centro tecnológico de mecânica de precisão senai

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Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI Plinio Gilberto Kroeff – CETEMP. SUL TEC. Facilitando sua Vida ANDERSON LOUZADA EVANGELISTA DIEGO DANIEL LOPES DE ARAUJO EZEQUIEL DA SILVA SILVEIRA GILSON RODRIGO QUADROS HENRIQUE AVILA SILVEIRA WAGNER MENDONÇA DA SILVA São Leopoldo, Dezembro 2011 Orientador: Prof. Luis Carlos Sumário 1. INTRODUÇÃO5 1.1. OBJETIVO6 1.2. MISSÃO7 1.3. VISÃO8 1.4. VALORES9 1.5. POLÍTICA DA QUALIDADE10 1.6. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE11 1.7. POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO12

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Page 1: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Plinio Gilberto Kroeff – CETEMP.

SUL TEC.

Facilitando sua Vida

ANDERSON LOUZADA EVANGELISTA

DIEGO DANIEL LOPES DE ARAUJO

EZEQUIEL DA SILVA SILVEIRA

GILSON RODRIGO QUADROS

HENRIQUE AVILA SILVEIRA

WAGNER MENDONÇA DA SILVA

São Leopoldo, Dezembro 2011

Orientador: Prof. Luis Carlos

Sumário

1. INTRODUÇÃO5

1.1. OBJETIVO6

1.2. MISSÃO7

1.3. VISÃO8

1.4. VALORES9

1.5. POLÍTICA DA QUALIDADE10

1.6. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE11

1.7. POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO12

2. ORGANOGRAMA13

Page 2: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

3. LAYOUT14

4. VISTA EXPLODIDA15

5. APLICAÇÃO16

6. PRODUTO MONTADO17

7. ESTRUTURA DO PRODUDO18

8. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES19

8.1. BASE19

8.2. DESENHO DA BASE FUNDIDA20

8.3. DESENHO DA BASE USINADA21

8.4. FLUXOGRAMA DA BASE22

8.5. MAPOFLUXOGRAMA DA BASE23

8.6. FOLHA DE PROCESSO DA USINAGEM SUPERIOR DA BASE24

8.7. CÁLCULOS DE USINAGEM DA BASE25

8.8. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA USINAGEM SUPERIOR BASE26

8.9. MÁQUINA UTILIZADA27

8.9.1. FOLHA DE PROCESSO DA USINAGEM INFERIOR DA BASE28

8.9.2. CÁLCULOS DE USINAGEM INFERIOR DA BASE29

8.9.3. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA USINAGEM INFERIOR BASE30

8.9.4. MÁQUINA UTILIZADA31

8.9.5. FOLHA DE PROCESSO DA PINTURA DA BASE32

8.9.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA PINTURA BASE33

8.9.7. MÁQUINA UTILIZADA34

8.9.8. FMEA BASE35

9. PROGRAMA CNC BASE36

9.1. DISPOSITIVO DE USINAGEM37

10. ENCAIXE DA FURADEIRA38

10.1. DESENHO DO ENCAIXE FURADEIRA FUNDIDO39

Page 3: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

10.2. DESENHO DO ENCAIXE FURADEIRA USINADO40

10.3. FLUXOGRAMA DO ENCAIXE FURADEIRA41

10.4. MAPOFLUXOGRAMA DO ENCAIXE FURADEIRA42

10.5. FOLHA DE PROCESSO DA USINAGEM ENCAIXE FURADEIRA43

10.6. CÁLCULOS DE USINAGEM DO ENCAIXE FURADEIRA44

10.7. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DO ENCAIXE FURADEIRA45

10.8. MÁQUINA UTILIZADA46

10.9. FOLHA DE PROCESSO FURAÇÃO NO ENCAIXE FURADEIRA47

10.9.1. CÁLCULOS TÉCNICOS DA FURAÇÃO NO ENCAIXE FURADEIRA48

10.9.2. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA FURAÇÃO49

10.9.3. MÁQUINA UTILIZADA50

10.9.4. FOLHA DE PROCESSO DE ROSQUEAR ENCAIXE FURADEIRA51

10.9.5. CÁLCULOS TÉCNICOS DE ROSQUEAR ENCAIXE FURADEIRA52

10.9.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DE ROSQUEAR ENCAIXE FURADEIRA53

10.9.7. MÁQUINA UTILIZADA54

10.9.8. FOLHA DE PROCESSO DA PINTURA ENCAIXE FURADEIRA55

11. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA PINTURA56

11.1. MÁQUINA UTILIZADA57

11.2. FMEA DO ENCAIXE DA FURADEIRA58

12. GUIA59

12.1. DESENHO DA GUIA FUNDIDA60

12.2. DESENHO DA GUIA USINADA61

12.3. FLUXOGRAMA DA GUIA62

12.4. MAPOFLUXOGRAMA DA GUIA63

12.5. FOLHA DE PROCESSO DA USINAGEM DA GUIA64

12.6. CÁLCULOS DE USINAGEM DA GUIA65

12.7. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA GUIA66

Page 4: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

12.8. MÁQUINA UTILIZADA67

12.9. FOLHA DE PROCESSO DA PINTURA DA GUIA68

12.9.1. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA PINTURA DA GUIA69

12.9.2. MÁQUINA UTILIZADA70

13. TORRE GUIA71

13.1. DESENHO DA TORRE GUIA72

13.2. FLUXOGRAMA DA TORRE GUIA73

13.3. MAPOFLUXOGRAMA DA TORRE GUIA74

13.4. FOLHA DE PROCESSO DA SERRA TORRE GUIA75

13.5. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA TORRE GUIA76

13.6. MÁQUINA UTILIZADA77

13.7. FOLHA DE PROCESSO DO TORNEAMENTO DA TORRE GUIA78

13.8. CÁLCULOS TÉCNICOS DO TORNEAMENTO79

13.9. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DO TORNEAMENTO80

13.9.1. MÁQUINA UTILIZADA81

13.9.2. DISPOSITIVO DE CONTROLE –INSPEÇÃO- TORRE GUIA82

13.9.3. FOLHA DE PROCESSO DA RETIFICA TORRE GUIA83

13.9.4. CÁLCULOS TÉCNICOS DA RETIFICA84

13.9.5. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA RETIFICA85

13.9.6. MÁQUINA UTILIZADA86

13.9.7. FMEA DA TORRE GUIA87

13.9.8. FICHA DE PLANO DE CONTROLE DA TORRE GUIA88

14. BRAÇO INTERMEDIARIO89

14.1. DESENHO TÉCNICO DO BRAÇO INTERMEDIARIO90

14.2. FLUXOGRAMA DO BRAÇO INTERMEDIARIO91

14.3. MAPOFLUXOGRAMA DO BRAÇO INTERMEDIARIO92

14.4. FOLHA DE PROCESSO DO ESTAMPO DO BRAÇO INTERMEDIARIO93

Page 5: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

14.5. CÁLCULOS TÉCNICOS DO ESTAMPO94

14.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA ESTAMPAGEM95

14.7. MÁQUINA UTILIZADA96

14.8. FOLHA DE PROCESSO DO TAMBOREAMENTO BRAÇO97

14.9. CÁLCULOS TÉCNICOS DO TAMBOREAMENTO BRAÇO98

14.9.1. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA TAMBOREAMENTO BRAÇO99

14.9.2. MÁQUINA UTILIZADA100

14.9.3. FMEA DO BRAÇO INTERMEDIARIO101

15. BRAÇO DA ALAVANCA102

15.1. DESENHO TÉCNICO DO BRAÇO DA ALAVANCA103

15.2. FLUXOGRAMA DO BRAÇO DA ALAVANCA104

15.3. MAPOFLUXOGRAMA DO BRAÇO DA ALAVANCA105

15.4. FOLHA DE PROCESSO DO ESTAMPO DO BRAÇO DA ALAVANCA106

15.5. CÁLCULOS TÉCNICOS DO ESTAMPO107

15.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA ESTAMPAGEM108

15.7. MÁQUINA UTILIZADA109

15.8. FOLHA DE PROCESSO DO TAMBOREAMENTO ALAVANCA110

15.9. CÁLCULOS TÉCNICOS DO TAMBOREAMENTO ALAVANCA111

15.9.1. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA TAMBOREAMENTO ALAVANCA112

