otimização do sistema produtivo de uma metalomecânica · uma vez que a rede representada é...

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Otimização do Sistema Produtivo de uma Metalomecânica Dulce Luísa Martins da Silva Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Mecânica Orientador: Prof. Artur Jorge da Cunha Barreiros Júri Presidente: Prof. Rui Manuel dos Santos Oliveira Baptista Orientador: Prof. Artur Jorge da Cunha Barreiros Vogais: Prof. Elsa Maria Pires Henriques Prof. Paulo Miguel Nogueira Peças Maio 2015

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Otimização do Sistema Produtivo de uma Metalomecânica

Dulce Luísa Martins da Silva

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia Mecânica

Orientador: Prof. Artur Jorge da Cunha Barreiros

Júri

Presidente: Prof. Rui Manuel dos Santos Oliveira Baptista

Orientador: Prof. Artur Jorge da Cunha Barreiros

Vogais: Prof. Elsa Maria Pires Henriques

Prof. Paulo Miguel Nogueira Peças

Maio 2015

ii

Agradecimentos

Ao professor Artur Barreiros, pela sua paciente e rica orientação. Por tão generosamente, me ter

direcionado para um outro nível académico. Pela compreensão e disponibilidade demonstradas,

pelas ideias e sugestões que me permitiram concluir o trabalho.

À Tornearia Mecânica de Precisão Lda, por ter-me recebido e fornecido dados indispensáveis, para o

desenvolvimento desta tese de mestrado.

Aos meus pais, por me terem mostrado ao longo da vida, que nem sempre o caminho a percorrer

seria o mais fácil, mas que sempre valeria a pena ultrapassar todos os obstáculos. Por nunca me

terem deixado desistir. Por me terem dado asas para voar. Obrigada.

Ao meu irmão, por ser muito mais que um irmão. Por ser o meu eterno amigo, companheiro de

aventuras e desventuras. Por estar sempre ‘’lá’’ para me apoiar.

Aos meus avós, por iluminarem todos os dias o meu caminho.

‘’Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina’’, Cora Coralina

iii

Resumo

Com o avanço da tecnologia, e com empresas cada vez mais competitivas, a gestão da produção

tem-se tornado complexa. Muito rapidamente surgem produtos novos, o que implica uma resposta

eficaz a estas solicitações, tendo em conta fatores como: variedade dos produtos, tecnologia

disponível, tempos produtivos e prazos de entrega. A presente tese, aborda a caracterização de um

sistema produtivo de uma metalomecânica, com um sistema produtivo job-shop. Tal será analisado

com base nos modelos de redes de filas abertas. Uma vez que a rede representada é composta por

vários lotes, complexos de produzir, é empregue o método aproximado de decomposição para avaliar

o desempenho do sistema em variadas situações. Para tal é desenvolvido um modelo matemático,

que calcula a taxa de chegada de peças (vindas do exterior) às máquinas, a distribuição relativa e

taxa de peças que entram nas máquinas. Assim, será possível determinar as características da fila de

espera para cada máquina. Com base nestes resultados, são preconizadas duas soluções. Uma

envolve alterar o tempo de transporte, onde consequentemente iremos obter alterações nas variáveis

analisadas pelo método do desempenho desejado do sistema. A outra proposta é reorganizar as

máquinas existentes, ou seja pelo método da partição da instalação, de modo a melhorar os

parâmetros que caracterizam o sistema, tais como: tempo de setup e tempo de transporte. Deste

modo, verifica-se que há redução do índice médio de ocupação das estações e do tempo médio de

espera no sistema, sem recurso à adição de máquinas, ou seja sem necessidade de investimento.

Palavras Chave

Job – Shop

Modelos de avaliação de desempenho

Rede de filas de espera

Sistema produtivo

iv

Abstract

With the advance of technology and with more competitive companies, the production management is

getting more complex. New products appear quickly, which means an efficient response to that, taking

in account to: products variety, technologies available, production time and delivery time. The aim of

this thesis, is the characterization of the production system of a metalworking company, operating in

the job shop-system. This will be evaluated with the open queuing system. Once the represented

system is composed by several complex production products, it’s used the approximated

decomposition method to evaluate the production system in different situations. Therefore it’s

necessary to solve an equation system, which calculates the arrival products rates (from the outside)

in the machines, the relative distribution, and the rates of arriving of products coming from the exterior.

It will be possible, to determinate the machine open queuing features. With base on that, are

preconized two solutions. One, changes the transportation time, which will allow changes to the

evaluation characters by the system intended performance. The other proposal it’s to reorganize the

existing machines, by the reduction of installation complexity, to achieve better numbers that

characterize the system, such as: setup and transportation time. With these goal, we have decreased

values of the most requested workstations in terms of length of service and case of product

movement. The mean waiting time on the system, decreases too without addiction of more machines,

which means without investment.

Keywords

Job - Shop

Performance evaluation models

Open queuing networks

Productive System

v

Índice

Otimização do Sistema Produtivo de uma Metalomecânica ..................................................... i

Agradecimentos ........................................................................................................................................ ii Resumo ................................................................................................................................................... iii Palavras Chave ....................................................................................................................................... iii Abstract.................................................................................................................................................... iv Keywords ................................................................................................................................................. iv Índice ........................................................................................................................................................v Lista de Figuras ....................................................................................................................................... vi Lista de Tabelas ..................................................................................................................................... vii Nomenclatura ........................................................................................................................................ viii 1. Introdução .......................................................................................................................................... 10

1.1. Organização do Trabalho........................................................................................................... 11 2. Estado da Arte ................................................................................................................................... 12

2.1 Job Shop ..................................................................................................................................... 12 2.2. Teoria das Redes de Filas de Espera ........................................................................................ 13 2.3 Modelos de avaliação de desempenho ...................................................................................... 13 2.3.1 - SP1 ........................................................................................................................................ 13 2.3.2 - SP2 ........................................................................................................................................ 14 2.3.3 - SP3 ........................................................................................................................................ 14 2.3.4 - Métodos exactos .................................................................................................................... 15 2.3.5 - Métodos aproximados de decomposição .............................................................................. 15 2.3.6 - Simulação .............................................................................................................................. 15 2.4. Características das Filas de Esperas ........................................................................................ 16

3. Métodos ............................................................................................................................................. 17 3.1. Análise Descritiva ....................................................................................................................... 17 3.2. Metodologia Utilizada para Obtenção de Dados ....................................................................... 17 3.3 - Apresentação e Sequência de Fabrico das Peças ................................................................... 18 3.3.1 Placa Carga em Ferradura....................................................................................................... 18 3.3.2. Molde CBR .............................................................................................................................. 18 3.3.3. Tripé CBR ............................................................................................................................... 19 3.3.4. Molde Marshal ......................................................................................................................... 19 3.3.5. Placa perfurada com haste ajustável ...................................................................................... 20 3.3.6. Varão Apiloamento .................................................................................................................. 20 3.3.7. Base Cone Abrahams ............................................................................................................. 20 3.3.8. Recipiente de Baridade ........................................................................................................... 21 3.3.9. Ejector Hidraúlico .................................................................................................................... 21 3.4. Caracterização dos Processos de Chegadas Externas e Serviços .......................................... 22 3.5. Propriedades de Produção ........................................................................................................ 25 3.6. Modelo adotado para caracterizar o sistema ............................................................................. 27 3.7. Modelo Preconizado para Caracterização do Sistema .............................................................. 28 3.7.1. Taxa de Serviço e Desempenho do sistema produtivo .......................................................... 32 3.7.2. Índice de Solicitação de uma Estação no Sistema Produtivo................................................. 33

4. Resultados e Discussão .................................................................................................................... 34 4.1. Aumento da Produção de Peças ............................................................................................... 36 4.2. Aumento de Peças e do Número de Encomendas .................................................................... 38

5. Soluções Preconizadas ..................................................................................................................... 40 5.1. Implementação de um Elevador de Cargas............................................................................... 40 5.1.1. Aumento da Produção de Peças ............................................................................................ 41 5.1.2. Aumento de Peças e do Número de Encomendas ................................................................. 41 5.2. Alteração da Configuração Inicial .............................................................................................. 42 5.2.1. Aumento da Produção de Peças ............................................................................................ 44 5.2.2. Aumento de Peças e do Número de Encomendas ................................................................. 45

6. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros ......................................................................................... 46 Bibliografia ............................................................................................................................................. 48 Anexos ................................................................................................................................................... 51

vi

Lista de Figuras

Figura 1 – Tecnologia utilizada para produzir a Placa Carga em Ferradura ........................................ 18 Figura 2 – Tecnologia utilizada para Molde CBR .................................................................................. 19 Figura 3 – Tecnologia utilizada para Tripé CBR ................................................................................... 19 Figura 4 - Tecnologia utilizada para Molde Marshal ............................................................................. 19 Figura 5 - Tecnologia utilizada para Placa perfurada com haste ajustável .......................................... 20 Figura 6 - Tecnologia utilizada para Varão Apiloamento ...................................................................... 20 Figura 7 - Tecnologia utilizada para Base Cone Abrahams .................................................................. 21 Figura 8 - Tecnologia utilizada para Recipiente de Baridade ............................................................... 21 Figura 9 - Tecnologia utilizada para Ejector Hidraúlico ......................................................................... 22 Figura 10 – Trajeto percorrido pelas peças........................................................................................... 29

vii

Lista de Tabelas

Tabela 1. Estações de trabalho consideradas ...................................................................................... 22 Tabela 2 – Estações de trabalho utilizadas........................................................................................... 23 Tabela 3 – Produção mensal para cada tipo de peça (2010) ............................................................... 24 Tabela 4 – Número de encomendas, Peças produzidas e respetivas estações de trabalho (2010).... 24 Tabela 5 – Tempo de setup (min) ......................................................................................................... 25 Tabela 6 – Número de setups na máquina j para artigos do tipo i (2010) ............................................ 26 Tabela 7 - Tempo produtivo (min) ......................................................................................................... 26 Tabela 8 – Tempo de transporte entre estações (min) ......................................................................... 27 Tabela 9 – Entradas e saídas em M1 ................................................................................................... 30 Tabela 10 – Entradas e saídas em M2 ................................................................................................. 30 Tabela 11 – Matriz de transferência Pij ................................................................................................. 31 Tabela 12 – Vetor r (2010) .................................................................................................................... 34 Tabela 13 – Número de unidades processadas da peça i na máquina j (2010) ................................... 34 Tabela 14 – Distribuição relativa (2010) ................................................................................................ 35 Tabela 15 – Taxa de produtos que chegam às estações: vindos do exterior e global (2010) ............. 35 Tabela 16 - Tempo de serviço médio e taxa média de serviço (2010) ................................................. 36 Tabela 17 – Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2010) .............................................. 36 Tabela 18 – Produção Mensal para cada tipo de peça (2012) ............................................................. 37 Tabela 19 - Tempo de serviço médio e taxa média de serviço (2012) ................................................. 37 Tabela 20 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2012) ............................................... 38 Tabela 21 – Produção mensal para cada tipo de peça (2013) ............................................................. 38 Tabela 22 – Tempo de serviço médio e taxa média de serviço (2013) ................................................ 39 Tabela 23 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2013) ............................................... 39 Tabela 24 – Tempo Proposto de Transporte entre estações (min) ...................................................... 40 Tabela 25 - Novos Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2010) .................................... 41 Tabela 26 – Novos Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2012) ................................... 41 Tabela 27 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2013) ............................................... 42 Tabela 28 – Novo Tempo de transporte entre estações (min).............................................................. 42 Tabela 29 – Novo Tempo setup (min) ................................................................................................... 43 Tabela 30 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2010) ............................................... 44 Tabela 31 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2012) ............................................... 44 Tabela 32 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2013) ............................................... 45

viii

Nomenclatura

Símbolos Latinos Definição

I Matriz Identidade

L Número de itens na estação

Nij Número de artigos do tipo i processados na máquina j

Nsij Número de setups na máquina j para peças do tipo i

P Matriz de transferência

ri Vetor da taxa de chegada de peças às máquinas, vindas do exterior

R Índice de solicitação da estação

Tij Tempo de processamento do artigo i na máquina j

Tj Tempo médio de serviço da máquina j

Tsij Tempo de setup da peça i na máquina j

Ttjk Tempo de transporte entre as estações j e k

Wj Tempo médio de espera na estação j

Wdj Tempo de transferência da estação j para outras estações e para o exterior

WTj Tempo de permanência no sistema, sob influência da estação j

Símbolos Gregos Definição

Λ Taxa média de chegada de peças

µ Taxa média de processamento de peças

Ρ Utilização média de ocupação

10

1. Introdução

A presente tese tem como objetivo caracterizar o sistema produtivo de uma empresa

Metalomecânica.

