empresa reduz 70% dos custos de produção com sistema de secagem

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Redução de 70% dos custos com eletricidade nas operações de secagem Caso de Sucesso Problema Na linha de produção de câmaras de ar para motocicletas, é necessário fazer a secagem dessas câmaras, após a zona de resfriamento, na parte de extrusão. Uma empresa costumava usar tubos furados e facas usando ar comprimido, o que resultava em uma secagem ineficiente, excesso de ruído e desperdício de energia elétrica. A empresa tinha como objetivo reduzir o uso da eletricidade, diminuir o volume do ruído e melhorar a eficiência do processo de secagem como um todo. Resultado A eficiência em todo o sistema de secagem melhorou consideravelmente, com um aumento significativo dos níveis de qualidade. A diminuição dos custos de energia elétrica representou uma redução de 70% dos custos operacionais, além do nível de ruído ter diminuído a padrões aceitáveis. O payback de instalação do sistema foi de um ano. CSPort N°. 016 Solução Apresentamos a solução de secagem da Spraying Systems, que foi feita para atender uma produção nominal de 30m de câmaras por minuto, numa linha de extrusão instalada em trecho linear. Esta linha trabalha com uma fileira dupla de câmaras com largura de aproximadamente 30cm. O processo de secagem ocorre após as câmaras deixarem a zona de resfriamento nas faces superiores e inferiores com facas de ar e com tubos direcionadores flexíveis para as laterais. 11 2124-9500 www.spray.com.br Cálculo do Payback R$ 78.500,00 R$ 22.000,00 Custo por ano com eletricidade com o sistema anterior Custo por ano após a solução Spraying Systems Payback em 1 ano

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Page 1: Empresa reduz 70% dos custos de produção com sistema de secagem

Redução de 70% dos custos com eletricidade nas operações de secagem

Caso de Sucesso

ProblemaNa linha de produção de câmaras de ar para motocicletas, é necessário fazer a secagem dessas câmaras, após

a zona de resfriamento, na parte de extrusão. Uma empresa costumava usar tubos furados e facas usando ar

comprimido, o que resultava em uma secagem ineficiente, excesso de ruído e desperdício de energia elétrica.

A empresa tinha como objetivo reduzir o uso da eletricidade, diminuir o volume do ruído e melhorar a eficiência

do processo de secagem como um todo.

ResultadoA eficiência em todo o sistema de secagem melhorou consideravelmente, com um aumento

significativo dos níveis de qualidade. A diminuição dos custos de energia elétrica

representou uma redução de 70% dos custos operacionais, além do nível de ruído ter

diminuído a padrões aceitáveis. O payback de instalação do sistema foi de um ano.

CSPort N°. 016

SoluçãoApresentamos a solução de secagem da Spraying Systems, que foi feita para atender uma produção nominal

de 30m de câmaras por minuto, numa linha de extrusão instalada em trecho linear. Esta linha trabalha com

uma fileira dupla de câmaras com largura de aproximadamente 30cm. O processo de secagem ocorre após

as câmaras deixarem a zona de resfriamento nas faces superiores e inferiores com facas de ar e com tubos

direcionadores flexíveis para as laterais.

11 2124-9500 www.spray.com.br

Cálculo do Payback

R$ 78.500,00

R$ 22.000,00Custo por ano com eletricidade com o sistema anterior

Custo por ano após a solução Spraying Systems

Payback em 1 ano