15.9.2. MÁQUINA UTILIZADA113

16. ASTE114

16.1. DESENHO TÉCNICO DA ASTE115

16.2. FLUXOGRAMA DA ASTE116

16.3. MAPOFLUXOGRAMA DA ASTE117

16.4. FOLHA DE PROCESSO DO ESTAMPO DA ASTE-ARCO118

16.5. CÁLCULOS TÉCNICOS DO ESTAMPO DO ARCO119

16.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA ESTAMPAGEM DO ARCO120

Page 6: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

16.7. MÁQUINA UTILIZADA121

16.8. FOLHA DE PROCESSO DO ESTAMPO DO ARCO “L”122

16.9. CÁLCULOS TÉCNICOS DO ESTAMPO DO ARCO “L”123

16.9.1. DIAGRAMA HOMEM DA ESTAMPAGEM DO ARCO “L”124

16.9.2. MÁQUINA UTILIZADA125

16.9.3. FOLHA DE PROCESSO DA SOLDA “ASTE”126

16.9.4. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA SOLDA MIG127

16.9.5. FMEA DA ASTE128

17. GRÁFICO DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS129

17.1. MÁQUINA GARGALO130

18. TABELA DE DESCARTE DE RESÍDUOS131

19. CÁLCULOS DE ENGENHARIA APLICADOS NO PROJETO132

20. REQUISITO 7.4 DA NORMA ISSO 9001133

20.1. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES134

20.2. ORDEM DE COMPRA135

21. PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA136

22. PRODUÇÃO MAIS LIMPA137

22.1. OPORTUNIDADE DE MELHORIA138

22.2. MEDIDAS ADOTADAS139

22.3. INVESTIMENTOS140

22.4. RESULTADOS OBTIDOS141

23. RELAÇÃO DE EPI’S142

24. CUSTO FINAL DO PRODUTO143

25. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5’S144

26. CONCLUÇÃO145

27. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS146

Page 7: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

1. INTRODUÇÃO

O Principal objetivo deste trabalho de conclusão é desenvolver um projeto, e com base em informações que foram passadas ao grupo no inicio do semestre, desenvolvemos um “Suporte para Furadeira Manual”. Colocamos em pratica nossos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, e através de desenhos e informações técnicas desenvolvemos as dimensões das peças e processos no qual seriam produzidas.

1.1 OBJETIVO

O objetivo é nos comprometermos na produção de 30.000,00 suportes para furadeira manual, visando alcançar a melhor agilidade na entrega de nossos produtos, Superando as mais exigentes expectativas de nossos clientes e fornecedores, gerando produtos competitivos em nível nacional. Ter como objetivo principal, assegurar os investimentos e lucros a nossos acionistas.

1.2 MISSÃO

Facilitar a vida dos seus clientes oferecendo soluções rápidas e inovadoras em dispositivos e suportes, de forma rentável.

1.3 VISÃO

Ser considerada nacionalmente como a melhor opção em dispositivos e suportes.

1.4 VALORES

Ter a preferência do CLIENTE.

SEGURANÇA das pessoas acima de tudo.

PESSOAS respeitadas, comprometidas e realizadas.

Foco em RESULTADOS.

SUSTENTABILIDADE econômica, social e ambiental.

Page 8: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

1.5. POLÍTICA DA QUALIDADE

A SUL TEC é situada na cidade de São Leopoldo, atuante no comércio nacional de dispositivos mecânicos, lançando no mercado um “Suporte para Furadeira Manual” produto de tecnologia própria da empresa.

* Melhorar continuamente a qualidade de seus produtos.

* Atender os requisitos legais e específicos de seus clientes.

* Prover de recursos, estabelecer objetivos e metas para atingir os resultados da empresa.

1.6. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

A Sul Tec. compromete-se em:

* Melhorar continuamente os processos, reduzir impactos ambientais;

* Promover uma conscientização entre colaboradores e a comunidade para a prevenção de poluição no meio ambiente;

* Cumprir as exigências da legislação e normas ambientais aplicáveis.

1.7. POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

A segurança do trabalho é prioridade máxima da Sul tec. Envolve todos colaboradores da empresa - a começar pela administração, que tem como compromisso criar meios preventivos e programas para assegurar saúde e segurança ocupacional a todos. Os responsáveis pela boa execução da política de segurança e das atividades de forma correta e segura são os próprios colaboradores. Contam, ainda, com o apoio das Equipes de Segurança do Trabalho e seus gestores.

2. ORGANOGRAMA

3. LAYOUT

Page 9: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

4. VISTA EXPLODIDA

5. APLICAÇÃO

O “Suporte para Furadeira Manual” é um dispositivo mecânico que tem como função exercer furos com facilidade e precisão em diversos materiais, sendo eles fixados na própria base do suporte. O dispositivo pode ser fixado em uma mesa ou solto, assim podemos praticar as funções com maior segurança e qualidade.

6. PRODUTO MONTADO

7. ESTRUTURA DO PRODUTO

Estrutura do Produto |

Código | Descrição | Material | Processo |

1001 | Base | Ferro fundido cinzento | Usinado |

1002 | Tubo | Tubo de aço SAE 1045 | Usinado |

1003 | Guia | Ferro fundido cinzento | Usinado |

1004 | Encaixe da Furadeira | Ferro fundido cinzento | Usinado |

1005 | Aste | Arame trefilado SAE 1020 | Prensado |

1006 | Braço intermediário | Tira de aço SAE 1020 | Prensado |

1007 | Alavanca | Tira de aço SAE 1020 | Prensado |

1008 | Mola | Mola SAE 1086 | Compra |

1009 | Kit Volante baquelite | Baquelite | Compra |

1010 | Parafuso sextavado | DIN 960 / 934 | Compra |

1011 | Punho | Borracha | Compra |

1012 | Parafuso M6 Philips | Cabeça Panela Fenda Phillps DIN 7985 | Compra|

Page 10: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

1013 | Tampa | Borracha | Compra |

1014 | Arruela | Aço Inoxidável | Compra |

1015 | Pino | Latão | Compra |

8. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

8.1 BASE

TÍTULO: BASE

FONTE: SUL TEC.

8.2. DESENHO DA BASE FUNDIDA

8.3. DESENHO DA BASE USINADA

Page 11: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

8.4. FLUXOGRAMA DA BASE

8.5. MAPOFLUXOGRAMA DA BASE

Page 12: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

8.6. FOLHA DE PROCESSO DA USINAGEM SUPERIOR DA BASE

| Folha de Processo: 01 | Executor: | Equipamento |

| Produto: Base| Nº 1001 | Centro de usinagem |

| Operação: Usinagem superior| Operação Nº: 130 | |

| Tempo de Operação: 275,93s | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

| Fresa de topo Ø8Cabeçote Pastilheiro Ø50Broca Incertada Ø16Broca Ø5Macho M6Ferramenta de mandrilhar |

| Parâmetros do Processo |

Page 13: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Ferramenta de Mandrilhar Vc=115F=0,3N=1407Vf=422Cabeçote Pastilheiro Ø50N= 1273Vf=1018Vc=200Fz=0,2Broca incertada Ø16VC=250F=0,12N=4900Vf=588Broca Ø5Vc= 70F= 0,2N= 4400Vf=880Macho M6Vc=15 m/minF=1N=795Fresa Ø8Vc=70F=0,3N=2785Vf=835

|

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Calibres: passa não passa |

1º Preparar máquina para os parâmetros a serem usados. | |

2º Fixar peças nos dispositivos de fixação. | |

3º Acionar máquina. | |

4º Fresar e furar parte superior | Freqüência de Inspeção |

5º Parar processo e reposicionar peça. | 1/5Ac=0 Re=1 |

6º Acionar maquina | |

7º Furar Ø6 | |

8º Retirar peça | |

9º Inspecionar | |

10º Repetir processo | |

Meta produção dia: 104 | | | Nome: | Assinatura: | Data: |

Meta produção hora: 13 | Elaborado: | Gilson | | Gilson | 01/09/11 |

Revisão Nº: | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº: 1 | Aprovado: | Diego | | Diego | |