Devido a um crescente cenário competitivo, as empresas procuram adaptar-se rapidamente e

continuamente a este fenómeno. Assim, é importante efetuar mudanças na estrutura organizacional

do ambiente produtivo, de modo a permitir a sobrevivência das empresas neste ambiente instável,

com o objetivo de gerar uma dinâmica competitiva. Deste modo, é essencial que uma empresa seja

flexível no que diz respeito à inovação para que a mesma apresente vantagens competitivas face à

concorrência.

Este trabalho baseou-se num caso real, que proporcionou a informação necessária para o

desenvolvimento dos modelos apresentados. Concretamente, foi recolhida informação sobre o

sistema produtivo da Tornearia Mecânica de Precisão Lda.

A metalomecânica presta serviços a várias empresas, efetuando assim trabalhos muito

diferenciados de empresa para empresa. Assim, o sistema produtivo por eles adotado foi o Job Shop.

O Sistema Job Shop, é uma forma de organização do sistema produtivo com capacidade de

processamento de várias classes de produtos, tendo no entanto limitação de capacidade, dado haver

problemas inerentes ao controlo e movimentação dos produtos e ao tempo de preparação das

máquinas (setup time). Estas máquinas podem realizar operações em diferentes classes de produtos,

o que envolve um tempo de preparação mais elevado, tal leva a longos leadtimes (período entre

início e fim de uma atividade produtiva) e altos níveis de WIP (material alvo do processo produtivo,

mas que ainda não foi acabado).

De modo a cumprir o objetivo, será necessário caracterizar todas as variáveis que

caracterizam o presente sistema produtivo, para se poder preconizar o estado atual do mesmo, e

sugerir soluções e testar as mesmas.

Será aplicado um modelo de avaliação de desempenho de redes de filas de espera, para

caracterizar o sistema, devido a ser um dos métodos que pode ser utilizado, para situações tão

particulares como os sistemas Job Shop. De tal modo, que se encontram vários artigos científicos

publicados, que efetuam o mesmo tipo de estudo neste tipo de sistemas produtivos, tais como:

Bitran & Morabito (1995) na parte I e II, abordaram a temática das redes de filas abertas aplicadas a

sistemas discretos de produção. Tendo inclusivamente abordado o processo produtivo de uma

empresa e analisado os vários parâmetros inerentes ao seu bom funcionamento. Os mesmos autores

em 2009, efetuaram outra análise para redes de filas abertas, tendo centrado as atenções nos

sistemas job shop. Por sua vez, Silva & Morabito (2007),analisaram a aplicação dos modelos de

redes de filas abertas em metalomecânicas com sistema produtivo job shop. Também Silva &

11

Barreiros (2010), efetuaram a análise de otimização de uma configuração Job-Shop com recurso à

técnica das redes de filas abertas.

Para propormos as soluções ao caso analisado, será efetuada uma reavaliação dos tempos

de setup e de transporte das peças, de modo a obter resultados mais vantajosos para o sistema

produtivo. Será também realizada uma reorganização da planta do sistema produtivo. Estas

considerações, serão efetuadas, dado que uma alternativa para cumprir o objectivo requer minimizar

o investimento no sistema de produção e outra por sua vez, permite reduzir a complexidade do

sistema produtivo através da reorganização da planta, com o objetivo de melhorar o desempenho.

1.1. Organização do Trabalho

Relativamente à estrutura, o trabalho encontra-se organizado do seguinte modo:

O capítulo 2, é dedicado ao estado da arte. Apresenta-se uma pesquisa bibliográfica, sobre a

temática em estudo, nomeadamente: job shop, teoria e características das redes de fila de

espera, e quais os modelos de avaliação de desempenho.

No capítulo 3, é efetuada uma análise descritiva da empresa e qual a metodologia utilizada

para obter os dados. Deste modo, é apresentada a sequência de fabrico das peças.

Seguidamente são caracterizados os processos de chegadas externas e os serviços. Por

outro lado, são apresentadas as propriedades de produção. É caracterizado o modelo

adotado para caracterizar o sistema. Deste modo, também a taxa de serviço e o desempenho

do sistema produtivo adotados são caraterizados.

No capítulo 4, será apresentado o diagnóstico da situação atual, ou seja serão apresentados

resultados que ilustram a aplicabilidade de redes de fila de espera ao caso em estudo. Assim,

como se constatará, serão identificadas as máquinas com maior índice de solicitação.

No capítulo 5, serão apresentadas as soluções preconizadas, ou seja, serão dadas

informações cruciais de modo a caracterizar o sistema produtivo. Tal, implicará alterar tempos

de setup e de transporte, ou alterar a disposição das máquinas à planta vigente. Estas

soluções serão testadas, de modo a inquirir acerca da sua aplicabilidade positiva.

No capítulo 6, é analisada globalmente a temática do trabalho, sendo tecidas considerações

conclusivas e objetivas. São também sugeridas propostas para a realização de trabalhos

futuros.

12

2. Estado da Arte

2.1 Job Shop

Job Shop é conhecida por ser uma forma de organizar a capacidade de processamento de vários

tipos de jobs, assegura Negri da Silva (2005). O mesmo autor indica também que existe um limite de

capacidade, provocado pelo transporte das peças e o tempo de setup das máquinas. Neste tipo de

sistema, as máquinas podem desempenhar funções semelhantes, ou seja são agrupadas numa

mesma zona. Estas máquinas podem realizar operações em artigos de classes diferentes, o que irá

influenciar o tempo de setup da máquina. Ou seja, o sistema acaba por ter tempos de processamento

muito elevados.

Segundo Heizer e Render (1996), um job shop consegue lidar com uma grande variedade de

produtos e serviços ao mesmo tempo, sendo mais eficiente quando produz produtos com diferentes

necessidades, ou quando lida com clientes que tem necessidades diferentes. Este tipo de processo é

caracterizado por ter um baixo volume e uma grande variedade de artigos. Neste tipo de ambiente,

cada produto ou pequeno grupo de produtos tem uma sequência de operações diferente. Cada

produto ou pequena encomenda é produzido entre departamentos, de acordo com a sequência de

fabrico. Por sua vez, as máquinas devem ser organizadas de acordo com o tipo de processo que está

a ser realizado. É um processo de produção, vantajoso para pequenos lotes, e quando é necessário

produzir uma grande variedade de partes em diferentes tamanhos e formatos. Relativamente às

desvantagens, os mesmos autores, indicam que estão relacionadas com o uso de equipamento. Isto

indica que as ordens levam mais tempo e custos para serem movidas dentro do sistema, devido à

dificuldade de agendamento, setups e manuseamento do material.

Schroeder (1989), afirma que um produto irá escoar somente para as estações de trabalho que

necessita e nunca irá às restantes. Como se utiliza equipamento variado e mão de obra

especializada, as operações intermitentes são extremamente flexíveis relativamente à mudança de

produto ou volume, sendo no entanto ineficientes.

O processo ‘’make to order’’, responde essencialmente aos pedidos dos clientes por produto. Ou seja,

nada irá ser feito até se receber uma encomenda, dado que quando se receciona a mesma, são

fornecidos os desenhos técnicos e especificações do cliente. Ou seja o ciclo da encomenda, só se

inicia quando é especificado o produto que se pretende. Com base nestes requisitos, será estipulado

um valor e tempo de entrega. A produção só poderá ter início, de acordo com a disponibilidade das

máquinas que serão usadas.

13

2.2. Teoria das Redes de Filas de Espera

De acordo com Bitran e Morabito (1995), as redes de filas de espera consistem em vários sistemas

de filas, com utilizadores a deslocarem-se entre eles a receber serviço. Estas filas podem ser

denominadas por nós ou estações. O trajeto percorrido na rede é denominado de rota ou caminho.

Estas redes podem representar sistemas de manufatura, sendo os nós as estações de trabalho

(shops), os produtos são habitualmente chamados de jobs, e as ligações entre shops e jobs os

caminhos percorridos pelos produtos. A caracterização das redes é feita pelo número de estações de

trabalho, a sequência de operações a realizar e o tipo de rede. Deste modo o número de nós na rede

dá indicação do número de estações. Estas estações de trabalho podem ser percorridas uma vez, ou

várias vezes através de realimentação. Então pode-se concluir que um item pode passar por uma

estação várias vezes, a fim de realizar diferentes tarefas. A rede pode ser aberta, fechada ou mista.

Se for aberta, o número total de produtos que circulam podem variar pela chegada ou saída externa

dos mesmos. Para o caso de uma rede fechada, não há chegadas nem partidas externas de jobs. A

taxa de partida de cada nó é uma variável aleatória mas o número de jobs entre os nós é fixo. Se

tivermos várias classes de produtos, então trata-se de uma rede mista, dado poder-se definir sub-

redes abertas e fechadas.

2.3 Modelos de avaliação de desempenho

O estudo das redes de filas iniciou-se com o trabalho de Erlang (1917). Desde então, tem surgido

várias aplicações para diferentes áreas, ver por exemplo, Disney & Konig (1985). Para a

representação de sistemas produtivos, Hsu et al (1993) e Suri et al (1993), apresentaram uma

descrição alargada sobre o uso de redes de filas. Considerando o tipo de empresa, o seu método

organizativo de trabalho, e os objetivos a alcançar, Bitran & Dasu (1992) agrupam os problemas

deste tipo de projeto em três classes:

i) SP1 – Desempenho desejado do sistema

ii) SP2 – Desempenho ótimo do sistema

iii) SP3 – Partição da Instalação

2.3.1 - SP1

Este tipo de problema, tem como objetivo, minimizar o investimento no sistema de manufatura (e.g.

aquisição de equipamentos) sujeito às restrições relacionadas com o desempenho desejado do

sistema. Este modelo inclui restrições relacionadas com o limite máximo para o nível de WIP (work in

progress). No que diz respeito ao desempenho, as medidas típicas são: tempo total que um produto

leva a ser produzido, ou seja a soma dos tempos de espera em fila, mais os tempos de

14

processamento em cada estação (leadtime), e ainda a taxa de produção e o tempo de utilização dos

equipamentos.

2.3.2 - SP2

Nesta classe de problemas pretende-se otimizar o desempenho do sistema sujeito também a

limitações de capital disponível para investir no sistema. O objetivo principal é minimizar o nível de

WIP, tendo em conta o limite máximo para o custo de aquisição de equipamentos.

2.3.3 - SP3

Nesta classe enquadram-se os projetos onde se considera a subdivisão do sistema de manufatura

em unidades menores, com o objetivo de melhorar o desempenho global, e reduzir a complexidade

do sistema. No entanto, esta divisão pode levar a duplicação de equipamentos e recursos. Neste

caso as restrições estão relacionadas com as limitações dos recursos existentes.

Os problemas do tipo SP1 e SP2, foram o alvo de estudo de sistemas Job-shops, por parte de Bitran

& Tirupati (1989), Boxma e tal.(1990), Van Vliet & Rinnooy Kan (1991), Bitran & Sarkar (1994 a),

Bitran & Morabitto(1995,1996,1999) e Silva & Morabito (2007).

Estudos relacionados com problemas do tipo SP3, podem ser encontrados, por exemplo, em Bitran &

Morabito (1996, 1999) e Kouvelis et al (2005). Em particular, Bitran & Sarkar (1994b), sugerem que se

devem analisar em primeiro lugar a aplicabilidade deste modelo, antes de considerar outras

alternativas como por exemplo o aumento de capacidade.

De um modo geral, Bitran & Dasu (1992) e Bitran e Morabito (1994) sugerem que o objetivo deste tipo

de estudo passa por minimizar o custo de aquisição de equipamentos, tendo como variáveis de

decisão: o número de unidades de produção, o número de produtos diferentes que cada máquina

poderá processar, e a capacidade de cada estação. No que diz respeito às restrições, consideram-se

os limites superiores para o número de produtos e o WIP máximo em cada unidade.

Os problemas do tipo SP3 podem ser vistos como casos especiais das classes SP1 e SP2. No que

diz respeito à diferença entre os modelos SP1 e SP2, podemos referir que o primeiro é um modelo

descritivo, ou seja fornece informações importantes sobre a forma como o sistema opera, mediante

uma dada configuração. Por sua vez, o segundo modelo, é prescritivo, isto é, determina a

configuração ótima do sistema, tendo em conta a otimização de uma variável tendo em conta as

restrições impostas pelo utilizador.

