforme pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 - Formação de gargalo no “Lado B” da célula

Fonte: Primária

Para eliminar esse problema, foram adicionados dois sensores (Figura 5).

Figura 5 - Sensores

Fonte: Primária

Dessa forma, a lavadora só pode sair da 2ª Mesa de Giro quando o Sensor 1 ficar livre. O

mesmo ocorre na inspeção visual, que só libera o produto quando o Sensor 2 ficar livre.

Então, os produtos seguem para as operações finais de maneira harmoniosa e melhora a

utilização das baias de teste.

Foi identificado, também, outro gargalo dentro da célula de teste (Figura 6). Produtos

esperavam o elevador e se acumulavam nas operações anteriores.

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Figura 6 - Gargalo no Elevador Final

Fonte: Primária

Eliminar esse problema não consistia simplesmente em diminuir o tempo de ciclo do elevador

final. Como citado, o elevador tem capacidade para carregar três produtos, e seu tempo é de

46 segundos. Como não havia espaço físico suficiente para três lavadoras entre a operação de

drenagem e o elevador final, o gargalo era inevitável. Assim, no modelo computacional foi

feito um aumento da esteira do “Lado A” da célula de teste, de 16,15 metros para 17,07

metros, permitindo um buffer de três peças antes do elevador, garantindo alta utilização dos

postos anteriores e eliminando o gargalo (Figura 7).

Figura 7 - Buffer para o Elevador Final

Fonte: Primária

Com as melhorias de automação e layout, o resultado foi de 212 produtos por hora. Houve um

aumento de 26% em relação ao cenário anterior, porém ainda representava 82% da meta de

produção horária da célula.

Conforme mostra a Figura 8, foi constatado que as baias de teste mais longe das mesas de giro

(P1) possuem menor utilização:

O motivo se deve porque a baia fica ociosa durante o tempo em que libera o produto,

envia o sinal de reposição (P1) e espera a chegada do produto. Conforme a distância

“D” aumenta, mais ociosa fica a baia de teste funcional.

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Para obter uma produção mais próxima à meta de produção inicial do projeto, a 7ª Baia de

teste funcional teria que ser ativada, bem como avaliar uma alternativa para a diminuição da

ociosidade das baias de teste.

Figura 8 – Utilização das baias de teste

Fonte: Primária

4.4. Proposta de novo layout

A mudança de local da nova baia de teste teve como principal motivo o fato de que no “Lado

A” a sétima baia de teste conseguiria atender ambos os lados da célula, ao contrário do que

aconteceria caso esta permanecesse no “Lado B”. Para isso, teve-se que se diminuir o

tamanho da esteira do “Lado B” da célula (redução de 1,97 metros).

Outro problema detectado diz respeito à utilização das baias de teste: à medida que se

aumenta a distância das baias de teste em relação às mesas de giro, mais ociosa essa se torna.

Como forma de amenizar esse problema, foram criados dois “pulmões” (de aproximadamente

1 metro cada um) ao longo de cada lado da célula, a fim de diminuir o tempo de deslocamento

de lavadoras até as últimas baias de teste, conforme mostra a Figura 9.

Figura 9 – “Pulmões” das Baias de Teste

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Fonte: Primária

O funcionamento dos dois “pulmões” nas baias do teste funcional (P1 e P2), diminui o tempo

de deslocamento do produto da mesa de giro até as últimas baias de teste e funciona da

seguinte forma:

P1 recebe o produto da mesa de giro e atende aos postos 3 e 7;

P2 recebe o produto da mesa de giro e atende aos postos 6 e 7.

O resultado do uso da sétima baia de teste gerou um aumento da produtividade de 4%, saindo

de 212 produtos por hora para 220 produtos por hora, produção essa equivalente a 85% da

meta inicial do projeto.

Para atingir o target do projeto, verificou-se que a combinação das últimas operações da

célula de teste funcional de lavadoras limitava a produtividade. Portanto, constatou-se a

necessidade de redução de alguns tempos das últimas operações.