8.7. CÁLCULOS DE USINAGEM SUPERIOR DA BASE

Cabeçote Pastilheiro Ø50 Coro Mill 245 Faceadora R245-050Q22-12M

Incerto R245-12 T3 M-kl. Classe GC3040

N=200*1000π*50 N= 1273

Vf = 1273*0,2*4=1018

Page 14: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Broca incertada Ø16, Broca Coromant U R416.2-016l20-21 Sandvik

Incerto LCMX-020204 C53 1020

N=250*1000π*16 N=4900 Vf= 4900*0,12=588

Broca Ø5 Corodrill delta-c 0500-30-aco

N=70*1000π*5 N=4400 Vf= 4400*0,2=880

Macho M6 HSS

N=15*1000π*6N=795

Fresa de topo Ø8 Coro Drill Delta-C 0800-30-Aço Sandvik

N=70*1000π*8 N=2785 Vf= 2785*0,3= 835

Ferramenta de mandrilhar Ø26 Duobore Sandvik 391.69A

Incerto Coro Turn 107 TCMX110304-WF GC3005

N=115*1000π*26 N=1407 Vf=1407*0,3=422 mm/min

Page 15: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

8.8. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA USINAGEM BASE SUPERIOR

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Executar setup | 1,4s | |

Interpretar F.P.| 0,55s | |

Carregar programa | 0,5s | |

Alimentar maquina | 3s | |

Executar Usinagem | | 264,28 |

Retirar peça | 3s | |

Tempo total | 8,45 | 264,28 |

Retirar peça | 275,93 |

Page 16: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

8.9. MÁQUINA UTILIZADA

Page 17: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

8.9.1. FOLHA DE PROCESSO DA USINAGEM INFERIOR DA BASE

| Folha de Processo: 02 | Executor: | Equipamento |

| Produto: Base| Nº 1001 | Centro de Usinagem |

| Operação: Usinagem inferior | Operação Nº: 120 | |

| Tempo de Operação: 155,03s | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

| Cabeçote pastilheiro Ø50Broca de Ø8 |

| Parâmetros do Processo |

Page 18: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Broca Ø8 F = 0.2 Vc = 70 RPM = 2785Cabeçote Pastilheiro Ø50 N= 1273Vf= 1018Vc=200Fz=0,2 |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Dispositivo de controle |

1º Preparar máquina para os parâmetros a serem usados. | |

2º Fixar peças nos dispositivos de fixação. | |

3º Acionar máquina. | |

4º Facear e furar parte inferior | Freqüência de Inspeção |

5º Retirar peça | 1/6Ac=1 Re= 2 |

6º Inspecionar | |

7º Repetir operação | |

Meta produção dia: 185 peças | | Nome| Assinatura | Data |

Meta produção hora: 23 | Elaborado: | Gilson | | Gilson | 01/09/11 |

Revisão Nº: | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº: | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

8.9.2 CÁCULOS DE USINAGEM INFERIOR DA BASE

Broca Ø8 Coro Mill Plura Sandvik 08050-BC19P Sandvik

N=70*1000π*8 N=2785

Page 19: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Cabeçote Ø50 Coro Mill 245

Faceadora R245-050Q22-12M - Sandvik

Incerto R245-12 T3 M-KL

Classe GC3040

N=200*1000π*50 N=1273

Vf =1273*0,2*4= 1018

Suportes:

Coromant Capto D82 D109 Sandvik

8.9.3. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA USINAGEM INFERIOR DA BASE

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Executar setup | 1,0s | |

Interpretar F.P.| 0,6s | |

Carregar programa | 0,01s | |

Alimentar maquina | 5s | |

Executar Usinagem | | 143,42 |

Retirar peça | 5s | |

Tempo total | 11,61 | 143,42 |

Retirar peça | 155,03 |

8.9.4. MÁQUINA UTILIZADA

Page 20: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

8.9.5. FOLHA DE PROCESSO DA PINTURA BASE

| Folha de Processo: 03 | Executor: | Equipamento |

| Produto: Base| Nº 1001 | Estufa|

| Operação: Pintura Eletrostática | Operação Nº: 140 | |

| Tempo de Operação: 913,5 | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

| TINTA EPÓXI |

| Parâmetros do Processo |

| Camada de tinta e temperatura 150c, tempo de secagem 15min |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| PA (Padrao de aceitabilidade) |

1º Preparar estufa e Peças | |

2º Colocar peças na estufa | |

3º Regular Temperatura a 150c , ligar. | |

4º Retirar peças | Freqüência de Inspeção |

5º Inspecionar | 1/10Ac=3 Re=4 |

6º Repetir operação | |

Page 21: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Meta produção dia: 3200 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 400 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº: | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº: 1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

8.9.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA PINTURA DA BASE

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Preparar estufa e peças | 3s | |

Colocar peças na estufa | 5s | |

Regular temperatura | 0,5s | |

Executar processo | | 900s |

Retirar peça | 5s | |

Tempo total | 13,5s | 900s |

Retirar peça | 913,5s |

8.9.7. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: ESTUFA PARA PINTURA

8.9.8. FMEA DA BASE

9. PROGRAMA CNC BASE

USINAGEM SUPERIOR

G99

Page 22: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

G90

G71

G0 Z0 o M5

T01 M6; CABEÇOTE PASTILHEIRO Ø50

o S1500

M3

G0 X26.Y23,75.Z5.

G1 Z-3.

X-205.

Y70.

X25.

Y90.

X-205.

Y-105.

X25.

Y120.

X-30. Y145,8.

G2X-139.Y163.i-87.j163.

G0ZOoM5

T02M6 ; FERRAMENTA DE MANDRILHAR Ø26

o S1000

M3

G0X-87.Y163.

G81Z-41.R2.F350

G80

G0Z0.oM5

T03M6 ; FRESA Ø8

Page 23: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

oS1000

M3

G0X-136.Y53.

G0Z-10.

G1X-44.Y145.

G0X-136Y145.

Z-10

G1X-44.Y53.

G0Z0.oM5

T04M6 ; BROCA Ø16

oS1000

M3

G0X-136.Y53.

G81Z-10.R2.F350

G25X-92.Y92.i2.j2.

G80

G0Z0.oM5

M30

9.1. DISPOSITIVO DE USINAGEM

10. ENCAIXE DA FURADEIRA

TÍTULO: ENCAIXE DA FURADEIRA

FONTE: SUL TEC

10.1. DESENHO DO ENCAIXE FURADEIRA FUNDIDA

Page 24: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

10.2. DESENHO DO ENCAIXE DA FURADEIRA USINADO

10.3. FLUXOGRAMA DO ENCAIXE DA FURADEIRA

10.4. MAPOFLUXOGRAMA DO ENCAIXE DA FURADEIRA

10.5. FOLHA DE PROCESSO DA USINAGEM DO ENCAIXE FURADEIRA

| Folha de Processo: 04 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: | Nº Peça: 1004| Romi Discovery 560 |

| Operação: Encaixe Furadeira | Operação Nº: 150 | |

| Tempo de Operação: 66,77s | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

| Ferramenta de mandrilhar Fresa Ø12Broca Ø6,5 |

| Parâmetros do Processo |

| Ferramenta de MandrilharVc=115F=0,3N=1407Vf=422Fresa Ø12Vc=100Fz=0,036N=2650Vf=381,6Broca Ø6,5Vc=100F=0,2N=4000Vf=800 |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Calibre passa não passaRugosimetro |

1º Preparar máquina para os parâmetros a serem usados. | |

2º Fixar peça no dispositivo | |

3º Iniciar operação, mandrilhar Ø26 e fresar Ø44 | |

4 º Parar processo e reposicionar peça para Furar Ø6,5 | Freqüência de Inspeção |