Buzacott & Shanthikumar (1992, 1993), Hsu e tal (1993), Kouvelis & Tirupati (1991), Harrison &

Nguyen (1993) e Bitran & Dasu (1992) analisaram os modelos de avaliação de desempenho referidos

(SP1 e SP2) e os modelos de otimização da organização (SP3). Buzacott e Shanthikumar realizaram

uma extensa análise, orientada para o projeto de diferentes sistemas de produção, tais como, linhas

de fluxo, linhas de transferência automatizada, sistema Job shops e sistemas multicelulares. Também

analisaram problemas de projeto ótimo, e em particular consideraram alguns modelos de otimização

15

em sistemas Job shop, tais como: alocação ótima de operadores nas estações, número ótimo de

operadores no sistema, alocação ótima de jobs nas estações, e análise dos efeitos da diversidade de

trajetos e tempos de processamento de jobs.

Bitran e Tirupati (1998), Suri et al. (1993) e outros autores discutiram classificações para os métodos

de avaliação de desempenho, de acordo com os métodos de abordagem:

i) Métodos Exatos

ii) Métodos aproximados de decomposição

iii) Simulação

2.3.4 - Métodos exactos

Os métodos exatos existem para os sistemas Markovianos (Redes de Jackson, de Kelly e BCMP).

Este método, originou posteriormente os métodos aproximados, uma vez que não se obtinha

soluções exatas satisfatórias para redes mais gerais.

2.3.5 - Métodos aproximados de decomposição

Os métodos de aproximação, surgiram da falta de sucesso em obter soluções exatas para redes mais

gerais. Destacam-se, em particular, os métodos de decomposição paramétrica, que são bastante

flexíveis e de grande potencial para aplicações práticas. No essencial, aproximam os processos de

chegada de produtos por processos de renovação, decompondo a rede em estações individuais,

considerando-as estocasticamente independentes.

2.3.6 - Simulação

A simulação, que envolve geralmente a consideração de acontecimentos discretos, é utilizada

quando não se possuem resultados analíticos exatos ou aproximados, podendo ser empregue, por

exemplo, para avaliar sistemas complexos de redes de filas. Permite o uso de hipóteses mais

detalhadas, que se aproximam da realidade operacional. No entanto, os requisitos computacionais,

são muitas vezes um obstáculo, porque podem originar longos tempos de processamento e análise

estatística. Para além destes entraves, também tem de se lidar com a dificuldade de integrar

simulação nos modelos de otimização. Law e Kelton (1991) e Schriber (1991) disponibilizam

informação muito detalhada sobre simulação.

16

2.4. Características das Filas de Espera

Para uma correta avaliação, é necessário caracterizar as filas de espera através de parâmetros que

caraterizam o seu estado operacional. Assim, seguidamente serão apresentados os parâmetros que

irão ser alvo de estudo (e.g. Tavares, Themido & Correia, 1996).

- Taxa de chegada (λ): número médio de clientes que chegam por unidade de tempo.

- Intervalo médio entre duas chegadas consecutivas:

1

𝜆 (1)

- Taxa de serviço (μ): número médio de clientes que cada servidor atende por unidade de tempo.

- Taxa média de ocupação do serviço (ρ), percentagem de tempo durante o qual o servidor está

ocupado;

𝜌 = 𝜆

µ (2)

- Número médio de clientes no sistema (L):

𝐿 =𝜆

µ−𝜆 (3)

- Tempo médio de permanência no sistema (W):

𝑊 = 1

µ −𝜆 (4)

17

3. Métodos

3.1. Análise Descritiva

A Tornearia Mecânica de Precisão Lda. surgiu no mercado há 30 anos, tendo iniciado a sua

atividade na localidade de São João da Talha, na região de Lisboa.

Iniciou-se no ramo da metalomecânica nomeadamente em torneamento, fresagem e

soldadura, numa pequena garagem, tendo alargado a sua atividade mais recentemente a um edifício

de 2 andares de 360 m2 (cada), tendo colocado á disposição mais uma opção: corte e quinagem de

chapas. As novas instalações possuem ainda armazém para o material, refeitório, balneários e

escritório (anexo A).

A empresa possui 7 trabalhadores qualificados e especializados, capazes de satisfazer o

vasto leque de serviços prestados. Estes funcionários têm 8 horas diárias produtivas, ao longo de 11

meses.

Relativamente ao equipamento, a empresa é detentora de: 6 tornos, 2 fresadoras, 1

escateladora, 1 calandra, 1 quinadora, 1 guilhotina, 1 máquina de soldar por elétrodo revestido e 3

por Mig Mag, 2 serrotes de fita, 1 prensa, 1 engenho de furar e de equipamento de pintura.

Ao nível de prestação de serviços, resta salientar, que efetuam trabalhos pontuais a

particulares e trabalhos regulares semanais a empresas na área de Engenharia Civil, podendo-se

destacar a Technilab.

O sistema Job Shop foi adotado pela empresa para satisfazer a produção de pequenos lotes

para uma grande variedade de produtos. Para alguns produtos, apenas é solicitada a produção de 20

peças uma única vez num ano, no entanto para outros são pedidas encomendas mensais da mesma

ordem de grandeza.

Este sistema abrange vários clientes, cujos pedidos são efetuados telefonicamente, isto

porque cada cliente disponibiliza inicialmente os desenhos técnicos das peças que encomendam

frequentemente, dado que a empresa processa as encomendas pela ordem de chegada, ou seja,

seguindo a disciplina de FIFO (first in first out).

3.2. Metodologia Utilizada para Obtenção de Dados

De modo a efetuar o diagnóstico da situação atual, foi necessário recorrer a vários métodos

para obter os dados, tais como: observações visuais, consulta de faturação da empresa e entrevistas.

As observações visuais, foram fulcrais para o desenvolvimento do diagnóstico, dado que foi

necessário representar a rede Job shop em estações de trabalho ocupadas por produtos.

Seguidamente, foi necessário consultar a faturação da empresa, de modo a verificar qual a variedade

de produtos produzidos num dado ano, qual a dimensão dos lotes e com que frequência eram

produzidos. O passo seguinte, foi recorrer ao estudo dos tempos, utilizando como ferramenta

principal a cronometragem, pelo facto da maioria das tarefas serem repetitivas e de ciclo curto. Este

18

método permitiu a determinação do tempo requerido para o operário, realizar as tarefas nos

diferentes sectores. O mesmo, foi seguido desde o início até ao fim de produção, registando-se o

tempo que cada tarefa levava a ser executada.

Por último, foram realizadas entrevistas aos operários, de modo a inquirir acerca do tipo de

material utilizado para cada lote de peças, quais as peças que requerem operações realizadas por

terceiros, isto é, peças que necessitam de tratamento superficial, que é efetuado por outra empresa.

Com toda esta informação disponível, estavam reunidas as condições, para diagnosticar a

Tornearia Mecânica de Precisão Lda. de modo a preconizar soluções, que visam melhorar o sistema

produtivo.

3.3 - Apresentação e Sequência de Fabrico das Peças

3.3.1 Placa Carga em Ferradura

Esta peça é feita a partir de um tubo de aço do tipo Ck 45. É uma peça muito simples que

envolve o facejamento das extremidades e um torneamento no interior. O acabamento final é

efetuado com uma fresagem. A sequência das máquinas percorrida é ilustrada na figura seguinte: a

peça entra no torno X (M9) e depois segue para a fresadora (M6).

Figura 1 – Tecnologia utilizada para produzir a Placa Carga em Ferradura

3.3.2. Molde CBR

Esta peça é construída a partir de três componentes que são produzidos separadamente:

uma que identificamos como base, outra como topo e a terceira como corpo. Os materiais usados são

varões em aço Ck45 de diâmetros diferentes. A base e o topo são produzidos a partir do varão de

maior diâmetro e as operações mais importantes são o facejamento das faces e a abertura e

retificação do furo interior. O corpo é produzido a partir do varão de menor diâmetro e necessita

também do facejamento das faces, de um torneamento exterior, da abertura de um furo interior onde

no final é aberta uma rosca. A peça é montada soldando a base e o topo ao corpo. Para efeito da

análise do processo de fabrico consideramos que a sequência de máquinas envolvidas na sua

produção é a que se ilustra na figura seguinte: o início é no torno X (M9), a seguir as peças são

separadas no serrote de fita (M17), passam depois pela furadora (M5) e são a seguir soldadas (M18)

19

Figura 2 – Tecnologia utilizada para Molde CBR

3.3.3. Tripé CBR

Esta peça é construída a partir de dois componentes: uma que forma a base e que é

construída a partir de um tubo em aço do tipo Ck45 e outro que é simplesmente uma barra de aço do

tipo Ck45 dobrada numa das extremidades. O processo de fabrico começa no serrote de fita (M17)

onde é cortado o tubo para obter a base e a seguir esta peça passa pelo torno X (M9). Entretanto,

efetua-se no serrote de fita (M17) o corte da barra que a seguir tem que ser dobrada na quinadora

(M3). Esta peça tem que passar também pelo engenho de furar (M5) e pelo torno X (M9) para fazer

um furo transversal e uma rosca numa das extremidades. Os dois componentes são depois soldados

(M18) e o acabamento é feito com uma rebarbadora (M20).

Figura 3 – Tecnologia utilizada para Tripé CBR

3.3.4. Molde Marshal

Esta peça é idêntica ao Molde CBR (peça 2) e tem também uma sequência de fabrico

idêntica, diferindo apenas no facto de não ser realizada a furacão do corpo.

Figura 4 - Tecnologia utilizada para Molde Marshal

20

3.3.5. Placa perfurada com haste ajustável

Esta peça é constituída pela junção de 3 componentes de latão. O componente 1, consiste

numa chapa que é cortada na guilhotina (M2), e que passa também pelo torno Y (M7) e pelo engenho

de furar (M5), para abrir um furo central, efetuar um corte/sangramento longitudinal e abrir um rosca

no furo. Por sua vez, o componente 2, é constituído por uma anilha, cuja fabricação, começa com um

furo no engenho de furar (M5), seguido depois para o torno Y (M7) para recartilha, sangramento, e

abertura de rosca. O componente 3 é uma haste que é produzida a partir de um varão no torno Y

(M7) onde é também aberta uma rosca.

Figura 5 - Tecnologia utilizada para Placa perfurada com haste ajustável

3.3.6. Varão Apiloamento

Esta peça é simplesmente um varão em Aço Inoxidável, cuja fabricação consiste no respetivo

torneado e sangramento. A única máquina envolvida na sua produção é o torno Y (M7).

Figura 6 - Tecnologia utilizada para Varão Apiloamento

3.3.7. Base Cone Abrahams

Esta peça é produzida a partir de um varão de latão vazado. O processo de fabrico envolve a

abertura de um furo interior e o torneamento, tanto no interior como no exterior. Tal como na peça

anterior, a única máquina envolvida na sua produção é o torno Y (M7).

21

Figura 7 - Tecnologia utilizada para Base Cone Abrahams

3.3.8. Recipiente de Baridade

Esta peça é produzida em 2 partes. A parte 1 consiste num varão de aço Ck45 que cortado

no serrote de fita (M17) e torneado e cortado no seu interior no torno X (M9). A parte 2, é uma tampa,

que é obtida através de uma chapa que é cortada na guilhotina (M2). Seguidamente, as duas partes

são soldadas (M18) e é efetuado um torneamento exterior do conjunto (M9). Por fim, o acabamento

envolve uma pintura (M19).

Figura 8 - Tecnologia utilizada para Recipiente de Baridade

3.3.9. Ejector Hidraúlico

Esta peça utiliza como material o Aço Ck45 e é constituída por 6 partes distintas. A parte 1,

intitulada de base (cantoneira), é fabricada a partir de material cortado no serrote (M17).

Seguidamente, este componente é fresada e furada no engenho de furar (M5) e por fim é pintada

(M19). A parte 2, é constituída por dois pilares, fabricados a partir de um varão, que é torneado e

sangrado no torno X (M9). A seguir, estas componentes passam novamente pelo torno X (M19) onde

lhes é feita uma rosca, numa das extremidades. A parte 3 são duas porcas para fixar as componentes

anteriores. Estas peças são produzidas no torno X (M9), usando o mesmo tipo de material. A parte 4

é um anel constituído por duas partes. Esta componente é feita a partir de varões de aço, são

inicialmente cortados no serrote (M17) e a seguir são furados no torno X (M9). As duas partes que

constituem esta componente são soldadas (M18) e a seguir voltam ao torno X (M9) para limpar as

faces da soldadura. Quanto à Parte 5, é caracterizada por 2 bolachas, que são produzidas através de

material cortado no serrote (M17) e seguidamente torneado em cada face, com ângulo, no torno X

(M9). Por último, a última parte é um dispositivo hidráulico que vem de fora. Contudo esta

componente tem que ser pintada na empresa (M19).