4.4.1. Novos tempos de operações

As últimas operações da célula consistem em: 2ª Mesa de Giro, Inspeção Visual, Hi-Pot 2,

Drenagem e Elevador Final. Por questões de qualidade, a Inspeção Visual era a única das

operações em que não havia possibilidade de alteração. Assim, focou-se nas seguintes

operações:

2ª Mesa de Giro: redução de 5 para 4 segundos, redução possível em função de que

esse equipamento trabalha com inversores de freqüência;

Hi – Pot 2: redução de 13 para 10 segundos. A colocação da etiqueta de aprovação do

teste (3 segundos) poderia ser realocada para o setor de embalagens, uma vez que o

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produto já estaria testado e aprovado. Além disso, o setor de embalagens conseguiria

absorver essa atividade sem que influenciasse em sua produtividade;

Drenagem: redução de 13 para 10,5 segundos. É possível controlar a velocidade de

sucção facilmente, o que torna viável a redução de 2,5 segundos dessa atividade;

Elevador Final: conforme estudos realizados pela engenharia industrial da unidade, o

aumento da velocidade do elevador estava em pauta junto ao fornecedor do

equipamento. Necessidade de redução de 46 para 39 segundos.

Com todas as melhorias sugeridas, a produção alcançaria 259 produtos por hora. Esse output

equivale a praticamente 100% da meta do projeto.

A Figura 10 mostra a ocupação das baias de teste funcional com esse novo cenário. É possível

notar o aumento da ocupação das últimas baias de teste funcional.

Figura 10 - Ocupação das Baias no Cenário Ideal

Fonte: Primária

4.5 Comparação entre cenários

Para a proposta do melhor cenário para a célula de teste funcional de lavadoras, foram

analisados sete cenários. Neste trabalho, porém, foram detalhados apenas alguns deles.

Os cenários analisados e suas respectivas produtividades seguem a seguir:

Cenário 1 - Original (sem nenhuma alteração): 168 produtos por hora;

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Cenário 2 - com seis baias de teste e layout arrumado (sem “pulmão”): 212 produtos

por hora;

Cenário 3 - com sete baias de teste e layout arrumado (sem “pulmão”): 212 produtos

por hora;

Cenário 4 - com sete baias de teste e layout arrumado (com “pulmão”): 220 produtos

por hora;

Cenário 5 – com seis baias de teste, layout arrumado (sem “pulmão) e tempos

modificados: 220 produtos por hora;

Cenário 6 - com sete baias de teste, layout arrumado (sem “pulmão) e tempos

modificados: 244 produtos por hora;

Cenário 7 - com sete baias de teste, layout arrumado (com “pulmão) e tempos

modificados: 259 produtos por hora.

Os resultados dos cenários apresentados são cronológicos, o que demonstra que novas

melhorias eram feitas a cada análise.

Como se pode notar, o melhor cenário para o atendimento inicial do projeto é o cenário 7.

Esse cenário implica num aumento de 54% em relação ao cenário original (cenário 1).

Considerações finais

Projetos de simulação se tornaram cada vez mais complexos, detalhados e precisos graças aos

novos softwares disponíveis no mercado.

No caso da empresa estudada, a construção do cenário original virtual (hipotético) constatou

que a produtividade estava aquém do que havia sido estabelecido no objetivo inicial do

projeto.

A partir desse ponto, a simulação mostrou sua real importância, pois eram necessárias

melhorias de processo e layout para que se alcançasse o objetivo estabelecido.

Assim, a simulação computacional conseguiu demonstrar vários benefícios:

Permitiu a identificação de gargalos;

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Fez o teste real de produtividade da célula;

Melhorou o layout;

Mediu e aperfeiçoou ocupação de cada recurso;

Reduziu custos;

Dimensionou corretamente a quantidade de mão-de-obra; e

Diminuição do tempo de implantação da nova célula de teste funcional de lavadoras.

Todas essas vantagens permitiram que o projeto fosse implantado já da maneira correta,

atingindo a meta do projeto inicial, que indicava 260 produtos por hora.

Correções em processos automatizados depois de implantados geram enormes custos para as

empresas. A simulação computacional evitou tais correções, já que as melhorias já haviam

sido simuladas e validadas antes da instalação da nova célula.

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Enxuta. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em

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