5º Iniciar processo | 1/8Ac= 2 Re=3 |

Page 25: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

6º Retirar peça | |

7º Inspecionar | |

8º Repetir operação | |

Meta produção dia: 431 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data: |

Meta produção hora: 54 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson | 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

10.6. CÁLCULOS DE USINAGEM DO ENCAIXE DA FURADEIRA

Ferramenta de mandrilhar Ø26 Duobore Sandvik 391.69A

Incerto Coro Turn 107 TCMX110304-WF GC3005

N=115*1000π*26 N=1407 Vf=1407*0,3=422 mm/min

Fresa Ø12 Coro Mill Plura Sandvik 12050-BC26P

N=100*1000π*12N=2650 Vf=2650*0,036*4=381,6

Broca Ø6,5 mm Coro Drill Delta C 3xD 0650-30-ACO |

=100*1000π*6,5 N=4000 Vf=4000*0,2=800 |

|

10.7. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA USINAGEM DO ENCAIXE DA FURADEIRA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Executar setup | 1,5s | |

Page 26: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Interpretar F.P.| 0,6s | |

Carregar programa | 0,01 | |

Alimentar maquina | 5s | |

Executar Usinagem | | 54,66 |

Retirar peça | 5s | |

Tempo total | 12,11 | 54,66 |

Retirar peça | 66,77 |

10.8. MÁQUINA UTILIZADA

10.9. FOLHA DE PROCESSO DA FURAÇÃO NO ENCAIXE FURADEIRA

| Folha de Processo: 05 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Encaixe da furadeira | Nº Peça: 1004 | Furadeira de Bancada AtlasMaq FBA-25 |

| Operação: Furar | Operação Nº: 160 | |

| Tempo de Operação: 16,32 | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

Page 27: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Broca Ø5 |

| Parâmetros do Processo |

| Broca Ø5Vc=70F=0,2N=4400Vf=880 |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Passa Não passa |

1º Preparar máquina para parâmetros a serem usados.| |

2º Fixar peça no dispositivo gabarito | |

3º Iniciar operação | |

4º Furar os dois Ø5 lado esquerdo | Freqüência de Inspeção |

5º Reposicionar peça e furar Ø5 lado direito | 1/14Ac= 5 Re= 6 |

6º Retirar peças. | |

7º Inspeção | |

8º Repetir operação | |

Meta produção dia: 1764 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 220 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº: 1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

Page 28: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

10.9.1. CÁLCULOS DE FURAÇÃO

Broca Ø5 mm Coro Drill Delta-C 0500-30-ACO

N=70*1000π*5N=4400 Vf=4400*0,2= 880

Page 29: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

10.9.2. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA FURAÇÃO DO ENCAIXE DA FURADEIRA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Preparar maquina | 2s | |

Interpretar F.P.| 1,32s | |

Alimentar maquina para furar lado esquerdo | 3s | |

Executar operação | | 3s |

Reposicionar peça para furar lado direito | 3s | |

Executar operação | | 3s |

Retirar peça | 1s | |

Tempo total | 10s | 6s |

Retirar peça | 16,32s |

Page 30: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

10.9.3. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: FURADEIRA DE BANCADA FBA-25

FONTE: ATLASMAQ FBA-25

Page 31: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

10.9.4. FOLHA DE PROCESSO DE ROSQUEAR ENCAIXE FURADEIRA

| Folha de Processo: 06 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Encaixe da furadeira | Nº Peça: 1004 | Rosqueadeira Atlasmaq R-16|

| Operação: Roscar | Operação Nº: 160 | |

| Tempo de Operação:16,78 | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

| Macho M6 |

| Parâmetros do Processo |

| Macho M6Vc=15 m/minF=1N=795 |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Passa Não passa |

1º Preparar máquina para parâmetros a serem usados.| |

2º Fixar peça no dispositivo gabarito | |

3º Iniciar operação | |

4º Roscar lado esquerdo | Freqüência de Inspeção |

5º Reposicionar peça e roscar lado direito | 1/13Ac=5 Re= 6 |

6º Retirar peças. | |

7º Inspeção | |

Page 32: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

8º Repetir operação | |

Meta produção dia: 1716 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora:214 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

10.9.5. CÁLCULOS DE ROSQUEAR ENCAIXE FURADEIRA

Macho M6 HSS

N=15*1000π*6N=795

10.9.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DE ROSQUEAR ENCAIXE FURADEIRA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Executar setup | 1s | |

Interpretar F.P.| 0,5s | |

Carregar programa | 0,5s | |

Alimentar maquina | 5 | |

Executar Usinagem | | 6,78 |

Page 33: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Retirar peça | 5 | |

Tempo total | 12 | 6,78 |

Retirar peça | 16,78 |

Page 34: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

10.9.7. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: ROSQUEADEIRA R-16

FONTE: ATLASMAQ

Page 35: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

10.9.8. FOLHA DE PROCESSO DA PINTURA DO ENCAIXE FURADEIRA

| Folha de Processo: 07 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Encaixe furadeira | Nº Peça: 1004 | ESTUFA |

| Operação: Pintura | Operação Nº: 170 | |

| Tempo de Operação: | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

| Tinta epóxi |

| Parâmetros do Processo |

| Camada de tinta e temperatura 150c, tempo de secagem 15min |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| PA (Padrao de aceitabilidade) |

1º Preparar estufa e Peças | |

2º Colocar peças na estufa | |

3º Regular Temperatura a 150c , ligar. | |

4º Retirar peças | Freqüência de Inspeção |

5º Inspecionar | 1/10Ac=3 Re=4 |

6º Repetir operação | |

Meta produção dia: 3200 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 400 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

Page 36: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

1

Page 37: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

11. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA PINTURA DO ENCAIXE FURADEIRA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Preparar estufa e peças | 3s | |

Colocar peças na estufa | 5s | |

Regular temperatura | 0,5s | |

Executar processo | | 900s |

Retirar peça | 5s | |

Tempo total | 13,5s | 900s |

Retirar peça | 913,5s |

Page 38: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

11.1. MÁQUINA UTILIZADA

Page 39: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

TÍTULO: ESTUFA PARA PINTURA

11.2. FMEA DO ENCAIXE FURADEIRA

12. PEÇA GUIA

TÍTULO: GUIA

FONTE: SUL TEC.

Page 40: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

12.1. DESENHO DA PEÇA GUIA FUNDIDA

12.2. DESENHO DA PEÇA GUIA USINADA

Page 41: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

12.3. FLUXOGRAMA DA PEÇA GUIA

12.4. MAPOFLUXOGRAMA DA PEÇA GUIA

Page 42: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

12.5. FOLHA DE PROCESSO DA USINAGEM DA PEÇA GUIA

| Folha de Processo: 08 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Guia| Nº : 1003 | Discovery 560|

| Operação: Furo e Rosca M6 | Operação Nº: 100 | |

| Tempo de Operação: 22,26s | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

| Broca Ø5Macho M6Ferramenta de mandrilhar |

| Parâmetros do Processo |

| Broca Ø5Vc= 70F= 0,2N= 4400Vf=880Macho M6Vc=15 m/minF=1N=795Ferramenta de MandrilharVc=115F=0,3N=1407Vf=422 |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Calibrador |

1º Preparar máquina para os parâmetros a serem usados. | |

2º Fixar peça no dispositivo | |

3º Acionar maquina | |

4º Mandrilhar Ø26 | Freqüência de Inspeção |

Page 43: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

5 º Parar processo | 1/10Ac=5 Re=6 |

6 º Virar peça Furar com broa Ø5 e roscar com macho M6 | |

7º Retirar peça | |

8º Inspecionar | |

9 º Repetir processo | |

Meta produção dia: 1293 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 161 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