22

Figura 9 - Tecnologia utilizada para Ejector Hidraúlico

3.4. Caracterização dos Processos de Chegadas Externas e Serviços

Para organização da informação recolhida, o sistema foi dividido em 20 estações de trabalho,

das quais salientamos as que se ilustram na tabela seguinte, que estão envolvidas na produção das

peças consideradas neste estudo:

Tabela 1. Estações de trabalho consideradas

Piso 1 Piso 2

Máquina Estação Máquina Estação

1 prensa 14 escateladora

2 guilhotina 15 calandra

3 quinadora 16 torno

4 fresadora 17 serrote de fita

5 engenho de furar 18 zona de soldadura

6 fresadora 19 bancada de pintura

7 torno y 20 Rebarbadora

8 torno

9 torno x

10 torno

11 torno

12 bancada de trabalho

Por uma questão de organização do trabalho, e da modelação matemática foi utilizada a terminologia

apresentada na tabela seguinte, para caracterização do sistema.

23

Tabela 2 – Estações de trabalho utilizadas

Nomenclatura

Utilizada

Estação Máquina

S1 Guilhotina 2

S2 Quinadora 3

S3 Engenho de furar 5

S4 Fresadora 4

S5 Torno Y 7

S6 Torno X 9

S7 Serrote de Fita 17

S8 Soldadura 18

S9 Rebarbadora 19

S10 Pintura 20

É de salientar, que as operações realizadas por terceiros, tais como o tratamento superficial

de peças, não foram consideradas como estações de trabalho da rede. Esta simplificação justifica-se

porque essas operações são realizadas no início ou no fim do processo de transformação, não tendo

influência nas operações realizadas internamente.

Relativamente à gama de produção verificamos que no total, são produzidas na empresa 41

peças, das quais consideramos apenas 9, dado que são aquelas, que tiveram lotes de encomendas

significativos (acima de 20 unidades).

Para analisar os fluxos das peças através da rede de estações utilizamos amostras que

compreende 11 meses de atividade da fábrica.

Relativamente à capacidade de produção consideramos que cada dia é constituído por 8

horas, ou seja que as estações estão disponíveis 8 horas por dia. No entanto, a empresa tem

previstas duas paragens por dia de 15 minutos, uma de manha e outra à tarde. Constatamos,

adicionalmente, que frequentemente o trabalho numa dada estação não se iniciava assim que

chegavam peças para serem processadas. Esta situação devia-se a certas eventualidades, tais

como: falta de trabalhador, estação ocupada, falta de material, necessidades de manutenção ou falta

de energia.

No que diz respeito ao volume de produção, registamos para cada classe o número de vezes

que foi efetuada uma encomenda no ano e a informação sobre a dimensão de cada encomenda. Esta

informação é apresentada na tabela seguinte, para as peças consideradas neste estudo. Como a

empresa adota um planeamento mensal as encomendas de um dado Mês são agrupadas num único

lote.

É de salientar, que os valores apresentados seguidamente para a produção mensal, o

número de encomendas e número de peças, serão caracterizados por serem os valores de referência

para o caso de estudo (2010). Posteriormente, serão analisados outros dois casos, onde haverá

24

variação destes parâmetros. Isto para se poder analisar e testar o modelo preconizado, em várias

situações produtivas.

Tabela 3 – Produção mensal para cada tipo de peça (2010)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez np/a

P1 12 12 16 12 12 12 22 98

P2 10 14 12 6 5 5 10 62

P3 5 10 10 15 15 20 10 85

P4 25 30 25 80

P5 5 10 5 15 20 10 10 5 80

P6 6 12 20 20 58

P7 6 12 20 20 58

P8 80 80

P9 10 20 30 10 15 10 10 105

A partir desta tabela, é possível determinar o número total de peças encomendadas

mensalmente, ao longo do ano. Também podemos obter informação sobre o número de peças

encomendadas e o número de encomendas de uma determinada gama, ao longo do ano.

Os dados de chegadas que caracterizam os processos de chegadas externas, tal como o

trajeto de fabrico para cada classe encontra-se na Tabela 4. O trajeto de fabricação para cada classe

está patente pelas estações visitadas por operação.

Para facilitar o processamento da informação sobre as encomendas, a tabela 4 destaca

também a informação sobre o número de encomendas e sobre o número de peças de cada classe

produzidas no ano. Adicionalmente é apresentada informação sobre o trajeto de cada peça através

da rede de estações de trabalho.

Tabela 4 – Número de encomendas, Peças produzidas e respetivas estações de trabalho (2010)

Verificamos que há uma certa uniformidade relativamente ao número de encomendas de cada peça,

apresentando apenas a P8 um número relativamente inferior ao número médio de encomendas.

Peça Encomendas/Ano NP/Ano Estações de trabalho

P1 7 98 S6 S4

P2 7 62 S6 S7 S3 S8

P3 7 85 S7 S6 S7 S2 S3 S6 S8 S9

P4 3 80 S5 S7 S8

P5 8 80 S1 S5 S3 S3 S5 S5

P6 4 58 S5

P7 4 58 S5

P8 1 80 S7 S6 S8 S1 S6 S10

P9 6 105 S7 S4 S3 S10 S6 S6 S7 S6 S8 S6 S7 S6 S10

25

Relativamente ao número de estações de trabalho envolvidas na produção de cada peça podemos

salientar as peça 3 e 9 como sendo das mais complexas e as peças 6, 7 e 1 como sendo das mais

simples.

3.5. Propriedades de Produção

As informações recolhidas na empresa, foram utilizadas para caracterizar os processos de

serviço, ou seja para avaliar os tempos de serviço e o tempo de setup por lote, o que nos permite

avaliar o tempo médio de produção de cada peça. Para efeito da avaliação do tempo necessário para

produzir uma determinada peça interessa também considerar o tempo de transporte entre estações.

Tempo de serviço

Para facilitar a modelação matemática do problema interessa identificar o tempo de serviço de

cada peça em cada máquina. Para isso identificamos em primeiro lugar os tempos de setup em cada

máquina. Esta informação é apresentada na tabela seguinte onde as linhas representam o tempo de

preparação da máquina em função do tipo de peça que irá ser produzido.

Tabela 5 – Tempo de setup (min)

Peça S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

P1 - - - 15 - 13,45 - - - -

P2 - - - - - 62,5 5 - - -

P3 - 10 - - - 15 15 - 5 -

P4 - - - - 15 - 10 - - -

P5 10 - 20 - 24 - - - - -

P6 - - - - 7 - - - - -

P7 - - - - 7 - - - - -

P8 10 - - - - 10 10 - - 20

P9 - - 5 15 - 40 25 5 - 40

Para avaliar o tempo médio de setup por peça, precisamos também de conhecer o número de

peças e de setups de cada tipo de peça, realizado em cada máquina. Por conveniência dos cálculos,

a informação sobre o número de setups em cada máquina é também apresentada numa tabela. Esta

tabela é apresentada a seguir (para o ano de referência: 2010) e é construída a partir da informação

disponibilizada na tabela 4, considerando que as encomendas de peças de um determinado tipo

26

durante um mês correspondem a uma só encomenda que será produzida num só lote. Nestas

condições, o número de setups coincide com o número de encomendas.

Tabela 6 – Número de setups na máquina j para artigos do tipo i (2010)

Ne/Ano S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

P1 7 - - - 7 - 7 - - - -

P2 7 - - 7 - - 7 7 7 - -

P3 7 - 7 7 - - 7 7 7 7 -

P4 3 - - - - 3 - 3 3 - -

P5 8 8 - 8 - 8 - - - - -

P6 4 - - - - 4 - - - - -

P7 4 - - - - 4 - - - - -

P8 1 1 - - - - 1 1 1 - 1

P9 6 - - 6 6 - 6 6 6 - 6

Outro fator igualmente importante para o tempo de serviço, é o tempo produtivo unitário, que

é apresentado na Tabela 7, para cada peça, em função da máquina percorrida.

Tabela 7 - Tempo produtivo (min)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

P1 - - - 9,5 - 20 - - - -

P2 - - 25 - - 47,5 16 121,5 - -

P3 - 1 6 - - 10 5 6 7 -

P4 - - - - 46 - 16 121,5 - -

P5 5 - 20 - 8,33 - - - - -

P6 - - - - 13 - - - - -

P7 - - - - 23 - - - - -

P8 5 - - - - 12,5 10 8 - 10

P9 - - 12 12 - 21 7,67 15 - 10

27

Também foi registado aquando da recolha de dados, o tempo de transporte. Este valor é

bastante significativo para o tempo de residência de cada peça no sistema. Este fator tem uma

relevância significativa porque o transporte de peças em vias de fabrico entre máquinas é efetuado

com a ajuda de um carrinho e, nalguns casos, as distâncias a percorrer são significativas, como por

exemplo, quando é necessário transportar peças do 1º para o 2º piso, dado que não existe ligação

interna por rampa ou elevador entre eles. A este fator, tem ainda de se aliar, o facto de cada peça ter

entre 2,5 a 3,5 kg, consoante o modelo, isto considerando em média, um lote de pelo menos 10

peças, corresponde a empurrar um carrinho com cerca 100 kg.

Deste modo, surge a tabela seguinte que caracteriza o tempo médio de transporte entre

máquinas.

Tabela 8 – Tempo de transporte entre estações (min)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

S1 - 5 5 5 8 8 25 25 25 25

S2 5 - 5 5 7 7 25 25 25 25

S3 5 5 - 5 5 6 25 25 25 25

S4 5 5 5 - 8 6 25 25 25 25

S5 8 7 5 8 - 5 25 25 25 25

S6 8 7 6 6 5 - 25 25 25 25

S7 25 25 25 25 25 25 - 5 5 8

S8 25 25 25 25 25 25 5 - 5 5

S9 25 25 25 25 25 25 5 5 - 5

S10 25 25 25 25 25 25 8 5 5 -

Podemos constatar, por exemplo, que o tempo médio de transporte de peças entre as

máquinas S1 e S9 é cerca de 25 minutos, dado que estas máquinas estão em pisos diferentes,

enquanto o transporte entre S4 e S3, que estão no mesmo piso, demora em média apenas 5 minutos.

3.6. Modelo adotado para caracterizar o sistema

Os métodos de decomposição, representam os processos de chegada e serviço recorrendo a

poucos parâmetros. Tal implica que, as medidas de congestionamento de cada estação, sejam

descritas por fórmulas aproximadas que dependem somente destes parâmetros.

Assim, este método será utilizado na análise do sistema Job-shop, devido a: analisar as interações

entre as estações da rede de filas; decompor a rede de filas em subsistemas com uma única estação

28

e avaliar as medidas de desempenho de cada estação; e avaliar as medidas de desempenho da

rede. Ou seja, o método para as chegadas, representa a chegada agregada de produtos numa

estação, combinando os fluxos individuais de chegadas de outras estações. No que respeita às

partidas, são caracterizadas pelo resultado da combinação deste processo de chegadas agregadas

com o processo de serviço, sendo feita a decomposição do processo de partida agregada dos

produtos nos fluxos individuais de partidas para outras estações.

Deste modo, através da interação entre estações, pode-se caracterizar a taxa de chegada de

produtos (ּג), a taxa de serviço das estações (µ), e o tempo médio de espera na estação (W). O

método assume que tanto os intervalos de tempo entre chegadas quanto os tempos de

processamento dos jobs nas estações, são variáveis aleatórias independentes e identicamente

distribuídas.

Os problemas de projeto, abordados no presente trabalho são agrupáveis na classe SP1, pois

a mesma retrata o desempenho desejado do sistema. Isto é, permite determinar a capacidade (µ, nº

máquinas) para cada estação, de modo a minimizar o custo total de alocação de capacidade e

satisfazer a restrição de WIP desejado para a rede. Ou seja, permite avaliar as variáveis de decisão.

No entanto, esta classe também pode ser caracterizada através da determinação do número médio

de clientes no sistema ( L).

3.7. Modelo Preconizado para Caracterização do Sistema

De acordo, com o parágrafo anterior, existe a necessidade de caracterizar a taxa de chegada

de peças às máquinas. Deste modo terá de ser preconizada uma forma de determinar a mesma,

considerando as peças produzidas e a trajetória descrita entre máquinas. Para ilustrar o modelo

utilizado, consideramos a seguir uma situação simples, que nos permite deduzir o sistema de

equações para determinação das taxas de chegada.

Consideremos, que num dado ambiente Job-Shop, existem 2 máquinas diferentes (M1, M2),

e 4 peças (P1, P2, P3 e P4) diferentes a serem produzidas. Cada peça, possui uma trajetória

produtiva, como se apresenta de seguida:

Trajeto de P1: M1 – S

Trajeto de P2: M1 – M2 – S

Trajeto de P3: M2 – M1 – S

Trajeto de P4: M2 – S

Ou seja, a peça 1, entra na máquina 1 e sai do sistema. Relativamente à peça 2, entra no

sistema através da máquina 1, passa seguidamente à máquina 2 e sai do sistema. No que diz

respeito à peça 3, entra na máquina 2 para ser produzida, seguidamente vai para a máquina 1 e por

29

fim sai do sistema. Por último vem a peça 4, que somente percorre a máquina 2 para ser produzida e

sai do sistema de seguida. Seguidamente é apresentada a figura ilustrativa do funcionamento do

sistema:

Figura 10 – Trajeto percorrido pelas peças

Em termos de unidades que entram nas máquinas por hora, temos ּגP1 unidades para a peça

,P4 unidades por horaּג P3 para a peça 3 e por fim para a peça 4 entramּג ,P2 unidades da peça 2ּג ,1

para serem produzidas.

Através da análise da trajetória descrita por cada peça, é possível aferir quais as peças que

entram diretamente numa máquina, vindas do exterior. Ou seja, é possível criar um vetor das taxas

de chegada de peças às máquinas (r), vindas diretamente do exterior. Assim, analisando a

informação disponível, constata-se que na máquina 1 entram ּגP1 mais ּגP2 unidades por hora vindas

diretamente do exterior. Efetuando o mesmo raciocínio, facilmente, se verifica que entram ּגP3 mais ּגP4

unidades por hora vindas do exterior, na máquina 2, deste modo, tem-se que:

𝑟1 = 𝜆𝑃1 + 𝜆𝑃2 (5)

𝑟2 = 𝜆𝑃3 + 𝜆𝑃4 (6)

Assim, também é possível registar, o número de peças que entram em cada máquina (ּג),

tendo em conta que as mesmas podem vir do exterior, ou de outras máquinas. Deste modo, constata-

se que:

30

𝜆1 = 𝑟1 + 𝜆𝑃3 (7)

𝜆2 = 𝑟2 + 𝜆𝑃2 (8)

Com estes dados, estamos capazes de compilar matrizes com a informação respeitante ao

número de peças a dar entrada nas máquinas, e qual o seu trajeto até sair do sistema.

Analisando a tabela 9, é possível verificar o número de peças a dar entrada na máquina 1,

tendo também a informação de qual a máquina seguinte a ser ocupada pela peça, ou se a mesma

sairá do sistema. Analisando a tabela 9, podemos verificar que na máquina 1,entram no total 1ּג

unidades por hora das peças 1, 2 e 3. Relativamente às entradas na máquina 2 (M2), vindas de M1,

temos ּגP2, unidades por hora no total, e saem do sistema ּגP1 e ּגP3.

Tabela 9 – Entradas e saídas em M1

Entradas em M1 Entradas em Mj vindas de M1

Peça Entradas em M1 M1 M2 S

P1 ּגP1 ּגP1

P2 ּגP2 ּגP2

P3 ּגP3 ּגP3

P4

Total ּג 0 1ּגP2 ּגP1 + ּגP3

Analisando as entradas em M2 (tabela 10), é possível efetuar a contabilização de número de

peças que entram por máquina, somando os valores disponíveis por colunas. Assim, verifica-se que

na máquina 2, dão entrada 2ּג peças, e que seguidamente, ּגP3 peças entrarão para a máquina 1, e ּגP2

e ּגP4 sairão do sistema.

Tabela 10 – Entradas e saídas em M2

Entradas em M2 Entradas em Mj vindas de M2

Peça Entradas em M2 M1 M2 S

P1

P2 ּגP2 ּגP2

P3 ּגP3 ּגP3

P4 ּגP4 ּגP4

Total ּג 2ּגP3 0 ּגP2 + ּגP4

Deste modo é possível construir a matriz Pij, a qual disponibiliza a informação referente à fração de

peças que sai da máquina i e entra em j. Para obtermos a fração de peças que saíram de M1 e

31

entraram em M2 (p12), divide-se a taxa de chegada de peças a M1 (ּגP2), pela taxa de chegada total a

M1 (1ּג). No que diz respeito à fração de peças que saíram de M2 e entraram em M1 (p21), para se

obter o respetivo valor, divide-se a taxa de chegada de peças a M1 (ּגP3), pela taxa de chegada total a

M2 (2ּג).

Tabela 11 – Matriz de transferência Pij

Pij M1 M2

M1 0 p12

M2 p21 0

Ou seja,

𝑃12 =𝜆𝑃2

𝜆1

𝑃21 =𝜆𝑃3

𝜆2 (9)

A partir desta análise, podemos concluir que as taxas de chegada totais (exterior e interior) de

peças às máquinas são determinadas pelas expressões seguintes:

𝜆1 = 𝑟1 + 𝜆2𝑝21 (10)

𝜆2 = 𝑟2 + 𝜆1𝑝12 (11)

ou seja:

𝜆𝑗 = 𝑟𝑗 + ∑ 𝜆𝑘𝑀𝑘=1 𝑝𝑘𝑗 (12)

Deste modo:

[ 𝐼 − 𝑝𝑇]𝜆 = 𝑟 (13)

Sendo,

r – vetor das taxas de chegada do exterior de peças às máquinas

vetor das taxas de chegada totais de peças às máquinas - ּג

p – matriz de transferência

Para se aplicar o modelo matemático desenvolvido, terão de ser seguidos os seguintes passos:

1º Avaliar p, através de registos históricos;

2º Avaliar r de acordo com os pedidos;

3º Avaliar ּג, resolvendo o sistema de equações (13);

4º Determinar µ, de modo a satisfazer as condições de performance desejadas.

32

É de salientar que a equação 13, tem uma importância vital na análise do sistema. Isto porque é a

partir da mesma, que se irá determinar a taxa de chegada de peças às máquinas (λ), o que em

conjunto com os valores das taxas de serviço (µ), vai permitir caraterizar o funcionamento de cada

estação de trabalho.

3.7.1. Taxa de Serviço e Desempenho do sistema produtivo

Um fator importante a ser tido em conta, é o tempo de processamento de cada peça. Assim,

será necessário contabilizar o tempo de processamento do artigo em cada máquina que percorre de

modo a ser produzido, e o respetivo número a ser processado por encomenda. Não menos

importante, é o tempo de setup despendido por encomenda, mediante a peça em questão. Assim,

serão contabilizados os números de setups efetuados em cada máquina, mediante a peça a ser

elaborada.

Deste modo, estipulou-se que:

(14)

Tj – Tempo médio de processamento na estação j

Tij – Tempo de processamento do artigo i na máquina j

Tsij – Tempo de setup da peça i na máquina j

Nij – Número de artigos do tipo i processados na máquina j

Nsij – Número de setups na máquina j para peças do tipo i

De acordo com estes dados, é possível calcular a taxa de serviço de uma determinada

máquina, através de:

(15)

Onde,

µj – Taxa de serviço da máquina j

Com todos estes fatores, a serem tidos em conta, é necessário avaliar a performance do

sistema produtivo Job-shop. Assim, pode-se contabilizar o tempo que cada peça permanece no

sistema sob a influência da estação j (WTj). No entanto, tal terá de ser obtido, considerando o tempo

1

1

N

ij ij ij ij

ij N

ij

i

T N Ts Ns

T

N

1, 1,...,j

j

j MT

33

de transporte, uma vez que de acordo com a configuração da planta do sistema, o tempo que cada

peça permanece no mesmo, está diretamente ligado ao tempo de transporte entre estações (Ttjk).

Outro fator, não menos importante a ser tido em conta, é a taxa de transferência entre estações.

Assim, temos que:

𝑊𝑇𝑗 = 𝑊𝑗 + 𝑊𝑑𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑀 (16)

com,

𝑊𝑑𝑗 = ∑ 𝑝𝑗𝑘𝑀+1𝑘=1 𝑇𝑡𝑗𝑘 (17)

WTj – Tempo médio de permanência no sistema, sob a influência da estação j;

Wj – Tempo médio de permanência na estação

Wdj – Tempo médio de transferência da estação j para outras estações e para o exterior;

Ttjk – tempo de transporte entre estação j e k;

pjk – taxa de transferência entre estação j e k

3.7.2. Índice de Solicitação de uma Estação no Sistema Produtivo

Será importante, saber também, qual é a estação mais solicitada no sistema, o que pode ser

identificado sabendo a proporção entre o tempo médio de permanência do sistema, sob influência de

uma estação de trabalho, e o tempo necessário para processar uma unidade do produto, na estação

considerada (e.g. Barreiros, 2013). Deste modo, conseguiremos identificar as estações de trabalho

mais solicitadas em termos de tempo de serviço e facilidade de movimentação dos produtos.

Assim, temos que:

𝑅 =𝑊𝑇𝑗

𝑇𝑗= 𝜇𝑗 𝑥 𝑊𝑇j (18)

R – Índice de solicitação da estação

WTj - Tempo de permanência no sistema, sob a influência da estação j

µj - Taxa de serviço da máquina j

Tj – Tempo médio de processamento na estação j

Um valor elevado deste indicador para uma estação (i.e. superior à média) pode, por exemplo,

ser indicador de uma má localização da estação.

34

4. Resultados e Discussão

Pretendendo determinar a taxa de chegada de peças vindas do exterior às máquinas (tabela12),

verificou-se que tipo de peça dava entrada na mesma. Tal foi efetuado para cada mês do ano em

análise. Deste modo foi possível chegar ao vetor que dá indicação do número de peças que entram

no sistema a partir de uma dada máquina. Assim, estes valores são apresentados na última coluna

da tabela 12, e são portanto as taxas de chegada anuais de peças ao sistema.

Tabela 12 – Vetor r (2010)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez r

P5 S1 5 10 5 15 20 0 0 0 10 10 5 0 80

P4+P6+P7 S5 12 49 0 0 0 70 0 0 25 40 0 0 196

P1+P2 S6 22 26 28 18 17 0 0 0 17 0 32 0 160

P3+P8+P9 S7 5 80 20 30 30 10 30 0 25 20 10 10 270

Dado que anualmente são produzidas várias peças em cada máquina, isto implica saber qual

a distribuição relativa de peças por cada estação. Deste modo para que tal seja conhecido, é

necessário saber quantas peças de cada tipo são produzidas e quantas vezes cada peça entra em

cada estação de trabalho (tabela 13). Para uma melhor compreensão, podemos então verificar o

trajeto percorrido pela peça 3, pelas várias estações, através da tabela 4. Se analisarmos a linha

correspondente à peça 3 (tabela 13), verificamos que passam pela estação 2,3,8 e 9, 85 peças em

cada uma. O que corresponde ao número total de peças encomendadas do lote. No entanto tanto na

estação 6 como na 7, verifica-se que dão entrada 170 peças. Tal deve-se ao fato de cada uma destas

estações, ser percorrida duas vezes pelo lote de peças.

Tabela 13 – Número de unidades processadas da peça i na máquina j (2010)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

P1 - - - 98 - 98 - - - -

P2 - - 62 - - 62 62 62 - -

P3 - 85 85 - - 170 170 85 85 -

P4 - - - - 80 - 80 80 - -

P5 80 - 160 - 240 - - - - -

P6 - - - - 58 - - - - -

P7 - - - - 58 - - - - -

P8 80 - - - - 160 80 80 - 80

P9 - - 105 105 - 525 315 105 - 210

160 85 412 203 436 1015 707 412 85 290

Isto acontece porque cada peça tem um percurso a seguir pelas máquinas, de modo a ser

produzida adequadamente. Assim se soubermos tal informação, é possível determinar o número total

de peças que entram em cada estação. Ou seja estamos a contabilizar o número de peças vindas de

35

Mi e que vão para Mj. Se soubermos o número de peças entradas em Mj vindas de Mi, e se as

dividirmos pelo número total de peças entradas em Mi, obtemos a distribuição relativa para essa

estação (tabela 14). Esta distribuição relativa é obtida, seguindo o procedimento adotado. Assim, para

uma melhor interpretação da tabela apresentada, se analisarmos todas as peças que entraram em

S5, vindas de S3, verifica-se que são 80. Por outro lado, o número total de peças que entra em S3

são 412, como se pode ver na tabela 13, na coluna referente à máquina analisada. Deste modo, se

dividirmos um valor pelo outro, obtemos o valor de 0,19 como apresentado na tabela seguinte para a

linha S3 e coluna S5. No anexo B, são apresentadas as tabelas de análise da distribuição relativa,

com base na metodologia referida, que deu origem à tabela seguinte, que é apresentada de forma

compacta.