12.6. CÁLCULOS DE USINAGEM DA PEÇA GUIA

Broca Ø5 Corodrill delta-c 0500-30-aco

N=70*1000π*5 N=4400 Vf= 4400*0,2=880

Macho M6 HSS

N=15*1000π*6N=795

Ferramenta de mandrilhar Ø26 Duobore Sandvik 391.69A

Incerto Coro Turn 107 TCMX110304-WF GC3005

N=115*1000π*26 N=1407 Vf=1407*0,3=422 mm/min

12.7. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA PEÇA GUIA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Page 44: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Executar setup | 1s | |

Interpretar F.P.| 0,6s | |

Carregar programa | 0,05s | |

Alimentar maquina | 4,01s | |

Executar Usinagem | | 22,02s |

Retirar peça | 4,01s | |

Tempo total | 9,07s | 11,19s |

Retirar peça | 22,26s |

12.8. MÁQUINA UTILIZADA

12.9. FOLHA DE PROCESSO DA PINTURA DA PEÇA GUIA

| Folha de Processo: 09 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Guia| Nº :1003 | ESTUFA |

| Operação: Pintura | Operação Nº: 110 | |

| Tempo de Operação: 913,5s | Material |

| Ferro Fundido FO-FO |

| Ferramental |

| TINTA EPÓXI |

| Parâmetros do Processo |

| Camada de tinta e temperatura 150c, tempo de secagem 15min |

EPI’S | |

Page 45: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| PA (Padrao de aceitabilidade) |

1º Preparar estufa e Peças | |

2º Colocar peças na estufa | |

3º Regular Temperatura a 150c , ligar. | |

4º Retirar peças | Freqüência de Inspeção |

5º Inspecionar | 1/10Ac=3 Re=4 |

6º Repetir operação | |

Meta produção dia: 3200 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 400 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

12.9.1. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA USINAGEM DA PEÇA GUIA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Preparar estufa e peças | 3s | |

Colocar peças na estufa | 5s | |

Regular temperatura | 0,5s | |

Executar processo | | 900s |

Retirar peça | 5s | |

Tempo total | 13,5s | 900s |

Retirar peça | 913,5s |

Page 46: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI
Page 47: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

12.9.2. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: ESTUFA PARA PINTURA

13. TORRE GUIA

TÍTULO: TORRE GUIA

FONTE: SUL TEC.

Page 48: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.1. DESENHO DA TORRE GUIA

13.2. FLUXOGRAMA DA TORRE GUIA

Page 49: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.3. MAPOFLUXOGRAMA DA TORRE GUIA

Page 50: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.4. FOLHA DE PROCESSO SERRA DA TORRE GUIA

| Folha de Processo: 10 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Torre guia | Nº Peça: 1002 | Serra fita Starrett St-3720|

| Operação: Serrar | Operação Nº: 70 | |

| Tempo de Operação: 7,6s | Material |

| Aço SAE 1045 Ø27,75 x 6000mm |

| Ferramental |

| Serra Power band gladieitor |

| Parâmetros do Processo |

| Vc= 35 a70 m/min |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| PA (Padrão de aceitabilidade) |

1º Preparar equipamento | |

2º Colocar peças no gabarito | |

3º Cortar | |

4º Retirar peças | Freqüência de Inspeção |

| 1/19Ac=8 Re= 9 |

Meta produção dia: 3784 | | | Nome: | Assinatura: | Data: |

Meta produção hora: 473 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

Page 51: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.5. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA SERRA TORRE GUIA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Preparar equipamento | 0,34s | |

Interpretar FL | 0,34s | |

Colocar peças no gabarito | 1,5s | |

Cortar | | 3,92s |

Retirar peças | 1,5s | |

Tempo total | 3,68s | 3,92s |

Retirar peça | 7,6s |

Page 52: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.6. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: SERRA FITA

FONTE: STARRETT

Page 53: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.7. FOLHA DE PROCESSO TORNEAMENTO TORRE GUIA

| Folha de Processo: 11 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Torre guia | Nº Peça: 1002 | Torno CNC ROMI 30 |

| Operação: Torneamento (Desbaste) | Operação Nº: 80 | |

| Tempo de Operação: 38,53s | Material |

| Aço SAE 1045 Tubo Ø27,75 x 6000mm |

| Ferramental |

| Suporte: TSCLCR/L 2525M12Inserto: CCMT120404-UF CLASSE: 4015 |

| Parâmetros do Processo |

| VC: 250 m/minF: 0,3 mm/ROTN: 3000|

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Micrômetro: 0,002 mmDispositivo de controle |

Page 54: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

1º Preparar parâmetros torno e ferramental | |

2º Fixar tubo para desbaste. | |

3º Acionar máquina | |

4º Limpar face, acionar castanha de arraste | |

5º Colocar entre pontos, tornear diâmetro | |

6º Retirar peça e inspecionar | Freqüência de Inspeção |

7º Repetir operação. | 1/8Ac= 3 Re= 4 |

| |

Meta produção dia: 656 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data: |

Meta produção hora: 82 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson | 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

13.8. CÁLCULOS DE TORNEAMENTO

N=250*1000π*26N=3000

Page 55: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.9. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DO TORNEAMENTO

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Executar setup | 1s | |

Interpretar F.P.| 0,4 | |

Carregar programa | 0,07 | |

Alimentar maquina | 1s | |

Executar Usinagem | | 35,06s |

Page 56: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Retirar peça | 1s | |

Tempo total | 3,47 | 35,06s |

Retirar peça | 38,53 |

13.9.1. MÁQUINA UTILIZADA

Page 57: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.9.2. DISPOSITIVO DE CONTROLE DA TORRE GUIA (INSPEÇÃO)

Page 58: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.9.3. FOLHA DE PROCESSO RETIFICA DA TORRE GUIA

Page 59: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Folha de Processo: 12 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Torre guia | Nº Peça: 1002 | Retificadora Centerless Smart 10|

| Operação: Retificar | Operação Nº: 90 | |

| Tempo de Operação: 30,21s | Material |

| Aço SAE 1045 Tubo Ø27,75 x 6000mm |

| Ferramental |

| Abrasivo: Óxido de AlumínioGrão: MédioAglomerante: VitrificadaDureza: MédioRebolo: 305 x 25 x 60 mm |

| Parâmetros do Processo |

| VC: 35m/minN= 2675 |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Micrômetro: 0,002 mmRugosimetroDispositivo de controle |

1º Preparar parâmetros máquina | |

2º Colocar peça para retificar | |

3º Acionar máquina | |

4º Retirar peça e inspecionar | Freqüência de Inspeção |

5º Repetir processo | 1/12Ac=3 Re= 4 |

Meta produção dia: 953 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data: |

Meta produção hora:120 pecas | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº: 1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

Page 60: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.9.4. CÁLCULOS DA RETIFICA

VC = 35 m/min.

RPM = 2675

Vf=10m/min

Page 61: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.9.5. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA RETIFICA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Preparar parâmetros maquina | 0,3s | |

Interpretar F.P.| 0,3s | |

Alimentar maquina | 6s | |

Executar Usinagem | | 18,15s |

Retirar peça | 6s | |

Tempo total | 12,6s | 18,15s |

Retirar peça | 30,21s |

Page 62: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.9.6. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: RETIFICA

FONTE: CENTERLESS SMART 10

Page 63: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

13.9.7. FMEA DA TORRE GUIA

13.9.8. FICHA DE PLANO DE CONTROLE DA TORRE GUIA

Page 64: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

14. BRAÇO INTERMEDIARIO

TÍTULO: BRAÇO INTERMEDIARIO

FONTE: SUL TEC.