Tabela 14 – Distribuição relativa (2010)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 EXIT

S1 - - - - 0,50 0,50 - - - - -

S2 - - 1,00 - - - - - - - -

S3 - - 0,19 - 0,19 0,21 - 0,15 - 0,26 -

S4 - - 0,52 - - - - - - - 0,48

S5 - - 0,18 - 0,18 - 0,18 - - - 0,45

S6 - - - 0,10 - 0,10 0,35 0,27 - 0,18 -

S7 - 0,12 0,09 0,15 - 0,53 - 0,11 - - -

S8 0,19 - - - - 0,26 - - 0,21 - 0,35

S9 - - - - - - - - - 1,00

S10 0,37 0,63

Deste modo, e para se obter os valores das taxas totais de chegada de produtos às estações

de trabalho, é necessário saber quantas peças entram em cada estação vindas diretamente do

exterior. Se analisarmos o trajeto de cada peça, e o respetivo número de peças encomendadas,

obtemos a taxa de entrada nas máquinas vindas diretamente do exterior (r), como se pode verificar

na tabela 12.

De acordo com a equação 11, é possível obter λ. Ou seja, obtemos a taxa total de produtos

que chegam a cada estação de trabalho, através da resolução do sistema de equações. Os

resultados, encontram-se na tabela 15.

Analisando a tabela 15 apresentada, podemos constatar que os produtos entram no sistema

pela estação S1, S5, S6 e S7, e que as estações com maior solicitação (valor de λ acima da média),

são a: S3,S5,S6,S7 e S8. Para obtermos os valores convertidos de ano para minutos, foi necessário

assumir que cada mês tinha 22 dias de trabalho efetivo e que cada dia de trabalho compreende 8h.

Tabela 15 – Taxa de produtos que chegam às estações: vindos do exterior e global (2010)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

r (ano-1) 80,0 - - - 196,0 160,0 270,0 - - -

λ (ano-1) 159,7 84,7 411,6 203,4 435,4 1012,7 706,1 410,1 84,6 289,3

λ (min-1) 0,001 0,001 0,003 0,002 0,003 0,008 0,006 0,003 0,001 0,002

36

A tabela seguinte apresenta os valores para o Tempo de serviço médio e a taxa média de

serviço, para cada estação. Os respetivos valores são obtidos, com o uso da equação 12, e das

tabelas 4 e 5, das informações gerais e do tempo de setup. Assim, Tp representa o tempo de

processamento de uma unidade do produto, TS representa a componente do tempo de produção

associado ao tempo de setup da máquina, e T j representa o tempo médio de produção. Deste modo,

podemos concluir que S3, S5,S6 e S8, são as estações com maior tempo médio produtivo.

Tabela 16 - Tempo de serviço médio e taxa média de serviço (2010)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Tp (min) 5,00 1,00 15,83 10,79 17,82 19,34 8,94 48,49 7,00 10,00

Ts (min) 0,56 0,82 0,46 0,96 0,67 0,87 0,46 0,07 0,41 0,90

Tj (min) 5,56 1,82 16,29 11,75 18,49 20,21 9,39 48,56 7,41 10,90

Manuseando algebricamente, as equações (13,15,3,4,5,17,16,18) anteriormente

apresentadas, chegamos aos resultados da tabela seguinte. Assim, verifica-se que o tempo médio de

espera (W) nas estações, é maior do que a média (16,7) para as estações, S3, S5, S6 e S8. No

entanto, se tivermos em conta o tempo de transferência (Wd), verificamos que o tempo de

permanência no sistema (WT) tem um valor médio de 56,3 min, e que apenas a estação S8 fica

acima desse valor. As estações S1, S2, S6 e S7 são aquelas com maiores valores do índice de

solicitação R (estão acima da média de 2,1), mas para os casos de S1 e S2, este parâmetro é maior

devido ao tempo de processamento ser baixo, o que significa que estas estações de trabalho não são

alvo de melhorias.

Tabela 17 – Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2010)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

λ(min-1) 0,001 0,001 0,003 0,002 0,003 0,008 0,006 0,003 0,001 0,002

µ(min-1) 0,180 0,549 0,061 0,085 0,054 0,050 0,107 0,021 0,135 0,092

ρo(%) 0,70 0,12 5,29 1,89 6,35 16,15 5,23 15,72 0,50 2,49

L (uni) 0,007 0,001 0,056 0,019 0,068 0,193 0,055 0,186 0,005 0,026

W(min) 5,60 1,83 17,20 11,98 19,74 24,11 9,91 57,62 7,45 11,17

Wd(min) 8,00 5,00 12,34 5,00 5,50 20,58 22,26 13,98 5,00 9,05

WT(min) 13,60 6,83 29,54 16,98 25,24 44,69 32,17 71,60 12,45 20,22

R 2,45 3,74 1,81 1,44 1,37 2,21 3,42 1,47 1,68 1,86

4.1. Aumento da Produção de Peças

Seguidamente é apresentada a Tabela 18, na qual é apresentada a produção mensal para

cada tipo de peça, para um ano produtivo (2012), no qual são encomendadas cerca do triplo de

peças (2117), em relação ao caso anteriormente analisado (706 peças). É de salientar que o nº de

encomendas não possui uma alteração significativa. Assim, no total são efetuadas 56 encomendas.

Ou seja, em relação ao número de encomendas realizadas para o caso anterior, há somente uma

diferença de 9 encomendas.

37

Tabela 18 – Produção Mensal para cada tipo de peça (2012)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez np/a ne/a

P1 20 32 22 12 26 48 64 224 7

P2 42 18 46 50 30 20 206 6

P3 20 25 55 65 20 28 25 238 7

P4 80 36 15 78 209 4

P5 50 100 50 20 120 100 120 50 610 8

P6 20 10 40 40 10 120 5

P7 20 10 40 40 10 120 5

P8 40 40 80 50 50 260 5

P9 10 13 13 15 7 15 13 24 20 130 9

Com este aumento do número de peças fabricadas, é possível verificar que tal irá influenciar

o tempo de processamento (Tj), como seria de esperar de acordo com a equação 14. Assim, verifica-

se que as estações com maior tempo médio produtivo são as estações S8,S6 e S3. Em relação aos

valores obtidos na tabela 16 (ano 2010), verifica-se que houve alteração para a estação S5, que

alterou o valor de 18,49 para 12,95min.

Tabela 19 - Tempo de serviço médio e taxa média de serviço (2012)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Tp(min) 5,00 1,00 18,14 10,42 12,81 18,87 9,48 53,58 7,00 10,00

Ts(min) 0,15 0,29 0,11 0,68 0,14 0,47 0,29 0,04 0,15 0,88

Tj(min) 5,15 1,29 18,25 11,10 12,95 19,34 9,77 53,62 7,15 10,88

Para este novo ano produtivo, é possível analisar assim, a taxa de produtos que chegam às

estações λ. Deste modo, não havendo alteração, das estações pelas quais os produtos entram no

sistema, verifica-se que há um aumento de peças que entram no sistema. A taxa de serviço µ, por

outro lado sofre ligeiras alterações, mas não muito significativas. A taxa de ocupação (ρ), passa a ter

valores mais relevantes para as estações S8, S6, S5 e S3. Continuam a ser as mesmas estações

relativamente às da tabela 17, a ter a maior taxa, mas agora com valores entre os 20 e os 40%.

Quando anteriormente (ano 2010) os valores não saíam do intervalo dos 5 aos 17%. Relativamente

ao tempo médio de permanência no sistema W, continua a ter valores mais elevados para a estação

S8, S6, S5 e S3. Mas neste caso, com valores mais elevados. Se for tido em conta o tempo de

transferência entre estações Wd, então o tempo de permanência é maior para as estações S6, S7 e

S5. Regista-se esta alteração, porque no caso da estação S7, o tempo de transferência é superior ao

médio de permanência no sistema. Deste modo, verifica-se que as estações mais requisitadas, são a

S7,S6,S2 e S1, dado estarem acima da média (2,3).

38

Tabela 20 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2012)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

λ(min-1) 0,007 0,002 0,014 0,003 0,018 0,016 0,012 0,008 0,002 0,004

µ(min-1) 0,194 0,773 0,055 0,090 0,077 0,052 0,102 0,019 0,140 0,092

Ro(%) 3,54 0,24 25,88 3,10 23,31 31,76 11,90 44,30 1,35 4,47

L(unids) 0,037 0,002 0,349 0,032 0,304 0,466 0,135 0,795 0,014 0,047

W(min) 5,34 1,30 24,63 11,45 16,88 28,35 11,09 96,27 7,24 11,39

Wd(min) 8,00 5,00 7,17 5,00 3,64 21,398 22,28 12,48 5,00 6,25

WT(min) 13,34 6,30 31,80 16,45 20,52 49,75 33,37 108,75 12,24 17,64

R 2,59 4,87 1,74 1,48 1,59 2,57 3,41 2,03 1,71 1,62

4.2. Aumento de Peças e do Número de Encomendas

Na tabela 21, é possível verificar o número de encomendas efetuadas para um dado ano

(2013) produtivo, tendo em conta o número de peças encomendadas mensalmente. É de salientar

que este valor, é superior ao analisado na tabela 4 (47 encomendas). Deste modo, passamos a ter 73

encomendas. Em relação ao número de peças produzidas, verifica-se um aumento para

sensivelmente o dobro (1466).

Tabela 21 – Produção mensal para cada tipo de peça (2013)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez np/a ne/a

P1 50 20 16 8 12 14 8 12 32 8 180 10

P2 5 6 42 60 15 40 16 10 26 220 9

P3 15 5 20 10 5 15 35 23 128 8

P4 15 24 10 15 24 30 12 32 162 8

P5 15 10 15 25 42 42 35 184 7

P6 25 12 10 24 15 86 5

P7 25 12 10 24 15 86 5

P8 15 10 15 20 5 15 42 5 20 30 5 182 11

P9 24 33 21 10 30 10 25 15 40 30 238 10

De acordo, com estas alterações, estamos capazes de analisar a influência que tal terá nos

tempos de processamento de uma unidade, de setup e o de produção. Deste modo, na tabela 22,

podemos verificar que o tempo de processamento (Tp) de uma peça em cada estação, aumenta

ligeiramente, relativamente aos valores analisados na tabela 16 (para o ano de 2010), no entanto há

estações onde o valor não se altera: estação S1, S2, S9 e S10. No que diz respeito ao tempo médio

de setup (Ts) para uma peça numa dada máquina, verificamos que todas as estações obtém valores

inferiores, aos obtidos na tabela 16. Assim, o tempo médio de produção (Tj), continua a ser superior,

para as estações S8, S6, S5 e S3. No entanto, relativamente aos valores analisados na tabela já

referida, constatamos que em todas as estações houve um pequeno decréscimo do tempo, exceto

para as estações: S3, S4, S7, S8 e S10.

39

Tabela 22 – Tempo de serviço médio e taxa média de serviço (2013)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Tp(min) 5,00 1,00 17,28 10,92 17,10 20,88 9,57 56,14 7,00 10,00

Ts(min) 0,49 0,63 0,20 0,72 0,40 0,60 0,39 0,05 0,31 0,94

Tj(min) 5,49 1,63 17,48 11,64 17,50 21,48 9,97 56,19 7,31 10,94

Na tabela 23, podemos verificar que a taxa de peças que entram λ, é mais alta que a

analisada na tabela 17 (ano 2010). Consequentemente os valores obtidos para a taxa de serviço

também são maiores, exceto para as estações S3, S6, S7, S8. Não sendo esta diferença muito

significativa. É na taxa de ocupação que se verifica uma diferença considerável de valores. Para este

novo caso de estudo o seu valor é bastante superior aos anteriormente analisados, pois duplica o

valor relativamente ao calculado para 2010. Tal irá refletir-se também, nos valores do número médio

de elementos no sistema (L), que aumentam para sensivelmente o dobro. Para o tempo médio de

permanência no sistema W, verifica-se que o valor aumentou para todas as estações, exceto

para:S1, S2 e S9. Se tivermos de analisar o tempo de transferência (Wd), concluímos que exceto as

estações S1, S2, S4, S9 e S10 que mantem os valores, em todas as outras estações verifica-se um

pequeno aumento do valor. No entanto, se tivermos em conta o tempo de permanência no sistema

(WT), verifica-se um aumento nas estações S3, S6 e S8. Deste modo, verifica-se que o índice de

solicitação das estações (R), aumenta em relação aos valores analisados na tabela 17. Tal, verifica-

se no aumento do valor da média, houve um acréscimo de 2,1 para 2,3.

Tabela 23 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2013)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

λ(min-1) 0,003 0,001 0,008 0,003 0,007 0,017 0,012 0,007 0,001 0,005

µ(min-1) 0,182 0,615 0,057 0,086 0,057 0,047 0,100 0,018 0,137 0,091

ρ(%) 1,59 0,16 13,13 3,83 12,24 37,47 12,07 41,27 0,74 5,67

L (unid) 0,016 0,002 0,151 0,040 0,140 0,599 0,137 0,703 0,007 0,060

W (min) 5,58 1,63 20,12 12,10 19,94 34,36 11,34 95,68 7,37 11,60

Wd (min) 8,00 5,00 13,77 5,00 5,62 20,76 22,86 14,05 5,00 9,05

WT (min) 13,58 6,63 33,89 17,10 25,56 55,12 34,19 109,73 12,37 20,65

R 2,47 4,08 1,94 1,47 1,46 2,57 3,43 1,95 1,69 1,89

40

5. Soluções Preconizadas

De acordo com as análises efetuadas para o parâmetro R (tabela 17, 20 e 23), conseguimos

constatar que o índice de ocupação das máquinas varia bastante. Se tivermos em atenção a equação

18, verificamos que o índice de solicitação (R) é o resultado da combinação da taxa média de

processamento de peças (µ) com o tempo de permanência no sistema (WT). No entanto, WT está

sob a influência de Wd, ou seja se efetuarmos alterações para o tempo de transferência de uma

estação para outra, estaremos a alterar o valor de R (o ideal seria ter uma distribuição uniforme). Isto

significa que alterando o tempo de transporte entre estações, conseguiremos obter melhores valores

de R. Outra forma de alterar este valor seria alterando µ. Se analisarmos a equação 15 e 14,

verificamos facilmente que os valores são alteráveis, se conseguirmos propor estratégias que alterem

o tempo de processamento e/ou o de setup.

Seguidamente, com base nesta análise, são apresentadas as soluções propostas para

melhorar a eficiência do sistema analisado.

5.1. Implementação de um Elevador de Cargas

De acordo, com a análise efetuada, propõe-se a implementação de um elevador, que passe a

efetuar o transporte das peças de um piso para o outro. Deste modo, estaremos a reduzir o tempo de

transporte das peças, uma vez que deixa de ser necessário ir ao exterior do edifício, para transportar

um lote de peças de uma estação no Piso 1 para outra no Piso 2. (Anexo C)

Assim, com base nesta proposta, é possível estimar novos tempos de transporte das peças.

O mesmo será apresentado na tabela 24. Pode-se verificar pela análise da mesma, que os tempos

que se alteraram foram os que representam os transportes para a estação 7 até à 10 (assinalados na

tabela). Ou seja, passamos de um tempo de transporte de 25 (ver tabela 8) para 8 minutos.

Tabela 24 – Tempo Proposto de Transporte entre estações (min)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

S1 5 5 5 8 8 8 8 8 8

S2 5 5 5 7 7 8 8 8 8

S3 5 5 5 5 6 8 8 8 8

S4 5 5 5 8 6 8 8 8 8

S5 8 7 5 8 5 8 8 8 8

S6 8 7 6 6 5 8 8 8 8

S7 8 8 8 8 8 8 5 5 8

S8 8 8 8 8 8 8 5 5 5

S9 8 8 8 8 8 8 5 5 5

S10 8 8 8 8 8 8 8 5 5

41

De acordo, com a alteração proposta, e analisando o caso do ano produtivo de 2010,

verificamos que as estações 1, 2, 4 e 9 não sofrem alterações relativamente aos obtidos na tabela 17.

No entanto para as outras estações, verifica-se o decréscimo de valores para o tempo de

transferência entre estações (Wd), o tempo de permanência no sistema numa dada estação (WT) e

para o índice de ocupação de uma estação. Para este parâmetro, verificamos inclusivamente que a

média teve um decréscimo, alterando o seu valor de 2,2 para 1,8.

Tabela 25 - Novos Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2010)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Wd(min) 8,00 5,00 5,45 5,00 2,39 6,98 7,50 6,35 5,00 2,90

WT(min) 13,60 6,83 22,65 16,98 22,13 31,09 17,41 63,97 12,45 14,07

R 2,45 3,74 1,39 1,44 1,20 1,54 1,85 1,32 1,68 1,29

5.1.1. Aumento da Produção de Peças

Com uma nova tabela de tempo de transporte entre estações, é necessário analisar o efeito

que irá provocar no sistema para o ano produtivo de 2012. Deste modo, na tabela 26, são

apresentados os valores dos parâmetros que sofrem alteração. Podemos constatar que os valores do

tempo de transferência (Wd) e o de permanência no sistema (WT), diminuem significativamente.

Contata-se também que, não há alteração de valores para as estações 1, 2, 4 e 9. Verifica-se então,

que o índice de solicitação para as estações 3 a 10 decresceu e está sempre abaixo de 2 (valor

médio). Podemos concluir que a alteração proposta foi favorável, dado ter-se alterado a média de R,

de 2,3 para 2, como referido anteriormente.

Tabela 26 – Novos Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2012)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Wd(min) 8,00 5,00 3,99 5,00 2,08 7,29 7,59 6,12 5,00 2,00

WT(min) 13,34 6,30 28,62 16,45 18,96 35,64 18,69 102,39 12,24 13,39

R 2,59 4,87 1,57 1,48 1,46 1,84 1,91 1,91 1,71 1,23

5.1.2. Aumento de Peças e do Número de Encomendas

Efetuando a mesma análise que para o caso anterior, constatamos que R, altera o seu valor,

ficando com valores inferiores à média de 1,9 para as estações 3 a 10. Manteve-se o valor para as

estações 1, 2, 4 e 9. Para a estação 1 e 2, verifica-se valores superiores a 2 e inferiores a 5, ou seja

acima do valor da média.

42

Tabela 27 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2013)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Wd(min) 8,00 5,00 5,61 5,00 2,50 6,97 7,67 6,36 5,00 2,90

WT(min) 13,58 6,63 25,73 17,10 22,45 41,33 19,01 102,04 12,37 14,50

R 2,47 4,08 1,47 1,47 1,28 1,92 1,91 1,82 1,69 1,32

Ou seja, de acordo com a alteração do tempo de transporte (Tabela 24), verifica-se que

independentemente do tipo de situação que surja no sistema (baixo número de peças, aumento do

número encomendas e ou aumento do número de peças), o mesmo poderá responder muito mais

solicitamente, do que inicialmente. Isto implica que teremos estações de trabalho menos

sobrecarregadas, e com valores mais eficientes.

5.2. Alteração da Configuração Inicial

De acordo com o registo de tempos, foi possível verificar que aproximadamente metade do

tempo de produção é despendido em transporte e setup. Assim seria uma boa aposta, criar uma zona

dedicada à produção deste tipo de peças. Ou seja, com este tipo de solução estaríamos a reduzir o

tempo de transporte e sendo uma zona dedicada, os tempos de setup iriam também decrescer.

Assim, seguidamente serão apresentados os valores inerentes à redução do transporte e ao tempo

de setup, que será reduzido para metade. Assim, para que tal fosse possível efetuar, foi necessário

reorganizar algumas máquinas e bancadas de trabalho de ambos os pisos. Deste modo, todas as

encomendas aqui analisadas passariam a ser fabricadas no Piso1 (anexo D). Para tal, manteríamos

as máquinas 2, 3, 4, 5, 7 e 9 na mesma posição. No entanto, passaríamos a utilizar a máquina 13

(serrote de fita), em vez do serrote de fita do piso 2 (máquina 17). Já no que diz respeito a máquinas

que teriam de ser reorganizadas, seria a 6 (fresadora) do piso 1 pela 20 (rebarbadora) do piso 2.

Como já existe uma bancada no piso 1, de trabalho a executar, passaria a ser utilizada como posto

19 de pintura (piso 2). Esta posição é vantajosa, também por estar em frente à entrada principal, o

que implica que é um local extremamente ventilado. Por último resta passar a bancada de trabalho

12, para o piso 2, e assim colocar a zona de soldadura 18, nesse local. Este local é o mais indicado

dado ser o mais ventilado do piso 1, pois está junto da entrada e de uma janela de largas dimensões,

que permitiria efetuar o trabalho de soldadura em segurança, sem a acumulação de gases.

Deste modo, são apresentadas as novas tabelas do tempo de transporte e do tempo de setup

(Tabela 28 e 29 respetivamente). A primeira, apresenta valores mínimos dado que passamos a ter

um piso dedicado à produção destes lotes de encomendas. O tempo de setup, é reduzido a metade,

dado ainda termos de programar as máquinas, mas com menor tempo de preparação do material.

Tabela 28 – Novo Tempo de transporte entre estações (min)

43

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

S1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S8 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabela 29 – Novo Tempo setup (min)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

P1 - - - 7,5 - 6,7 - - - -

P2 - - - - - 31,5 2,5 - - -

P3 - 5 - - - 7,5 7,5 - 2,5 -

P4 - - - - 7,5 - 5 - - -

P5 5 - 5 - 12 - - - - -

P6 - - - - 3,5 - - - - -

P7 - - - - 3,5 - - - - -

P8 5 - - - - 5 5 - - 10

P9 0 0 2,5 7,5 - 20 12,5 2,5 - 20

De acordo com estes novos valores dos tempos, foi possível calcularmos os novos

parâmetros do sistema Job Shop. Verifica-se que a taxa de chegada de peças às máquinas λ, não

sofre qualquer alteração de valores, comparativamente ao ano de 2010. A taxa média de

processamento em cada estação da rede (µ), sofre um pequeno acréscimo de valores. Deste modo,

para a taxa média de ocupação da estação (ρ) e o tempo médio de espera no sistema (W), verificou-

se um pequeno decréscimo de valores. Relativamente ao número de itens na estação (L) mantem o

mesmo valor que o encontrado para o caso de referência (2010), analisado na tabela 17. O tempo de

permanência no sistema (WT) e o tempo de transferência entre estações (Wd), sofre uma redução

bastante significativa. Assim, na tabela 30 podemos analisar que o índice de ocupação das estações

(R) tem sempre o valor inferior a 2. O que não acontecia na tabela 17. Ou seja, obtivemos o

decréscimo do valor, na estação 1, 2, 6 e 7. O mesmo aconteceu nas outras estações, no entanto as

mesmas já possuíam valores abaixo de 2. Ou seja, houve redução de valores, mas menos

significativo. A média de R, é 1,2, o que nos leva a concluir que houve um decréscimo do valor da

média de 2,2 para 1,2.

44

Tabela 30 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2010)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

λ(min-1) 0,001 0,001 0,003 0,002 0,003 0,008 0,006 0,003 0,001 0,002

µ(min-1) 0,189 0,708 0,063 0,089 0,055 0,051 0,109 0,021 0,139 0,096

ρo(%) 0,67 0,09 5,18 1,81 6,24 15,80 5,11 15,71 0,48 2,39

L(unid) 0,007 0,001 0,055 0,018 0,067 0,188 0,054 0,186 0,005 0,024

W(min) 5,32 1,41 16,83 11,48 19,36 23,49 9,66 57,57 7,24 10,70

Wd(min) 1,00 1,00 0,81 1,00 0,37 0,90 0,98 1,00 1,00 0,36

WT(min) 6,32 2,41 17,64 12,48 19,73 24,39 10,64 58,57 8,24 11,07

R 1,20 1,71 1,11 1,11 1,09 1,23 1,16 1,21 1,14 1,06

5.2.1. Aumento da Produção de Peças

No caso de estudo, em que havia o triplo de peças a produzir (ano produtivo 2012), verifica-

se que manteve os valores da taxa de chegada de peças às máquinas (λ) relativamente aos auferidos

na tabela 20. No entanto a taxa média de processamento em cada estação da rede (µ), teve um

acréscimo de valor. Consequentemente a taxa média de ocupação da estação (ρ) e o número médio

de itens na estação (L) decresceram.

Em relação ao índice de solicitação das estações (R) decresceu os valores, ficando sempre

abaixo de 2. Tal deve-se ao facto do tempo de permanência no sistema (WT), ter obtido um

decréscimo acentuado, o que implica que o tempo médio de espera na estação (W) e o de

transferência de uma estação para outra ou para o exterior (Wd) também decresceram. Podemos

constatar, que a média do índice de ocupação das máquinas, decresceu de 2,3 para 1,4.