Page 65: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

14.1. DESENHO TÉCNICO DO BRAÇO INTERMEDIARIO

14.2. FLUXOGRAMA DO BRAÇO INTERMEDIARIO

Page 66: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

14.3. MAPOFLUXOGRAMA DO BRAÇO INTERMEDIARIO

14.4. FOLHA DE PROCESSO DO ESTAMPO DO BRAÇO INTERMEDIARIO

| Folha de Processo: 13 | Executor: Diego | Equipamento |

| Produto: Braço intermediário | Nº Peça:1006 | Prensa Prezap Pn25 |

| Operação: Estampagem | Operação Nº: 50 | |

| Tempo de Operação: 14,55s | Material |

Page 67: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Tira de Aço SAE 1020 1/8’’x 1’’x 6000 |

| Ferramental |

| - Matriz para furos Ø6- Matriz para perfil meio circulo |

| Parâmetros do Processo |

| Q=AC x TRC Q= 25,21 t |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Padrão |

1º Alinhar matriz | |

2º Selecionar matéria-prima | |

3º Preparar maquinário e ferramental | |

4º Posicionar chapa para 1º golpe (furos) | Frequência de Inspeção |

5º Estampar dois furos de Ø6 mm | 1/16AC= 5 Re= 6 |

6º Posicionar tira para 2º golpe | |

7º Estampar meio circulo | |

8º Posicionar tira para 3º golpe | |

9º Estampar meio circulo final | |

10º Inspeção | |

11º Repetir operação | |

Meta produção dia: 1980 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 247 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº: | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

14.5. CÁLCULOS TÉCNICOS DO ESTAMPO

Page 68: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

P= 53+53+(2.π.r)+(2.π.r)+(2.π.R)

P= 106+ (37,70+37,70+79,80)

P= 261,20 mm

Ac = P x Esp. Trc = 0,75 x Tc

Ac = 261,20 x 3 Trc = 0,75 x 390 N/mm²

Ac = 783,60 mm² Trc = 292,5 N/mm²

Q = Ac x Trc

Q = 783,60 mm2 x 292,5 N/mm2

Q = 229203, N

Q = 22,92 t + 10%

Q = 25,21 t

Onde:

P = Perímetro

Ac = Área de corte

Esp. = Espessura

Trc = Tensão de ruptura por cisalhamento

Tc = Tensão de cisalhamento

Q = Carga de corte

Passo de estampo onde:

P = c + a P = passo

P = 78 + 6 c = comprimento da peça

P = 84 mm a = espaçamento entre as peças

Page 69: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Número de peça por tira (6 metros)

N = m / L + a Onde:

N = 6000 / 78 + 6 N = número de peças

N = 71,4 peças m = comprimento da barra

N = 71 peças em 6 metros de tira L = comprimento da peça

a = espaçamento entre as peças

14.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA ESTAMPAGEM

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Preparar maquina | 1s | |

Selecionar matéria prima | 0,05s | |

Posicionar chapa para 1º golpe| | 2s |

Posicionar chapa para 2º golpe | | 2s |

Posicionar chapa para 3º golpe | | 2s |

Retirar peça | 1,5s | |

Tempo total | 8,55s | 6s |

Retirar peça | 14,55s |

Page 70: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

14.7. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: PRENSA EXCÊNTRICA PW45

Page 71: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

14.8. FOLHA DE PROCESSO DE TAMBOREAR

| Folha de Processo: 14 | Executor:Operador | Equipamento |

| Produto: Braço intermediário | Nº Peça:1006 | Tambor rotativo GV, Balança Toledo|

| Operação: Tamboreamento | Operação Nº: 60 | |

| Tempo de Operação: 840,2s | Material |

| Chapa de Aço SAE 1020 3,175 x 25,400 x 78 |

| Ferramental |

| Chips RKBW 2Balança |

Page 72: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Parâmetros do Processo |

| 59Kg de peçasAbastecer o tambor 200 peçasAbastecer 177Kg de chips a cada 3 ciclos|

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| VisualIsento de cantos vivos. |

1º Abastecer máquina | |

2º Ligar máquina | |

3º Temporizar processo em 14 minutos | |

4º Retirar peças prontas | Freqüência de Inspeção |

5º Repetir processo | 1/32AC= 8 Re= 9 |

| |

Meta produção dia: 6400 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 800 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

Page 73: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

14.9. CÁLCULOS TÉCNICOS DO TAMBOREAMENTO

Peso da peça = 49g Peso do lote = 200 x 49 g

Peso do lote = 98 kg

O peso dos chips deverá ser três vezes maior que o do lote.

Peso dos chips = 177 kg

14.9.1. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA TAMBOREAMENTO

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Abastecer maquina peças | 2s | |

Abastecer maquina chips | 2s | |

Ligar maquina | 0,02 | |

Temporizar em 14 min| | 840s |

Retirar peças | 2s | |

Tempo total | 6,2 | 840s |

Retirar peça | 840,2s |

14.9.2. MÁQUINA UTILIZADA

Page 74: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

TÍTULO: TAMBOR

14.9.3. FMEA DO BRAÇO INTERMEDIARIO

15. BRAÇO DA ALAVANCA

Page 75: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

TÍTULO: BRAÇO DA ALAVANCA

FONTE: SUL TEC.

15.1. DESENHO TÉCNICO DO BRAÇO ALAVANCA

15.2. FLUXOGRAMA DO BRAÇO DA ALAVANCA

Page 76: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

15.3. MAPOFLUXOGRAMA DO BRAÇO DA ALAVANCA

Page 77: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

15.4. FOLHA DE PROCESSO DO ESTAMPO DA ALAVANCA

| Folha de Processo: 15 | Executor: Diego | Equipamento |

| Produto: Alavanca | Nº Peça: 1007| Prensa Pw 25 |

| Operação: Estampagem | Operação Nº 30 | |

| Tempo de Operação: 14,55s | Material |

| Tira chata 1/8” x 1” x 6000 |

| Ferramental |

| - Matriz para os furos - Matriz para meio circulo- Matriz para corte reto final |

| Parâmetros do Processo |

| Q= AC x TRCQ= 106,42 |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Visual, Gabarito |

1º Alinhar matriz | |

2º Selecionar matéria-prima | |

3º Preparar maquinário e ferramental | |

4º Posicionar chapa para 1º golpe (furos) | Freqüência de Inspeção |

5º Estampar dois furos de Ø8,5mm | 1/15AC= 5 Re= 6 |

6º Posicionar tira para 2º golpe | |

7º Estampar meio circulo | |

8º Posicionar tira para 3º golpe | |

9º Corte final guilhotina | |

10º Inspeção | |

Page 78: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

11º Repetir operação | |

Meta produção dia: 1980 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 247 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº: 1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

15.5. CÁLCULOS TÉCNICOS DO ESTAMPO DA ALAVANCA

P = 1102,61 mm Ac = P x Esp. Trc = 0,75 x Tc

Ac = 1102,61 x 3 mm Trc = 0,75 x 390 N/mm²

Ac = 3307,83 mm² Trc = 292,5 N/mm²

Q = Ac x Trc

Q = 3307,83 mm² x 292,5 N/mm²

Q = 967540,27 N

Page 79: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Q = 96,75 t + 10%

Q = 106,42 t

Onde:

P = Perímetro

Ac = Área de corte

Esp.= Espessura

Trc = Tensão de ruptura por cisalhamento

Tc = Tensão de cisalhamento

Q = Carga de corte

Passo de estampo P = passo

P = c + a c = comprimento da peça

P = 458 + 6 a = espaçamento entre as peças

P = 464 mm

Número de peça por tira (3 metros)

N = m / L + a N = número de peças

N = 6000 / 458 + 6 m = comprimento da tira

N = 19,10 L = comprimento da peça

N = 19 Peças em 6 metros de tira a = espaçamento entre as peças

15.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DO BRAÇO DA ALAVANCA

Page 80: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Preparar maquina | 1s | |

Selecionar matéria prima | 0,05s | |

Posicionar chapa para 1º golpe| | 2s |

Posicionar chapa para 2º golpe | | 2s |

Posicionar chapa para 3º golpe | | 2s |

Retirar peça | 1,5s | |

Tempo total | 8,55s | 6s |

Retirar peça | 14,55s |

Page 81: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

15.7. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: PRENSA EXCÊNTRICA PW45

15.8. FOLHA DE PROCESSO DO TAMBOREAMENTO DA ALAVANCA

| Folha de Processo: 16 | Executor: | Equipamento |

| Produto: Alavanca | Nº Peça:1007 | Tambor Rotativo Gv, Balança toledo. |

| Operação: Tamboreamento | Nº Operaçao: 40 | |

| Tempo de Operação: 846,2s | Material |

| Tira de aço 1020 5 x 12,7 x 458mm |

| Ferramental |

| Chips RKBW 2Balança |

| Parâmetros do Processo |

| 58kg de peçasAbastecer tambor 200 peçasAbastecer 174 kg de chips a cada 5 ciclos|

EPI’S | |

Page 82: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| VisualIsento de cantos vivos. |

1º Abastecer máquina | |

2º Ligar máquina | |

3º Temporizar processo em 14 minutos | |

4º Retirar peças prontas | Freqüência de Inspeção |

5º Repetir processo | 1/32AC= 8 Re= 9 |

1º Abastecer máquina | |

2º Ligar máquina | |

Meta produção dia: 6400 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 800 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº: 1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

15.9. CÁLCULOS TÉCNICOS DO TAMBOREAMENTO DA ALAVANCA

Page 83: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Peso da peça = 290 g Peso do lote = 200 x 290 g Peso do lote = 58 kg

O peso dos chips deverá ser três vezes maior que o do lote.

Peso dos chips = 174 kg

15.9.1. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DO TAMBOREAMENTO DA ALAVANCA

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Abastecer maquina peças | 2s | |

Abastecer maquina chips | 2s | |

Ligar maquina | 0,02 | |

Temporizar em 14 min| | 840s |

Retirar peças | 2s | |

Tempo total | 6,2 | 840s |

Retirar peça | 846,2s |

Page 84: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

15.9.2. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: TAMBOR

Page 85: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

16. ASTE

TÍTULO: ASTE

FONTE: SUL TEC.

16.1. DESENHO TÉCNICO DA ASTE

Page 86: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

16.2. FLUXOGRAMA DA ASTE

16.3. MAPOFLUGRAMA DA ASTE

Page 87: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

16.4. FOLHA DE PROCESSO DO ESTAMBO DA ASTE (ARCO)

| Folha de Processo: 17 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Arco| Nº : 1005 | Prensa Excêntrica PW45 |

| Operação: Conformação de corte por guilhotina | Operação Nº: 10 | |

| Tempo de Operação:6,05s | Material |

| | Arame SAE 1020 |

| |

| Ferramental |

| Matriz para arco |

Page 88: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Parâmetros do Processo |

| Força exercida pela prensa sera de 12,44kgf |

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Dispositivo de controle |

1º Preparar máquina para os parâmetros a serem usados. | |

2 º Colocar peça | |

3 º Acionar maquina | |

4 º Dar primeiro golpe | Frequência de Inspeção |

5 º Retirar peça | 1/24Ac=8 Re=9 |

6 ºRepetir processo | |

Meta produção dia: 4760 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 595 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº: | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº:1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

16.5. CÁLCULOS TÉCNICOS DO ESTAMPO DO ARCO

F=*4*(π*d2)l*32 F=60kgf*4*(π*6,52)80*32 = 12, 44 Kgf

Page 89: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

* f=60kgf dados tabela de Bach

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Executar setup | 1s | |

Interpretar F.P.| 0,05s | |

Alimentar maquina | 3s | |

Executar Golpe| | 2s |

Tempo total | 4,05s | 2s |

Retirar peça | 6,05s |

16.6. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DO ARCO

16.7. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: PRENSA PW 45

16.8. FOLHA DE PROCESSO DO ESTAMPO DO ARCO “L”

| Folha de Processo: 18 | Executor: | Equipamento |

| Produto: Arco| Nº Peça: 1005| Prensa Pw 25 |

| Operação: Conformação de corte por guilhotina | Operação Nº: 20 | |

| Tempo de Operação:6,5s | Material |

| | Arame SAE 1020 |

| |

| Ferramental |

| Matriz de conformaçãoCorte |

| Parâmetros do Processo |

| Força exercida pela prensa sera de 12,44kgf |

Page 90: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

EPI’S | |

Jaleco, Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas. | Instrumentos de Inspeção|

Descrição da Operação| Visual/ Dispositivo de controle |

1º Preparar máquina para os parâmetros a serem usados. | |

2 º Colocar peça | |

3 º Acionar maquina | |

4 º Dar primeiro golpe | Frequência de Inspeção |

5 ºRetirar e inspecionar peça | 1/24Ac=8 Re=9 |

6 ºrepetir processo | |

| |

| |

Meta produção dia: 4760 peças | | Nome: | Assinatura: | Data: |

Meta produção hora: 595 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson|

Revisão Nº: | Revisado: | Anderson | | Anderson |

Turno Nº: 1 | Aprovado: | Diego | | Diego |

16.9. CÁLCULOS TÉCNICOS DO ESTAMPO DO ARCO “L”

F=*4*(π*d2)l*32 F=60kgf*4*(π*6,52)80*32 = 12, 44 Kgf

* f=60kgf dados tabela de Bach

16.9.1. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DO ARCO “L”

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Executar setup | 1s | |

Page 91: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Interpretar F.P.| 0,05s | |

Alimentar maquina | 3s | |

Executar Golpe| | 2s |

Tempo total | 4,05s | 2s |

Retirar peça | 6,05s |

16.9.2. MÁQUINA UTILIZADA

TÍTULO: PRENSA PW 45

16.9.3. FOLHA DE PROCESSO SOLDAR ASTE

| Folha de Processo: 19 | Executor: Operador | Equipamento |

| Produto: Arco| Nº Peça:1005 | Conjunto Standart MIGESAB - Smashweld 315|

| Operação: Soldar | Operação Nº: 30 | |

| Tempo de Operação: 12,05s | Material |

| Arame SAE 1020 |

| Ferramental |

| Fonte com carro - 7162383 (ESAB) Tocha Mig/Mag - 7628102 (ESAB) Bico cont. 0,8mm - 7627726 (ESAB) Cilindro Gás - Argônio + CO2 - 7243944 (CILBRAS) Regulador de gás - 7402376 - R9-Ar (PROSTAR) Arame Mig/Mag - Aço Carbono - 7256795 (ESAB) Dispositivo de solda com atuador rotativo - DSPSO.MK - 01

|

| Parâmetros do Processo |

| Amperagem:120 a 160 APreção do Gás:10 a 20 Bar/min |

EPI’S | |

Óculos, Protetor auricular, Sapato de segurança, luvas, máscara de Solda, Botina, Luva de Segurança, Mangote, Avental de Segurança Perneira de Segurança | Instrumentos de Inspeção |

| Visual|

Page 92: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Descrição da Operação| |