Tabela 31 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2012)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

λ(min-1) 0,007 0,002 0,014 0,003 0,018 0,016 0,012 0,008 0,002 0,004

µ(min-1) 0,197 0,872 0,055 0,093 0,078 0,052 0,104 0,019 0,141 0,096

ρo(%) 3,49 0,22 25,77 3,01 23,19 31,38 11,72 44,29 1,33 4,29

L (unid) 0,036 0,002 0,347 0,031 0,302 0,457 0,133 0,795 0,014 0,045

W (min) 5,26 1,15 24,48 11,09 16,76 27,84 10,91 96,20 7,17 10,91

Wd (min) 1,00 1,00 0,66 1,00 0,36 0,94 1,00 1,00 1,00 0,25

WT (min) 6,26 2,15 25,14 12,09 17,12 28,78 11,91 97,20 8,17 11,16

R 1,23 1,87 1,38 1,12 1,33 1,51 1,24 1,81 1,15 1,07

45

5.2.2. Aumento de Peças e do Número de Encomendas

Analisando os valores obtidos para o caso em que ocorre um aumento do número de

encomendas, é possível constatar comparativamente com os valores da tabela 23 (2013), que a taxa

média de chegada de peças às máquinas (λ), mantem os valores. Verifica-se também que a taxa

média de processamento de peças (µ) aumentou, dado ter-se alterado o valor do tempo médio de

serviço da máquina (Tj) uma vez que houve alteração do tempo de setup. Consequentemente a taxa

média de ocupação (ρ) obteve um decréscimo do seu valor, tal como L e W consequentemente. O

tempo de transferência (Wd), teve uma alteração muito acentuada, dado ter-se alterado o valor do

tempo de transferência das peças, deste modo WT e R também decresceram. Assim, verificamos que

as estações 2, 6 e 8 estão acima da média de R, que tem o valor de 1,3. Constata-se que o valor

médio do índice de solicitação das máquinas decresceu de 2,3 para 1,3. Ainda assim, os valores de R

estão sempre compreendidos entre 1 e 2.

Tabela 32 - Parâmetros de Performance do Sistema Job-Shop (2013)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

λ(min-1) 0,003 0,001 0,008 0,003 0,007 0,017 0,012 0,007 0,001 0,005

µ(min-1) 0,191 0,762 0,058 0,089 0,058 0,047 0,102 0,018 0,140 0,096

ρo(%) 1,52 0,13 13,03 3,71 12,10 36,95 11,83 41,25 0,73 5,43

L (unid) 0,015 0,001 0,150 0,039 0,138 0,586 0,134 0,702 0,007 0,057

W (min) 5,33 1,31 19,94 11,72 19,68 33,60 11,08 95,60 7,21 11,07

Wd (min) 1,00 1,00 0,81 1,00 0,39 0,89 1,00 1,00 1,00 0,36

WT (min) 6,33 2,31 20,75 12,72 20,07 34,49 12,08 96,61 8,21 11,43

R 1,21 1,76 1,20 1,13 1,16 1,63 1,24 1,72 1,15 1,09

Após a análise destas propostas, verificamos que tanto se alterarmos o tempo de transporte, por

termos adotado uma nova forma de transporte das peças (elevador), ou se implementarmos uma

nova disposição das máquinas e tivermos uma zona dedicada ao fabrico de lotes de peças, ambas as

opções levam a que o índice de solicitação da máquina (R) sofra um decréscimo, o que leva a que o

sistema possa passar a receber mais encomendas e a trata-las de forma mais eficiente.

46

6. Conclusões e Desenvolvimentos Futuros

A presente tese estudou a aplicação de um modelo para avaliar e caracterizar o desempenho

de sistemas do tipo Job-Shop que podem ser representados por redes de filas de espera abertas.

Para tal foi realizada uma pesquisa bibliográfica, sobre a aplicação das redes de filas em sistemas de

produção.

Assim, foram estudadas duas classes de problemas de otimização que aparecem na literatura

com as designações SP1 e SP3. Estas classes envolvem decisões tático-estratégicas. No caso do

desempenho desejado do sistema (SP1), o objetivo é minimizar o investimento no sistema produtivo.

No que diz respeito à classe de partição da instalação (SP3), divide uma instalação em sub-plantas

(planta dentro de planta), de modo a melhorar o desempenho e reduzir a sua complexidade.

Deste modo, para se testar a aplicabilidade dos modelos abordados com vista à análise de

desempenho do sistema, escolheu-se uma tornearia mecânica que executa variadíssimos trabalhos,

e que foi representada por uma rede de filas de espera aberta. Para o efeito, foi necessário recolher

dados para caracterizar os processos de chegada e de serviço às máquinas, ao longo de um ano.

Estes dados foram utilizados no método aproximado de decomposição, com o intuito de caracterizar

o comportamento do sistema.

Os resultados obtidos permitiram concluir que há soluções mais satisfatórias relativamente à

situação actual. Para chegarmos a esta conclusão utilizamos um índice de solicitação das máquinas.

Das duas soluções propostas, verificou-se que os resultados obtidos para o caso de se

implementar uma nova planta, foram os mais satisfatórios para todas as máquinas. Tendo-se

alcançado valores para o índice médio de solicitação de cada estação entre 1 e 2.

Os resultados obtidos para a taxa de chegada de peças às máquinas (λ) e a distribuição

relativa das peças, foram alcançados, com base numa metodologia, que permite avaliar a fração de

peças transferidas de uma máquina para outra.

Uma contribuição importante desta tese foi demonstrar a aplicabilidade e adequação das

metodologias adoptadas, para avaliar o desempenho de um sistema correspondente a um caso real.

Nomeadamente, foi obtida informação para apoio à tomada de decisão em problemas do tipo SP1 em

que se consegue melhorar o sistema variando alguns parâmetros da rede.

É de salientar que Silva & Morabito (2007), tiveram em conta o investimento para aumentar a

capacidade. Ou seja, consideravam a alteração do número de máquinas e da sua disposição.

Também preconizavam a programação com base na alocação de capacidade. No entanto, não

analisaram este problema com base no índice de solicitação de uma estação R. Bitran e Morabito

(2009) efetuaram o estudo da alteração de capacidade de uma estação com recurso ao aumento de

máquinas no processo produtivo e nunca pela alteração dos tempos de setup ou de transferência de

uma estação para outra.

Relativamente ao modelo de partição da instalação (SP3), estudou-se a redução de

complexidade, com base no conhecimento de um leadtime (WT). Assim, estudou-se o caso de

47

redução do leadtime, efetuando a alteração da configuração da instalação. Tal, possibilitou a

alteração de Wd (tempo de transferência entre estações), reduzindo o tempo de permanência no

sistema (WT), logo o índice de solicitação de uma estação (R).

Relativamente a este tipo de problemas (SP3) este estudo mostrou que:

- É possível melhorar o desempenho de uma instalação através da reorganização das máquinas

disponíveis, sem haver necessidade de investir em capacidade adicional, nomeadamente através da

consideração de zonas dedicadas, e da agregação de produtos com tempos de serviço médio com

valores similares. Bitran e Morabito (1995) analisam o aumento ou redução de máquinas, nunca

inquirindo sobre a questão da reorganização das máquinas, com base somente nos equipamentos

disponíveis.

Relativamente às recomendações para trabalhos futuros, destacam-se as seguintes:

- Analisar a possibilidade de estabelecer uma matriz de distribuição de referência, que possa ser

usada independentemente do número de encomendas e do número de peças produzidas.

- Cálculo do custo marginal de uma peça, com base no valor hora do operador e da máquina. Com

este valor compará-lo para os valores obtidos para as 2 soluções propostas. Isto porque atualmente

recorremos a vários operadores, que operam as várias máquinas. Para o caso de uma zona

dedicada, só se recorre a um funcionário. Estes valores estarão sempre dependentes do tempo

produtivo.

- Analisar o item anterior, relativamente à influência que terá no custo/lucro de uma encomenda.

- Recorrer a gráficos que estudem o desempenho da rede versus os recursos disponíveis (curvas de

trade–off).

- Verificar a aplicabilidade do modelo desenvolvido, para outro tipo de rede que não de manufatura.

48

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51

Anexos

ANEXO A – Planta Atual da Metalomecânica

Piso 1

Entrada/Saída

M1

Prensa

M2

Guilhotina

M3

Quinadora

M4

Fresadora

M5

Engenho de Furar

M6

Fresadora

M7

Torno Y

M8

Torno

M9

Torno X

M10

Torno

M11

Torno

M12

Bancada de trabalho

M13

Serrote

Ban

cad

a d

e T

rab

alh

o

Balneários | Refeitório | Escritório | Armazém

52

ANEXO A – Planta Atual da Metalomecânica,

Piso 2

M20

Rebarbadora

Material

Excedente

M16

Torno

M15

Calandra

M14

Escateladora

WC

Fresadora

Vertical

(Inoperacional)

Escateladora

(sucata)

M19

Zona de Pintura

M17

Serrote de

Fita

M18

Zona Soldadura

Arm

azan

am

en

to d

e M

ate

rial

Garagem

Material Excedente

Entr

ada/

Saíd

a

53

ANEXO B - Tabela da entrada de peças da máquina i para máquina j (Referência)

Entradas em

S1 Entradas em Sj vindas de S1

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P5 80 80

P8 80 80

Total 160 80 80

P1J: 0,5 0,5

Entradas em

S2 Entradas em Mj vindas de S2

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P3 85 85

Total 85 85

P2J 1,0

Entradas em

S3 Entradas em Mj vindas de S3

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P2 62 62

P3 85 85

P5 80 80

P5 80 80

P9 105 105

Total 412 80 80 85 62 105

P3J 0 0 0,19 0 0,19 0,21 0 0,15 0 0,26 0

Entradas em

S4 Entradas em Mj vindas de S4

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P1 98 98

P9 105 105

Total 203 105 98

P4J 0 0 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0,48

54

Entradas em

S5 Entradas em Mj vindas de S5

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P4 80 80

P5 80 80

P5 80 80

P5 80 80

P6 58 58

P7 58 58

Total 436 80 80 80 196

P5J 0 0 0,18 0 0,18 0 0,18 0 0 0 0,45

Entradas em

S6 Entradas em Mj vindas de S6

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P1 98 98

P2 62 62

P3 85 85

P3 85 85

P8 80 80

P8 80 80

P9 105 105

P9 105 105

P9 105 105

P9 105 105

P9 105 105

Total 1015 98 105 357 270 0 185

P6J 0 0 0 0,1 0 0,1 0,35 0,27 0 0,18 0

55

Entradas em

S7 Entradas em Mj vindas de S7

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P2 62 62

P3 85 85

P3 85 85

P4 80 80

P8 80 80

P9 105 105

P9 105 105

P9 105 105

Total 707 85 62 105 375 80

P7J 0 0,12 0,09 0,15 0 0,53 0 0,11 0 0 0

Entradas em

S8 Entradas em Mj vindas de S8

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P2 62 62

P3 85 85

P4 80 80

P8 80 80

P9 105 105

Total 412 80 105 85 142

P8J 0,19 0 0 0 0 0,26 0 0 0,21 0 0,35

Entradas em

S9 Entradas em Mj vindas de S9

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P9 85 85

Total 85 85

P9J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0

56

Entradas em

S10 Entradas em Mj vindas de S10

Peça Nu S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S

P8 80 80

P9 105 105

P9 105 80

Total 290 105 160

P9J 0 0 0 0 0 0,36 0 0 0 0 0,55

57

ANEXO C – Proposta de Planta da Metalomecânica: Implantação Elevador

Piso 1

Entrada/Saída

M1

Prensa

M2

Guilhotina

M3

Quinadora

M4

Fresadora

M5

Engenho de Furar

M6

Fresadora

M7

Torno Y

M8

Torno

M9

Torno X

M10

Torno

M11

Torno

M12

Bancada de trabalho

M13

Serrote

Ban

cad

a d

e T

rab

alh

o

Balneários | Refeitório | Escritório | Armazém

Elevador

58

ANEXO C – Proposta de Planta da Metalomecânica: Implantação Elevador,

Piso 2

M20

Rebarbadora

Material

Excedente

M16

Torno

M15

Calandra

M14

Escateladora

WC

Fresadora

Vertical

(Inoperacional)

Elevador

M19

Zona de Pintura

M17

Serrote de

Fita

M18

Zona Soldadura

Arm

azan

am

en

to d

e M

ate

rial

Garagem

Material Excedente

Entr

ada/

Saíd

a

59

ANEXO D – Proposta de Planta da Metalomecânica

Piso 1

Entrada/Saída

M1

Prensa

M2

Guilhotina

M3

Quinadora

M4

Fresadora

M5

Engenho de Furar

M20

Rebarbadora

M7

Torno Y

M8

Torno

M9

Torno X

M10

Torno

M11

Torno

M18

Zona Soldadura

M13

Serrote

M19

Banca

da P

intu

ra

Balneários | Refeitório | Escritório | Armazém

60

ANEXO D – Proposta de Planta da Metalomecânica

Piso 2

M6

Fresadora

Material

Excedente

M16

Torno

M15

Calandra

M14

Escateladora

WC

Fresadora

Vertical

(Inoperacional)

Escateladora

(sucata)

M13

Bancada de

Trabalho

M17

Serrote de

Fita

M12

Bancada de Trabalho

Arm

azan

am

en

to d

e M

ate

rial

Garagem

Material Excedente

Entr

ada/

Saíd

a