1 º Ligar maquina e verificar amperagem | |

2 º Abrir cilindro de gás e verificar pressão | |

3 º Fixar matéria prima no dispositivo | |

4 º Soldar | Freqüência de Inspeção |

5 º Retirar peca | 1/19Ac= 5 Re= 6 |

6 º Inspecionar| |

Meta produção dia: 2390 peças | | | Nome: | Assinatura: | Data:|

Meta produção hora: 298 peças | Elaborado: | Gilson | | Gilson| 01/09/11 |

Revisão Nº | Revisado: | Anderson | | Anderson | 01/09/11 |

Turno Nº: 1 | Aprovado: | Diego | | Diego | 02/09/11 |

16.9.4. DIAGRAMA HOMEM MÁQUINA DA SOLDA MIG

Descrição da operação | Tempo homem | Tempo Maquina |

Ligar maquina | 1,2s | |

Abrir gas | 0,05s | |

Adicionar peça dispositivo | 3s | |

Executar solda | | 5s |

Retirar peça | 3 | |

Tempo total | 7,25s | 5s |

Retirar peça | 12,05s |

16.9.5. FMEA DA ASTE

17. GRÁFICO DE UILIZAÇÃO DE MÁQUINAS

Page 93: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

GRÁFICO DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS |

MÁQUINAS | QUANT.MAQ. | PEÇAS | HORAS MÊS |

TORNO ROMI 30 | 01 | TORRE GUIA | 181:37min |

SERRA FITA | 01 | TORRE GUIA | 31:66 min |

RETIFICA | 01 | TORRE GUIA | 125:87 min |

DISCOVERY 560 | 06 | BASE SUPERIOR | 191:61 min |

DISCOVERY 560 | 03 | BASE INFERIOR | 215:31 min |

DISCOVERY 560 | 02 | ENCAIXE FURADEIRA | 139:10 min |

DISCOVERY 560 | 01 | GUIA | 92:75 min |

ATLASMAQ FBA-25 | 01 | ENCAIXE DA FURADEIRA | 68:00 Horas |

ATLASMAQ R16 | 01 | ENCAIXE DA FURADEIRA | 69:91 min |

PRENSA PW25 | 01 | ALAVANCA/BRAÇO INTERMEDIARIO | 121:24 min |

PRENSA PW 25 | 01 | ASTE ARCO/ASTE CANUDO | 50:40 min |

TAMBOR ROTATIVO | 01 | ALAVANCA/BRAÇO INTERMEDIARIO | 35:24 min |

SOLDA MIG | 01 | ASTE CANUDO/ARCO | 50:20 min |

ESTUFA | 01 | BASE/GUIA/ENCAIXE | 51:83 min |

17.1. MÁQUINA GARGALO

18. TABELA DE DESCARTE DE RESÍDUOS

Tabela de Descarte de Resíduos |

Resíduos | Origem | Coleta e acondicionamento na área | Depósito Temporário| Destino Final |

USINAGEM |

| Cavaco | Centro de usinagem | Caçamba de sucata | Área de sucatas| Reciclagem |

| Ferramentas usadas | Centro de usinagem | Caçamba de sucata | Área de sucatas | Reciclagem |

Page 94: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Sucata | Centro de usinagem | Mesa de sucata | Caçamba metálica| Reciclagem |

| Óleos usados | Máquinas | Central de Lubrificação | Setor de inflamáveis| Re-refino |

| Graxas | Todos os setores | Central de Lubrificação | Setor de inflamáveis | Re-refino |

| Desengraxantes usados | Todos os setores | Central de Lubrificação| Setor de inflamáveis | Re-refino |

| Tinta | Setor Pintura | Coletor | Setor de inflamáveis | Incineração |

| Solvente | Setor Pintura | Coletor | Setor de inflamáveis | Re-refino|

EPI’S |

| Luvas | Usinagem | Coletor | Área de Disposição de Resíduos | Aterro classe I |

| Sapatos | Usinagem | Coletor | Área de Disposição de Resíduos| Aterro classe I |

| Calça | Usinagem | Coletor | Área de Disposição de Resíduos | Aterro classe I |

| Jaleco| Usinagem | Coletor | Área de Disposição de Resíduos | Aterro classe II |

| Protetor auricular | Todos os setores | Coletor | Área de Disposição de Resíduos | Aterro classe I |

| Óculos de Proteção | Todos os setores | Coletor | Área de Disposição de Resíduos | Reciclagem |

OUTROS... |

| Plásticos | Todos os setores | Coletor | Área de Disposição de Resíduos | Descontaminação / Reciclagem |

| Resíduos Orgânicos | Refeitório | Coletor Orgânico | Área de Disposição de Resíduos | Aterro classe II |

| Panos usados | Usinagem | Coletor | Área de Disposição de Resíduos| Aterro classe ll |

| Papel | Todos os setores | Coletor | Área de Disposição de Resíduos| Reciclagem |

Page 95: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

| Papelão | Todos os setores | Coletor | Área de Disposição de Resíduos | Reciclagem |

| Lâmpada fluorescente | Todos os setores | Coletor | Área de Disposição de Resíduos | Descontaminação/ Reciclagem |

LEGENDA |

| Papel |

| Vidro |

| Plástico |

| Resíduos Orgânicos |

| Resíduos Perigosos |

| Metal |

| Resíduos não reciclados |

19. CÁLCULOS DE ENGENHARIA APLICADO NO PROJETO

BRAÇO DA ALAVANCA (Dimensionamento)

1º) Momento fletor.

MF= F.d

MF=24Kgf.511mm=12264Kgf/mm

2º) Tensão Admissível á Flexão (f)

* f=7Kgf/mm2

3º) Wf= Mf/f

Wf=12264Kgf.mm/7Kgf/mm2 =1752mm

Page 96: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

4º) Wf=b.h2 /6 =

1752=b.(25.4)2 / 6

1752 = b.107,53

B= 16,29mm

20. REQUISITO 7.4 DA NORMA ISO 9001.VERSÃO:2008

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES

* Boa flexibilidade nas negociações;

* Qualidade nos serviços e produtos;

* Velocidade e confiabilidade nas entregas;

* Ter certificação ISO-9001;

* Possuir Aspectos Relativos à Segurança e Meio-ambiente;

20.1. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

20.2. ORDEM DE COMPRA

21. PLANILHA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

22. PRODUÇÃO MAIS LIMPA

RECICLAGEM DE ÓLEO DE CORTE.

Hidráulicos e Lubrificantes.

22.1. OPORTUNIDADE DE MELHORIA

Page 97: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

A DIFICULDADE PARA O GERENCIAMENTO DOS ÓLEOS DE CORTE, HIDRÁULICOS E LUBRIFICANTES USADOS MOTIVOU A EMPRESA A INICIAR UM PROGRAMA INTERNO DE RECICLAGEM DE ÓLEOS.

22.2. MEDIDAS ADOTADAS

A EMPRESA DE RECICLAGEM CONTRATADA INSTALOU UM TANQUE DE 20 m3 PARA ARMAZENAGEM DOS ÓLEOS USADOS NA SUL TEC.

22.3. INVESTIMENTOS

FORAM FEITOS INVESTIMENTOS NA INSTALAÇÃO DE UM TANQUE 20 m3 E NA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE:

* REDE PARA ALIMENTAÇÃO E DESCARGA DO TANQUE DE 20 m3 PARA A ESTOCAGEM DE ÓLEOS USADOS.

* CAIXA COLETORA DOS ÓLEOS USADOS.

* BACIA DE CONTENÇÃO E TANQUES DE 6 m3 , PARA ADITIVAÇÃO DOS ÓLEOS DE CORTE.

22.4. RESULTADOS OBTIDOS

O USO DE ÓLEOS RECICLADOS NO PROCESSO PRODUTIVO TROUXE GANHOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS PARA A EMPRESA, SEM PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO.

23. RELAÇÃO DE EPI’S

24. CUSTO FINAL DO PRODUTO

Page 98: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

25. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5’S

26. CONCLUSÃO

NESTE SEMESTRE RECEBEMOS O DESAFIO DE DESENVOLVER UM PROJETO, NO QUAL EMPREGARIAMOS TODOS OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS AO LONGO DO CURSO.

CHEGAMOS À CONCLUSÃO, QUE TRABALHANDO EM EQUIPE PODEMOS SUPERAR AS DIFICULDADES DE CADA UM DE NÓS.

TENDO APOIO ESPECIALMENTE DE NOSSOS PROFESSORES, COLEGAS, AMIGOS E FAMILIARES.

AGRADECEMOS AO CETEMP POR ESTA OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL.

OBRIGADO!

27. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS.

Normas Utilizadas

Livro de Informações Tecnológicas Mecânica SENAI;

Manual de Tecnologia Metal Mecânica;

DIN EN 10084 – Aços;

DIN 406/11 – Cotagem em Geral;

DIN 2768 – Tolerâncias Gerais;

DIN 5455 – Fatores de Escala;

DIN ISO 128-24 – Espessura de Linhas e Grupo de Linhas;

DIN ISO 128-50 – Hachuras e Sombreamento;

DIN ISO 2162 – Representação de Molas;

DIN 1101 – Tolerâncias de Forma e Posição;

NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos ;

NBR ISO 14001:2004 – Sistemas de Gestão Ambiental;

NBR 14004:2004 – Resíduos Sólidos – Classificação;

NR6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (206.000-0/I0)

Page 99: Centro tecnológico de mecânica de precisão SENAI

Resolução CONAMA 275/01 – Código de cores para os diferentes tipos de resíduos;